該車間QC小組立足生產(chǎn)實際,直面制約生產(chǎn)的瓶頸,努力探索積極實踐,用智慧攻堅一個個生產(chǎn)難題,實現(xiàn)了降本增效、降低勞動強度、提高燒結(jié)產(chǎn)質(zhì)量等多重效應?!短岣邿Y(jié)機總管溫度達標率》在公司QC成果發(fā)表會上被評為一等獎。
從“精料”到“經(jīng)料”,料種變化頻繁,為了配合多變的原料結(jié)構,與經(jīng)濟配礦同“行”。四車間緊緊圍繞降本增效這個主題,充分發(fā)揮崗位職工的聰明才智,把降本增效作為開展QC活動的中心工作,鼓勵車間各QC小組針對本班組的薄弱環(huán)節(jié)和關鍵問題確立課題進行攻關,以達到改進質(zhì)量、降低消耗的目的。隨著經(jīng)濟配礦工作的深入開展,四車間求實QC小組成員首先積極建立各個料種與生產(chǎn)操作參數(shù)的關聯(lián)數(shù)據(jù)庫,從料層厚度、混合料水分、聯(lián)鎖機制、標準化操作等方面建立數(shù)據(jù)庫。其次通過配料、混料、主機三大關鍵崗位每15分鐘的生產(chǎn)變化的數(shù)據(jù)反饋,對燒結(jié)生產(chǎn)過程全線掌控,將變料波動對燒結(jié)過程的影響減少到最低,實現(xiàn)了雙機組總管溫度100%達標率,實現(xiàn)了料變質(zhì)量不變的生產(chǎn)目標。
四車間QC小組針對200m2燒結(jié)機皮帶消耗超標,尤其是主機礦槽皮帶使用壽命僅為90天左右的實際情況,以提高皮帶使用周期為突破口,確定《延長主機梭式皮帶使用周期》的QC攻關主題。從受料方式、運行方向、運行狀況三個層面對梭式帶兩側(cè)積料及落料點情況進行調(diào)查,比照主機寬皮帶改造的成功經(jīng)驗,與崗位職工進行了兩次小改造,徹底解決了梭式帶落料點不正這一難題,使主機梭式皮帶使用周期提高到162天,不僅減少了更換皮帶的勞動強度,還為燒結(jié)機順行創(chuàng)造了良好的條件。
為了降低燒結(jié)機臺車修理費用提升降本空間,一工段QC小組成員在停產(chǎn)檢修期間,對更換下來的損壞臺車及主機平臺上缺失端蓋的臺車輪,全部補充端蓋,并確保臺車輪端蓋螺絲緊固。在不同時間段時刻監(jiān)控運行中的臺車輪溫度,在臺車安裝完畢后,及時檢查確保臺車四個輪與上部軌道全面接觸,臺車滑板與滑道接觸均勻。利用停產(chǎn)檢修間隙,測量鋪底料料門與臺車的間隔距離,保證鋪底料厚度符合降低臺車修理費用標準要求,為提升降本空間提供理論數(shù)據(jù)。

