“現(xiàn)在高爐冶煉強度提上來了,工作壓力也隨著增加,我們要把壓力變?yōu)閯恿?,促進指標不斷優(yōu)化。”面對緊迫的生產(chǎn)形勢和提高冶煉強度、增加產(chǎn)量的要求,該作業(yè)區(qū)負責人帶領(lǐng)干部職工積極謀劃優(yōu)化指標思路。
該作業(yè)區(qū)圍繞生產(chǎn)實際,積極探索有利于破解工作難題的新舉措新辦法,通過深入分析,結(jié)合該煉鐵總廠高爐操作理念,他們把重心放在了“吹足風壓、活躍爐缸”上。為保證高爐有足夠的風壓吹活爐缸,該作業(yè)區(qū)在煉鐵總廠各級管理、技術(shù)部門的大力支持下,突破原有操作理念,采取縮小送風風口面積、減少中心加焦比例等措施,掌握調(diào)整風口面積對爐內(nèi)煤氣流分布影響的規(guī)律,確定調(diào)整方案,防止頻繁調(diào)整造成爐況波動。該作業(yè)區(qū)操作人員不斷調(diào)整上部裝料制度對煤氣流進行疏導(dǎo),保證爐內(nèi)氣流合理分布,使不穩(wěn)定的爐體水溫差趨于穩(wěn)定。在此基礎(chǔ)上,該作業(yè)區(qū)采取提高頂壓、降低煤氣流速的方式提高煤氣利用率,為創(chuàng)高產(chǎn)提供技術(shù)支持。截至目前,該作業(yè)區(qū)風壓、風量、氧量等強度指標全面超歷史紀錄。
在爐前管理上,該作業(yè)區(qū)從鐵口抓起,加強對鐵口的日常維護。通過穩(wěn)定打泥量、實施爐前設(shè)備改進,杜絕冒泥現(xiàn)象;加強鐵口維護,統(tǒng)一職工打泥操作,避免因鐵口難處理、過淺而引起渣鐵排放不及時給高爐生產(chǎn)帶來波動。針對燒結(jié)鐵份低、渣量大、沖渣能力不足等問題,該作業(yè)區(qū)采取增加爐前出鐵次數(shù)的方法避免瞬間渣量過大造成沖渣皮帶被壓住的問題。該作業(yè)區(qū)按爐內(nèi)強度需求,調(diào)整鉆頭直徑,提高出鐵流速,滿足高爐創(chuàng)高產(chǎn)需要。
在爐內(nèi)管理上,該作業(yè)區(qū)強化操作與執(zhí)行,在操作人員中樹立起“大風量治百病”思想,日常操作時堅持以風量穩(wěn)定為目標,注重風量與風壓的匹配度,通過調(diào)整富氧率,保證高爐生產(chǎn)強度。當風量與風壓關(guān)系不匹配時,首先減少富氧率,保證有足夠的風量活躍料柱,然后采取有針對性的措施,努力將風量恢復(fù)到正常范圍,等到高爐煤氣流穩(wěn)定后,再提高富氧率,穩(wěn)定生產(chǎn)強度。

