首鋼長鋼H型鋼廠憑借多年生產(chǎn)經(jīng)驗,總結(jié)出電氣設(shè)備典型故障問題,有針對性地進(jìn)行巧妙攻關(guān),破解因此影響的生產(chǎn)效率及降本難題。
鋼市形勢依然嚴(yán)峻,對標(biāo)挖潛降本增效仍是鋼企走出困境的最有效方法。電氣設(shè)備的穩(wěn)定安全運(yùn)行,直接關(guān)系到鋼材產(chǎn)量、成材率以及其他相關(guān)指標(biāo)的完成。H型鋼廠根據(jù)目前生產(chǎn)形勢,找出電氣故障影響生產(chǎn)時間的現(xiàn)存主要問題,組織技術(shù)骨干對其進(jìn)行攻關(guān),效果明顯。
萬能軋機(jī)是H型鋼廠生產(chǎn)工藝的主要核心,攻關(guān)前因電氣故障影響萬能區(qū)域生產(chǎn)時間占總影響時間的65.1%。通過采用排列圖、系統(tǒng)圖、頭腦風(fēng)暴法等統(tǒng)計方法分析,確定傳感器故障、MSC報警故障是問題的主要癥結(jié),而軸向位移傳感器進(jìn)水壞掉和機(jī)架震動導(dǎo)致模塊通訊故障是造成以上癥結(jié)的主要原因。
攻關(guān)小組通過可行性分析和成本計算,針對主要原因制定不同措施,確定最優(yōu)方法,即采取焊接公、母插頭的接合方式來防止冷卻水噴入插頭,并將模塊控制柜整體移位到平臺下無震動區(qū)域,避免機(jī)架震動導(dǎo)致的模塊通訊故障。
各項措施有效實施后,萬能區(qū)域電氣故障率降低至目前的54.5%,創(chuàng)造直接經(jīng)濟(jì)效益8萬余元,為H型鋼廠自動化控制系統(tǒng)穩(wěn)定順行、按時完成生產(chǎn)任務(wù)及各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)奠定了良好基礎(chǔ)。
鋼市形勢依然嚴(yán)峻,對標(biāo)挖潛降本增效仍是鋼企走出困境的最有效方法。電氣設(shè)備的穩(wěn)定安全運(yùn)行,直接關(guān)系到鋼材產(chǎn)量、成材率以及其他相關(guān)指標(biāo)的完成。H型鋼廠根據(jù)目前生產(chǎn)形勢,找出電氣故障影響生產(chǎn)時間的現(xiàn)存主要問題,組織技術(shù)骨干對其進(jìn)行攻關(guān),效果明顯。
萬能軋機(jī)是H型鋼廠生產(chǎn)工藝的主要核心,攻關(guān)前因電氣故障影響萬能區(qū)域生產(chǎn)時間占總影響時間的65.1%。通過采用排列圖、系統(tǒng)圖、頭腦風(fēng)暴法等統(tǒng)計方法分析,確定傳感器故障、MSC報警故障是問題的主要癥結(jié),而軸向位移傳感器進(jìn)水壞掉和機(jī)架震動導(dǎo)致模塊通訊故障是造成以上癥結(jié)的主要原因。
攻關(guān)小組通過可行性分析和成本計算,針對主要原因制定不同措施,確定最優(yōu)方法,即采取焊接公、母插頭的接合方式來防止冷卻水噴入插頭,并將模塊控制柜整體移位到平臺下無震動區(qū)域,避免機(jī)架震動導(dǎo)致的模塊通訊故障。
各項措施有效實施后,萬能區(qū)域電氣故障率降低至目前的54.5%,創(chuàng)造直接經(jīng)濟(jì)效益8萬余元,為H型鋼廠自動化控制系統(tǒng)穩(wěn)定順行、按時完成生產(chǎn)任務(wù)及各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)奠定了良好基礎(chǔ)。

