扇形段是潤滑脂用量大戶,長期以來一直使用進(jìn)口油品。一煉鋼和二煉鋼油品消耗中,僅僅扇形段一項就占據(jù)了890.64萬元,幾乎占據(jù)了煉鋼作業(yè)部油品消耗量的半壁江山。煉鋼作業(yè)部一直摸索替代方案,其間曾多次到各兄弟企業(yè)取經(jīng),也曾向為數(shù)不少的石油企業(yè)索要樣品油,卻遲遲沒有找到理想的替代品。
經(jīng)過與國內(nèi)知名石化企業(yè)聯(lián)合開展持續(xù)性的技術(shù)儲備和研發(fā),遷鋼公司設(shè)備部和煉鋼作業(yè)部決定對扇形段區(qū)域的進(jìn)口潤滑脂進(jìn)行國產(chǎn)化替代。為此,煉鋼作業(yè)部聯(lián)合石化企業(yè)在做好一系列試驗的基礎(chǔ)上,先從二煉鋼5號轉(zhuǎn)爐干法除塵系統(tǒng)開始探索潤滑脂國產(chǎn)化的替代工作,以積累經(jīng)驗。其間,煉鋼作業(yè)部和供應(yīng)商堅持在正常生產(chǎn)和檢修時,全程跟蹤油品稠度、粘附性、色澤、飽和度等關(guān)鍵指標(biāo),動態(tài)掌控試用效果。該作業(yè)部還針對部分輸送管堵塞問題,在自動化系統(tǒng)里及時調(diào)整給油脂時間,使問題得到解決。
有了干法除塵系統(tǒng)的成功經(jīng)驗后,煉鋼作業(yè)部在一煉鋼1號板坯扇形段試用國產(chǎn)潤滑脂,之后又在各段干油泵中開始往扇形段系統(tǒng)試用國產(chǎn)油脂。其間,煉鋼作業(yè)部設(shè)備管理人員和供應(yīng)商技術(shù)人員通過現(xiàn)場取樣和檢修期間的解體檢查,密切跟蹤試用效果,不斷改進(jìn)油品質(zhì)量,確保過鋼量和運行周期等指標(biāo)在國內(nèi)繼續(xù)保持先進(jìn)水平。此后,成熟的國產(chǎn)化潤滑脂被逐步推行到了煉鋼作業(yè)部其他板坯連鑄機(jī)組上使用,實現(xiàn)了扇形段潤滑脂國產(chǎn)化。

