為積極響應(yīng)公司提出的挖潛增效工作要求,陜鋼漢鋼煉鐵事業(yè)部脫硫系統(tǒng)從實際出發(fā),立足崗位,不斷降低生產(chǎn)成本指標,節(jié)能降耗,不斷壓縮水、電、氣的消耗,能改則改、能修必修,生產(chǎn)成本數(shù)月環(huán)比呈下降趨勢。
數(shù)據(jù)對比“降”費用。面對目標任務(wù),脫硫嚴把工藝指標,加強對設(shè)備的專業(yè)點檢,采取數(shù)據(jù)對比法,總結(jié)分析當月各類成本綜合情況,將燒結(jié)礦產(chǎn)量、電耗、水耗、其他能耗(氮氣、壓縮空氣)、維修費用等逐一進行詳細比較,呈逐月下降趨勢。制定增效降耗方案,每次開停機控制在半小時內(nèi),節(jié)約電費1200元(電除塵每小時電耗2400,現(xiàn)縮短半小時節(jié)約1200元)。
細枝末節(jié)“擠”水分。“節(jié)能降耗就像擰濕毛巾,擰一擰,總會擠出點水分。”工段真正做到了不放過每一個節(jié)約成本的機會,備件實行“三堅決”管理法,能修復(fù)的堅決不領(lǐng)新備件,能用邊角廢料的堅決不領(lǐng)成品,能自制的堅決不報計劃外購。員工從細微處做起,自覺踐行節(jié)能降耗。班組根據(jù)兩塔PH值、密度、氯離子濃度決定重復(fù)使用石膏漿液量,雙系統(tǒng)節(jié)約回用水300噸/天,新水100噸/天,預(yù)計每月節(jié)約水費32040元。
精打細算“摳”效益。工段在費用控制上,較大程度壓縮非生產(chǎn)性開支。對廢舊材料“吃干”、“榨盡”,大大節(jié)約了生產(chǎn)成本。對各種廢舊材料進行嚴格分揀,按類別堆放整齊;對有修復(fù)價值的物資及時組織修復(fù)和復(fù)用,月重復(fù)利用布袋50條,節(jié)省了布袋使用費用3500元。

