2018年7月份西林鋼鐵煉鐵總廠燒結(jié)車間利用7天的大修時(shí)機(jī)對300平燒結(jié)環(huán)冷機(jī)的密封裝置實(shí)施了改造,經(jīng)過3個(gè)月的試用,降礦溫的效果非常好,對提高燒結(jié)礦的產(chǎn)量和質(zhì)量,降低電耗,降低設(shè)備成本等起到了良好的促進(jìn)作用。
改造前,300平燒結(jié)環(huán)冷機(jī)存在密封不嚴(yán),漏風(fēng)率高的情況,導(dǎo)致燒結(jié)礦冷卻效果差,出礦溫度高,皮帶運(yùn)輸機(jī)使用壽命短,產(chǎn)量受限等問題。為進(jìn)一步提高生產(chǎn)力,滿足工藝要求,煉鐵總廠燒結(jié)車間利用大修時(shí)機(jī)重點(diǎn)對環(huán)冷機(jī)實(shí)施了密封改造,將環(huán)冷機(jī)的密封由原來的橡膠軟密封改造成了機(jī)械密封。改造后,經(jīng)試用,效果良好,尤其在降低成品礦溫度上成效顯著,改造后,在完全滿足燒結(jié)機(jī)出礦溫度標(biāo)準(zhǔn)要求的條件下,燒結(jié)機(jī)料層厚度由原來的600mm提升至650mm以上,解決了燒結(jié)產(chǎn)能受限,皮帶機(jī)使用壽命短,更換皮帶影響停機(jī)的問題,在降低了電耗和皮帶機(jī)采購成本的同時(shí)大大降低崗位工的勞動(dòng)強(qiáng)度。