過去,動力除鹽水經(jīng)過反滲透處理后還會產(chǎn)生一部分高鹽水,專業(yè)上稱為濃水,由于鹽分太高都當作廢水外排。引入動力除鹽水后,細心的生技室化學專業(yè)員閆樹清組織對高純水和濃水電導率進行了監(jiān)測,高純水電導率2.6-4.5微西門子/厘米,濃水電導率由原來的2300微西門子/厘米下降到300-800微西門子/厘米,指標優(yōu)于生產(chǎn)水600-700微西門子/厘米的電導率。崗位人員又對濃水其它指標進行詳細檢測,驚喜地發(fā)現(xiàn)“這水可以再利用,變廢為寶。”隨即進行多次試驗,證明如果全部使用動力除鹽水,反滲透排出的濃水電導率低于200微西門子/厘米,這個指標遠遠好于現(xiàn)在用的生產(chǎn)水。
針對這一情況,遷鋼公司電力作業(yè)部決定對濃水進行回收,直接將濃水管引入循環(huán)水池,進一步減少生產(chǎn)水消耗,使反滲透系統(tǒng)逐步達到零排放。但設(shè)備室在制定改造方案時遇到難題。初步設(shè)計是按回收兩路濃水并行200多米,須支架32個,這樣能保證每套反滲透設(shè)備安全穩(wěn)定運行。由于除鹽站現(xiàn)場管路密集,沒有預(yù)留空間,不具備施工條件。設(shè)備室點檢員王立偉在現(xiàn)場反復測量揣摩,論證設(shè)計,最后決定采用雙路逆止、先并后串、逐漸變徑的方案,把兩路并行管道變?yōu)橐宦坊厥?,這樣既滿足了工藝參數(shù)要求,又能借助現(xiàn)場條件,減少施工管道、材料消耗,降低施工費用。方案確定后,從施工到試水回收僅用5天時間。此項目效益顯著,全年能夠節(jié)約15.48萬噸生產(chǎn)水,降低成本52.63萬元。同時,由于濃水直接排入循環(huán)水池,減少了廢水排放泵運轉(zhuǎn)時間,既節(jié)省電費,又降低修理費。

