近日,河鋼衡板以技術(shù)升級加快生產(chǎn)組織步伐,充分釋放產(chǎn)線潛能,通過精準計算,優(yōu)化傳動程序,順利完成兩條拉矯線提速5%的改造目標,進一步提升產(chǎn)品盈利能力。
針對拉矯前庫物料過于充足,鍍錫線生產(chǎn)不均衡的實際情況,河鋼衡板組織技管人員對2條拉矯線的工藝條件進行優(yōu)化,提出工藝速度提升10%的改造目標,力爭建立起高效的生產(chǎn)組織模式。首先,由機電技術(shù)員聯(lián)合組建提速攻關(guān)團隊,深入生產(chǎn)一線,詳細了解工藝條件和運行情況,針對在輥系減速機、開收卷最大轉(zhuǎn)速、卷筒輥徑等方面的參數(shù)進行精準計算,多次進行深入研究,最大限度發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢,從優(yōu)化傳動的PLC程序入手,制訂詳細提速方案。然后,攻關(guān)組對所有減速機、齒輪箱以及電機風(fēng)機的潤滑液位和冷卻風(fēng)量進行全面檢查,對設(shè)備功能精度等方面進行優(yōu)化,避免提速后設(shè)備溫度升高。最后,攻關(guān)組按照“逐步提速、關(guān)注運行”的原則,分時段對產(chǎn)線進行提速,及時組織機電維修巡檢人員對設(shè)備的運行溫度、電流以及力矩等參數(shù)進行記錄,摸索出設(shè)備最佳的運行狀態(tài)。經(jīng)過為期3天的速度優(yōu)化,河鋼衡板拉矯線順利實現(xiàn)提速目標,各項指標運行良好。

