10月17日,我們走進(jìn)棒材四分廠,一起看看他們在降本增效方面下的功夫。
棒線冷剪是提高產(chǎn)品成材率及保證產(chǎn)品斷面剪切質(zhì)量的一道關(guān)鍵工序。棒材四分廠生產(chǎn)規(guī)格多、訂單切換頻繁,月平均更換對應(yīng)孔型的冷剪刀片40次,平均單次更換用時長。冷剪更換刀片時需要3人手動盤動飛輪來調(diào)整刀片間隙,這樣的作業(yè)方式不僅費時費力,且作業(yè)空間狹小,存在安全隱患。因此,提高冷剪刀片更換效率迫在眉睫。
2021年9月開始,棒材四分廠設(shè)備負(fù)責(zé)人葛衛(wèi)平組成了專題小組,制定了推進(jìn)計劃。首先,小組成員去車間里反復(fù)觀察梳理關(guān)鍵作業(yè)工序,然后整理出時效表。接著,他們召集關(guān)鍵作業(yè)工序人員進(jìn)行討論。根據(jù)關(guān)鍵作業(yè)工序跟蹤討論結(jié)果,他們確定了三個改善點,有針對性地制定方案,落實改進(jìn)措施。
“在梳理討論時,我們發(fā)現(xiàn),調(diào)整刀片間隙作業(yè)時作業(yè)方式原始,沒有簡易測量工具,于是我們制作了專用的不銹鋼對刀工具。”葛衛(wèi)平表示,在對刀工具的輔助下,就無需在對刀時手動盤動飛輪了。為防止工具加工誤差影響刀片間隙,在工具上線前,小組成員經(jīng)過多次實踐,確定了消除誤差的方式。在作業(yè)時,將工具對刀誤差補償測量好,標(biāo)注于顯眼位置,實際間隙就等于工具測量間隙與補償量之和。使用專業(yè)對刀工具后,整個作業(yè)步驟剔除了人工盤飛輪工序,節(jié)約了10分鐘檢修時間,減少了3名手動盤飛輪的作業(yè)人員,消除了安全隱患,同時這些人員可有效安排至其他點位檢修維護(hù),提高設(shè)備運行穩(wěn)定性及檢修效率。
此外,小組還在冷剪旁新增吹掃管路,改善刀槽清理方式,節(jié)約3分鐘檢修時間。同時專題小組根據(jù)新方案,識別檢修風(fēng)險,制作標(biāo)準(zhǔn)檢修作業(yè)手續(xù),用于指導(dǎo)員工更換刀片,固化作業(yè)流程;組織全體維修工開展培訓(xùn),使作業(yè)人員熟練掌握工具使用技巧,安全、快速更換刀片。
“經(jīng)過小組大半年的努力,有效減少了冷剪刀片更換時間,增加了經(jīng)濟(jì)效益。”葛衛(wèi)平表示,接下來,棒材四分廠將堅持精細(xì)化管理,把該冷剪刀片對刀方法推廣至棒材其他車間,對作業(yè)流程進(jìn)行持續(xù)跟蹤優(yōu)化。通過一系列有針對性的實招,不斷優(yōu)化作業(yè)流程,深挖內(nèi)部潛力,努力把降本增效工作推向深入。

