今年以來,馬鋼股份公司技術(shù)中心煉鐵工藝技術(shù)人員在降本增效攻堅戰(zhàn)中敢于“亮劍”,從粗糧細作高性價比配料、多措并舉持續(xù)攻堅降固體燃耗、完善研究平臺奠降本基石三方面著手推動高爐持續(xù)低成本穩(wěn)定順行,全力支撐降本增效。筆者日前來到該中心,詳細了解了煉鐵工藝技術(shù)人員在以上三個方面是如何“亮劍”的。
粗糧細作降成本
今年9月份,面對球團用自產(chǎn)精礦東精品質(zhì)下降,球團不宜再配用的局面,結(jié)合東精與澳礦品位相差不大,價格略低50元/噸的實際,該公司技術(shù)中心鐵前技術(shù)人員展開了燒結(jié)配用東精研究。為了找準成本、質(zhì)量、產(chǎn)量的最佳平衡點,他們利用科研平臺,加強燒結(jié)杯實驗,在當前以粉礦為主的燒結(jié)配礦體系下,研究提高精礦的配用比例對燒結(jié)工藝過程的影響,尋找最佳的配礦結(jié)構(gòu)方案,為公司鐵前配礦切實提供技術(shù)支撐。為進一步降低燃料成本,技術(shù)人員提出一鐵總廠采用熱風(fēng)爐廢氣作為噴煤制粉系統(tǒng)惰化熱源的方案,經(jīng)過對噴煤制粉系統(tǒng)改造后,煙煤配比達到50%以上,實現(xiàn)月降本百萬元。
多措并舉降燃耗
為縮小馬鋼二鐵總廠燒結(jié)燃料消耗指標與行業(yè)指標的差距,日前,技術(shù)團隊開赴二鐵燒結(jié)機現(xiàn)場,打響了降低二鐵燒結(jié)固體燃耗攻堅戰(zhàn)。經(jīng)過對二鐵燒結(jié)機燒結(jié)過程的熱工測試,測算出燒結(jié)過程的各項物料及熱收支比例關(guān)系,提出了相關(guān)建議。經(jīng)過他們設(shè)計,燒結(jié)均勻噴加煤氣試驗裝置,完成噴加煤氣爆炸性試驗及不同煤氣濃度、噴加時間和焦粉配比對燒結(jié)過程的影響試驗。他們總結(jié)出在適宜的工藝技術(shù)參數(shù)下,通過噴加煤氣降低噸燒成本在2元/噸以上。該項目為二鐵總廠開展燒結(jié)噴吹氣體燃料技術(shù)攻關(guān),進一步降低固體燃耗提供了強有力的技術(shù)支撐。
科學(xué)實驗支撐決策
鐵礦石的合理利用水平直接影響著公司的經(jīng)濟效益。一直以來,馬鋼對鐵礦石的利用主要關(guān)注化學(xué)成分、粒度組成等常溫特性,對鐵礦石在高溫下的特性缺乏研究。經(jīng)過一年多時間研究,今年,技術(shù)中心成功建成了“馬鋼的鐵礦石高溫特性研究平臺”,該平臺主要用于研究鐵礦石的同化性、液相流動性、黏結(jié)相強度等燒結(jié)高溫基礎(chǔ)特性研究,建立數(shù)學(xué)模型。今年以來利用該平臺已完成了公司常用的27種鐵礦石的高溫特性實驗,建立的馬鋼燒結(jié)優(yōu)化配礦模型,為公司原料采購科學(xué)決策,提供了強有力的技術(shù)支撐。

