為確保定修工作順利進行,該廠未雨綢繆,提前組織機修、電儀、干熄焦車間及設(shè)備科等相關(guān)部門召開專題會議,共同制定了詳盡的檢修方案。車間專職安全員認真做好安全隱患辨識和培訓交底,使參檢人員熟悉作業(yè)風險、應急處置措施等內(nèi)容,確保高處、吊裝、動火、有限空間等危險作業(yè)安全措施到位,為檢修工作安全開展奠定了堅實基礎(chǔ)。
此次定修時間緊、任務重,涵蓋干熄爐裝入裝置水封槽、排出裝置旋轉(zhuǎn)密封閥、限位裝置換新等19項重要任務。為加快干熄爐降溫,相關(guān)設(shè)備在前日下午按照工藝要求有序停運。
當日8點,一聲令下,檢修工作正式拉開序幕。32米高的裝入裝置平臺上,機修車間、電儀車間、干熄焦車間、設(shè)備科、安全科等部門40余名骨干匯集一起,他們恪盡職守、齊心協(xié)力,全情投入到各項檢修工作中。
更換水封槽是此次檢修的重頭戲。原水封槽因長期使用,內(nèi)邊緣澆注料脫落,側(cè)壁腐蝕嚴重。面對高溫熱浪的侵襲,機修干熄焦班長耿偉帶領(lǐng)大家精心拆卸掉緊固螺栓,并在水封槽四角安裝螺旋千斤頂。隨著他們的共同發(fā)力,水封槽與底部本體成功脫離。隨后,機修工程師張東方在水封槽外壁焊接L型掛架,巧妙地將水封槽掛到干熄爐爐蓋之上。在干熄焦車間班長劉伯環(huán)的精準操控下,電動缸緩緩發(fā)力,將爐蓋提起,水封槽順利從干熄爐口移送至檢修空置區(qū)域。
此時,300噸的巨型吊車臂直入云霄,將水封槽整體吊起。兩側(cè)維修人員迅速行動,用割槍將L掛架拆除,吊車將水封槽緩緩放到檢修平臺。兩名維修工開始清理干熄爐口,并重新敷設(shè)保溫棉。另外三名維修工則爬上電動缸機械手臂,將管節(jié)處的銷軸拆出,再借助吊車將機械手臂轉(zhuǎn)移至檢修區(qū)外側(cè)。這樣,僅憑人力便輕松地將牽引走行平臺連同上方的爐蓋推至爐口區(qū)域,為接下來吊裝水封槽騰空場地。
在機修煉焦維修班長畢玉清的精心指揮下,舊水封槽穩(wěn)穩(wěn)地繞過復雜的鋼結(jié)構(gòu)平臺,最終安全降落至地面。另一旁,電儀干熄焦班長王偉洲已帶領(lǐng)電工們攀上提升機爬梯,檢查限位裝置,將老化破損的及時更換。一會兒,他們又馬不停蹄地趕到余熱鍋爐,檢查調(diào)節(jié)閥、執(zhí)行器電磁閥控制箱內(nèi)部接線端子。
中午時分,大家輪流用餐后,又繼續(xù)投入到緊張的檢修工作中。新水封槽從地面被吊起,張東方與耿偉并肩作戰(zhàn),利用手拉葫蘆將水封槽緩緩水平移動至檢修平臺上方。機修備煤維修班班長翟子聰帶領(lǐng)眾人齊心協(xié)力,將牽引走行機構(gòu)推至水封槽上方,利用手拉葫蘆將其吊起,并調(diào)整水封槽溢流口的水平度。王化民、陳偉偉、吳偉三人則攀爬至電動缸連接處,借助吊車將電動缸驅(qū)動臂管節(jié)處的銷軸重新安裝到位。在電動缸的驅(qū)動下,水封槽平穩(wěn)安裝至干熄爐爐口。
與此同時,排出裝置旋轉(zhuǎn)密封閥的更換工作也在緊鑼密鼓地進行。張東方開動叉車,利用牽引力將旋轉(zhuǎn)密封閥倒運出來,并借助吊車完成了新舊旋轉(zhuǎn)密封閥的倒運與回裝工作。同時,旋密檢修平臺的安裝也順利完成……
16時33分,隨著循環(huán)風機的重新啟動,2#干熄焦系統(tǒng)順利恢復生產(chǎn),標志著此次精密定修任務圓滿完成,為即將到來的冬季焦化廠生產(chǎn)順行筑牢了根基。

