該總廠3號(hào)燒結(jié)機(jī)現(xiàn)有1臺(tái)SCR反應(yīng)器,脫硝催化劑布置模式采用2+1,采用蜂窩式催化劑。反應(yīng)器內(nèi)原填裝25孔催化劑,設(shè)計(jì)運(yùn)行溫度280℃。由于煤氣消耗較大,該總廠決定對(duì)該系統(tǒng)挖掘節(jié)能潛力,實(shí)施節(jié)能技術(shù)改造,以降低系統(tǒng)能耗。
該總廠專業(yè)人員經(jīng)過查閱資料和技術(shù)交流獲知,目前國內(nèi)SCR脫硝工程應(yīng)用的催化劑按運(yùn)行溫度主要分中溫催化劑和低溫催化劑,中溫催化劑一般運(yùn)行溫度在260~280℃之間,低溫SCR脫硝工藝的催化劑運(yùn)行溫度在180~220℃之間。兩種SCR脫硝工藝均有長期穩(wěn)定的工程實(shí)際運(yùn)行案例,但低溫SCR脫硝工藝相比中溫SCR脫硝工藝具有節(jié)省加熱燃?xì)庀暮瓦\(yùn)行電耗的特點(diǎn)和優(yōu)勢。且低溫催化劑經(jīng)過多年的研究與發(fā)展,現(xiàn)已成為相當(dāng)成熟的產(chǎn)品,業(yè)內(nèi)應(yīng)用比例和業(yè)績也在逐步提升。
為此,該總廠在結(jié)合3號(hào)燒結(jié)機(jī)工藝特點(diǎn)與運(yùn)行工況的基礎(chǔ)上,經(jīng)過充分調(diào)研與反復(fù)論證,決定對(duì)現(xiàn)在運(yùn)行的280℃脫硝催化劑更換為220℃脫硝催化劑。總廠利用3號(hào)燒結(jié)機(jī)計(jì)劃檢修,將現(xiàn)在運(yùn)行的280℃脫硝催化劑更換為220℃脫硝催化劑。該項(xiàng)技術(shù)改造的創(chuàng)新點(diǎn)在于,結(jié)合現(xiàn)有燒結(jié)機(jī)運(yùn)行工況,不影響主抽風(fēng)機(jī)的正常工作和調(diào)節(jié)性能,不影響原有燒結(jié)機(jī)廢氣系統(tǒng)調(diào)節(jié)的現(xiàn)狀,能有效降低脫硝煤氣成本、環(huán)保排放總量等。
據(jù)了解,該總廠剩余5臺(tái)燒結(jié)工序和1座帶焙生產(chǎn)線脫硝系統(tǒng)均為SCR脫硝工藝,設(shè)計(jì)脫硝運(yùn)行溫度280℃,在滿足生產(chǎn)工藝的情況都可以通過低溫催化劑改造,大幅降低脫硝煤氣成本。

