近日,承德釩鈦煉鐵事業(yè)部通過將4號高爐橢圓形溜槽更換為方形溜槽,實現(xiàn)煤氣利用率提升0.8%,噸鐵燃料比降低8千克,月度創(chuàng)效達330萬元,標志著該事業(yè)部在“決勝四季度、實現(xiàn)雙提升”主題活動中取得重要挖潛增效成果。
此前,該事業(yè)部高爐使用的橢圓形溜槽因弧形截面結(jié)構導致物料流動擴散,難以實現(xiàn)定點、精準布料,且不同粒度爐料流速差異易產(chǎn)生偏析,影響料柱透氣性與煤氣流分布控制,制約了生產(chǎn)效率。第4季度以來,該事業(yè)部技術室主任張古興發(fā)現(xiàn)溜槽布料偏差導致煤氣利用率偏低、燃料消耗偏高,在與總作業(yè)長吳東海交流后,決定以更換溜槽為突破口。
為此,兩人牽頭組建專項攻關小組,經(jīng)反復論證選定方形溜槽。方形溜槽憑借直角結(jié)構可有效約束料流、穩(wěn)定料流寬度,更易于控制布料角度,從而解決布料偏差和偏析問題,同時內(nèi)壁受力均勻,有利于延長設備壽命。吳東海帶領該攻關組制訂詳細方案,協(xié)調(diào)備件與檢修力量,明確安裝校準、試運轉(zhuǎn)等環(huán)節(jié)標準,最終在檢修窗口期內(nèi)高效完成更換。
新溜槽投用一個月以來,布料精準度顯著提升,煤氣流分布更加穩(wěn)定。11月份,該作業(yè)區(qū)噸鐵燃料比環(huán)比再降11千克,按當月鐵水量測算,月度創(chuàng)效330萬元,取得了顯著的經(jīng)濟效益與技術提升效果。

