河鋼宣鋼煉鐵事業(yè)部燒結系統(tǒng)在全力為高爐提供優(yōu)質(zhì)原料的同時,更加注重做好降成本工作,日前,燒結作業(yè)一區(qū)通過對紅泥配加系統(tǒng)過濾篦子實施“瘦身”小手術,使配加過程更加穩(wěn)定,年可降低生產(chǎn)成本4萬余元。
紅泥是煉鋼工序產(chǎn)生的含鐵流質(zhì)廢料,回收配加到鐵前燒結系統(tǒng)原料中,可有效降低鐵前成本、實現(xiàn)能源二次利用。但由于其具有雜質(zhì)多、流動性差的特點,在配加時經(jīng)常出現(xiàn)堵塞管道和噴頭現(xiàn)象,極易引發(fā)加泥泵損壞,造成入燒水份波動,影響燒結礦產(chǎn)和質(zhì)量指標。針對這一瓶頸問題,燒結作業(yè)一區(qū)技術人員多次深入現(xiàn)場,尋求解決方案,經(jīng)過細致排查,發(fā)現(xiàn)紅泥池篦子孔徑設計偏大是造成雜質(zhì)進入紅泥泵,影響配加的主要原因。隨后,在事業(yè)部技術人員的大力協(xié)助和支持下,作業(yè)區(qū)對該處篦子實施了“瘦身”小手術,將篦子孔徑由10mm縮至6mm。
改造后,通過新篦子過濾后進入到系統(tǒng)中的紅泥顆粒和雜質(zhì)明顯減少,紅泥配加也較改造前明顯穩(wěn)定,水分合格率得到較大提高,且有效杜絕了紅泥泵、攪拌器的損壞,經(jīng)粗略估算,僅備件費用每年就可節(jié)省4萬余元以上。

