近期,由于煉焦配煤時大量配入蒙古煤,使煤氣含氨量超出設(shè)計值,稀土鋼煤氣凈化部硫銨工序處于超負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài),導(dǎo)致焦?fàn)t煤氣品質(zhì)受到影響,下游焦?fàn)t煤氣用戶正常生產(chǎn)遇到困難。焦化廠迅速開展提升焦?fàn)t煤氣品質(zhì)攻關(guān),解決氨含量超標(biāo)問題。
焦化廠稀土鋼煤氣凈化部按照工藝路徑,采取飽和器“兩用一熱備”措施,保證備用飽和器隨時投用,杜絕煤氣含氨超標(biāo)現(xiàn)象發(fā)生。同時,每班增加兩名職工,確保全自動、半自動包裝機(jī)同時放料,縮短放料時間,給清洗飽和器充足時間,避免阻力升高。在此基礎(chǔ)上,稀土鋼煤氣凈化部還組織開展勞動立功競賽,對硫銨工段的4個班次依照硫銨成品的出料情況分開考評,調(diào)動廣大職工參與煤氣凈化的積極性。

