在國(guó)家“雙控”政策下,邢鋼的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)也受到影響,部分設(shè)備和生產(chǎn)線停產(chǎn),成本上升,人員富余,效益下滑。公司積極對(duì)標(biāo)普陽(yáng)鋼鐵,全面實(shí)施阿米巴管理模式,降成本,增效益,迅速扭轉(zhuǎn)不利局面。
千方百計(jì)降成本
圍繞“抓一頭,壓中間”降成本。
“抓一頭”就是降低采購(gòu)成本。采購(gòu)管理與普陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)全面對(duì)接,充分利用其在原燃料采購(gòu)方面強(qiáng)大的議價(jià)能力,煤焦、設(shè)備、合金、大宗含鐵料等與普陽(yáng)集團(tuán)招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)深度整合,采購(gòu)渠道共建、共享;同時(shí),借鑒普陽(yáng)集團(tuán)在優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)方面積累的技術(shù)數(shù)據(jù),加大中低品位和非主流礦外礦采購(gòu)使用,使燒結(jié)礦成本降低60元/噸。
“壓中間”就是降低各工序成本。煉鋼廠對(duì)合金、元素成分精準(zhǔn)控制,煉鐵廠優(yōu)化配礦比,焦化廠優(yōu)化配煤結(jié)構(gòu),10月份煉鋼和軋鋼兩個(gè)工序成本與7月份同比降低約150元/噸,創(chuàng)效2000多萬(wàn)元。
同時(shí),大力開(kāi)展節(jié)能工作,通過(guò)實(shí)施避峰填谷、開(kāi)展跑冒滴漏治理及杜絕能源浪費(fèi)等措施降低能源介質(zhì)消耗,10月份噸鋼耗電約390kWh/t,與7月份同比降低10%。
此外,積極開(kāi)展修舊利廢活動(dòng),自行承擔(dān)技術(shù)改造項(xiàng)目,降低設(shè)備費(fèi)用300萬(wàn)元。
全員的降本節(jié)支行動(dòng),有力消化了高企的成本。
精益管理創(chuàng)效益
在降本的同時(shí),圍繞“抱西瓜,撿芝麻”創(chuàng)效。
“抱西瓜”就是通過(guò)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整創(chuàng)效。一方面,兼顧市場(chǎng)、生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)效益的平衡,抓重點(diǎn)市場(chǎng),形成主打拳頭產(chǎn)品;另一方面,通過(guò)系統(tǒng)調(diào)整訂單結(jié)構(gòu),取消虧損的普通產(chǎn)品訂單,修訂銷售優(yōu)惠策略,增加收益約3000萬(wàn)元。
“撿芝麻”就是著眼企業(yè)大局,平衡生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各個(gè)環(huán)節(jié),全方位創(chuàng)效。突出表現(xiàn)在消化廢鋼、提高自發(fā)電比例等方面。
一是煉鋼工序廢鋼加入達(dá)到30%,提高單爐產(chǎn)量。同時(shí),為了彌補(bǔ)廢鋼的不足,開(kāi)展全員撿廢鋼活動(dòng),10月份共收集廢鋼2100噸。
二是通過(guò)配煤氣攻關(guān),噸鋼轉(zhuǎn)爐煤氣回收達(dá)到了138m³,創(chuàng)歷史新高,轉(zhuǎn)爐煤氣應(yīng)收盡收用于發(fā)電,自發(fā)電比例出現(xiàn)突破性進(jìn)展,10月份接近75%,其中最高的一天突破了96%,可以節(jié)約外購(gòu)電費(fèi)1000多萬(wàn)元,和7月份相比,電量電費(fèi)降低50%以上。
在節(jié)流的同時(shí)開(kāi)源,有力支撐了公司的經(jīng)濟(jì)效益。
自力更生替外包
在企業(yè)滿負(fù)荷生產(chǎn)時(shí),由于工作繁忙,一些業(yè)務(wù)外包給第三方。但在國(guó)家“雙控”政策下,人員富余,必須把自己能干的外包工作拿回來(lái)。
一是收回廠內(nèi)運(yùn)輸搬倒業(yè)務(wù),并由原來(lái)的100多輛車壓縮到32輛車,每月節(jié)約物流搬倒費(fèi)用300萬(wàn)元。
二是自營(yíng)原來(lái)外包的廠區(qū)綠化清掃保潔及除塵環(huán)保等項(xiàng)目,每月降低費(fèi)用支出30多萬(wàn)元。
三是保安崗位由130多人優(yōu)化到48人,每月降低支出約40萬(wàn)元。
四是承接原來(lái)外包的清理原料車底工作,每月安排3000多人次清理車底10000多人次,節(jié)約費(fèi)用約60萬(wàn)元。
頂替外包業(yè)務(wù),充分體現(xiàn)了邢鋼人“自力更生,艱苦奮斗”的作風(fēng),因?yàn)樵S多外包業(yè)務(wù)都是臟活兒、累活兒,需要放下架子和臉面的勇氣。
事實(shí)也是如此,曾經(jīng)有職工清理車底不適應(yīng)而暈倒。但是大家經(jīng)過(guò)磨礪,都堅(jiān)持了下來(lái)。
人不吃苦難以成長(zhǎng),歷難的企業(yè)越挫越奮。只有走出“舒適區(qū)”,經(jīng)歷變革的陣痛,企業(yè)才能涅磐重生!
優(yōu)化工藝挖潛力
為解決企業(yè)的“雙控”目標(biāo)與生產(chǎn)工藝不匹配,部分生產(chǎn)線不能滿負(fù)荷生產(chǎn)、頻繁開(kāi)停機(jī)導(dǎo)致的人力、能源浪費(fèi)問(wèn)題,公司對(duì)生產(chǎn)工藝不斷優(yōu)化,效果不斷向好。
一是線材廠對(duì)標(biāo)普陽(yáng)鋼鐵提升軋制速度和軋制節(jié)奏,2條軋線生產(chǎn)組織模式不斷鞏固,單條軋線日產(chǎn)創(chuàng)歷史最好水平,避免了臨時(shí)開(kāi)第三條生產(chǎn)線。
二是煉鋼廠開(kāi)展“提拉速、壓周期”攻關(guān),單座轉(zhuǎn)爐日產(chǎn)水平連創(chuàng)新高,10月份杜絕了三座轉(zhuǎn)爐同時(shí)生產(chǎn)的情況。
同時(shí),既定的訂單品種、質(zhì)量等控制指標(biāo)均完成。
通過(guò)工藝優(yōu)化,為提高勞動(dòng)效率和作業(yè)率打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
精兵簡(jiǎn)政提勞效
為解決“雙控”常態(tài)化形勢(shì)下企業(yè)的冗員問(wèn)題,邢鋼把“精兵簡(jiǎn)政”工作提速。一方面通過(guò)優(yōu)化組織機(jī)構(gòu)及崗位,打破管理上的條塊分割、部門壁壘,提高管理效率;另一方面通過(guò)優(yōu)化組織機(jī)構(gòu)及崗位,組織富余人員另辟創(chuàng)效途徑。
優(yōu)化組織機(jī)構(gòu)方面,一是部門合并,如采購(gòu)部并入生產(chǎn)部,以適應(yīng)采購(gòu)模式的變化,快速響應(yīng)市場(chǎng),配合公司生產(chǎn)需求;二是減少中層管理人員指數(shù),部室中層設(shè)置一般為1人,生產(chǎn)廠中層設(shè)置一般為2人。
優(yōu)化崗位方面,一是對(duì)標(biāo)普陽(yáng)鋼鐵,公司部室全員解聘、競(jìng)聘上崗,減少機(jī)關(guān)人員近100人。二是生產(chǎn)廠科室合并,大部分科室人員下到車間現(xiàn)場(chǎng)辦公,剩下來(lái)的少部分人員集中辦公,目前已封閉50多間辦公室,節(jié)約不少辦公水、電消耗。
為確保職工隊(duì)伍穩(wěn)定和社會(huì)穩(wěn)定,普陽(yáng)鋼鐵幫助邢鋼“先挖渠后放水”解決冗員問(wèn)題:一是替代外包業(yè)務(wù);二是對(duì)距離正式退休不滿五年的員工,實(shí)施內(nèi)部提前退養(yǎng)政策;三是鼓勵(lì)職工到普陽(yáng)集團(tuán)所屬的企業(yè)工作;四是面向社會(huì),以邢鋼名義參與社會(huì)崗位的承包。
通過(guò)多措并舉,邢鋼遏制住了經(jīng)濟(jì)效益下滑局面,對(duì)未來(lái)的生存及搬遷有了更充分的底氣。

