近期,陜鋼集團(tuán)龍鋼公司煉鐵廠積極響應(yīng)公司“我為企業(yè)降本增效獻(xiàn)一計(jì)、出一策、干一事”主題活動(dòng),干部職工立足自身崗位,不斷開動(dòng)腦筋,創(chuàng)新對(duì)高爐渣溝進(jìn)行改造,效果顯著。
該煉鐵廠3號(hào)高爐原渣溝三岔口結(jié)構(gòu)為三角形,側(cè)壁澆注料工作層較薄,一般運(yùn)行三天就需修補(bǔ)一次。修補(bǔ)過(guò)程中,因難度系數(shù)大、用時(shí)長(zhǎng),造成放鐵時(shí)間推遲。不僅影響該高爐爐況穩(wěn)定,而且澆注料消耗較大,使生產(chǎn)成本上升。
為解決這一問(wèn)題,該煉鐵廠搶抓高爐檢修時(shí)機(jī),通過(guò)將渣溝三岔口結(jié)構(gòu)改造為三角加梯形結(jié)構(gòu),渣溝溝底和側(cè)壁分別使用混凝土加厚。改造后,效果良好,不僅使該高爐渣溝月修補(bǔ)次數(shù)減少了7次,而且有效減少了修補(bǔ)過(guò)程對(duì)高爐爐況的影響,年可創(chuàng)效50萬(wàn)元。
據(jù)悉目前,此項(xiàng)技改已在其他高爐推廣使用。