優(yōu)化生產(chǎn)組織,提高連拉爐數(shù)。該廠進一步縮短澆次間隔,澆次間隔由45分鐘減少到40分鐘,不斷提高連鑄機作業(yè)率。落實生產(chǎn)計劃,嚴格計劃量和規(guī)格軋制,避免超量和規(guī)格外生產(chǎn)。如遇生產(chǎn)計劃變更,合理安排澆次,澆次間避開交接班時間,確保小斷面7800噸,大斷面8800噸。加強設備監(jiān)督,每澆次開澆前,聯(lián)系各相關專業(yè)人員現(xiàn)場監(jiān)控本專業(yè)設備運行狀態(tài),確保設備運行良好,減少設備事故停澆。10月份,該廠平均拉速達到每分鐘3.96米、連拉爐數(shù)達到22.46爐,均創(chuàng)歷史新高。
避免生產(chǎn)事故,提高軋制量。該廠狠抓標準化操作,嚴格落實違規(guī)違制考核,各崗位按照崗位要求,標準化操作,避免因操作失誤影響安全生產(chǎn)。利用該廠現(xiàn)有工藝技術條件,實時跟蹤下機后的軋輥輥面狀況,通過控制工作輥冷卻水量,控制軋輥表面氧化膜形成情況,改進軋輥磨削量參數(shù),提高表面光潔度,杜絕振痕,保證磨削輥型精度。不斷降低換輥頻次,提高上機軋輥軋制量。10月份,該廠機時產(chǎn)量達到361.45噸,創(chuàng)今年最好水平。
開展漏鋼攻關,降低漏鋼率。該廠進一步優(yōu)化漏鋼預報系統(tǒng),強化漏鋼預報系統(tǒng)維護,加大優(yōu)化完善力度,最大限度發(fā)揮漏鋼預報系統(tǒng)作用。同時加強生產(chǎn)準備工作,提高生產(chǎn)準備質量,減少引發(fā)漏鋼的各種原因,杜絕開澆漏鋼。加強中間包的安裝修砌及烘烤工作,杜絕塞棒、水口掉塊及其他耐火材料脫落而造成結晶器液面波動,繼而發(fā)生的漏鋼事故??刂坪瞄_澆操作時間,防止開澆卷渣或掛鋼,保證開澆成功率100%。10月份,該廠漏鋼率降至0。

