煉鋼總廠(一區(qū))是在持續(xù)1000kg/t的高鐵耗條件下,以兩爐三機(jī)模式為主組織生產(chǎn)。對(duì)出鋼溫度要求較高(HRB400E需1670-1690℃,Q195C需1640-1660℃),對(duì)爐襯侵蝕嚴(yán)重,脫磷難度增加,渣料消耗居高不下。
優(yōu)化指標(biāo)各項(xiàng)舉措
一季度以來,煉鋼總廠在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,大膽創(chuàng)新、多措并舉,在渣料消耗攻關(guān)方面實(shí)現(xiàn)了階段性突破。
1月新爐役后轉(zhuǎn)爐使用底吹槍,公司積極搭建交流平臺(tái),與相關(guān)專家周期性組織探討會(huì)議,不斷摸索優(yōu)化冶煉模式,碳氧積由32降低至24左右,TFe由17%降低至14%以下,對(duì)轉(zhuǎn)爐濺渣與爐況維護(hù)產(chǎn)生有利影響,含鎂料用量減少,一季度含鎂料輕燒白云石較22年同期降低5.32kg/t。
在高鐵耗、爐內(nèi)溫度富裕的情況下,利用含鐵料可以有效降溫的性質(zhì),推動(dòng)以配吃塵泥壓球、粗磁等含鐵料替換部分生料的操作模式,使用含鐵料平衡溫度,從而達(dá)到降低部分生料用量的目的,經(jīng)長(zhǎng)期摸索,逐步將此套工藝操作模式熟練運(yùn)用,現(xiàn)階段含鐵料已經(jīng)穩(wěn)定配吃≥45kg/t。后續(xù)廠部領(lǐng)導(dǎo)又提出在不減少含鐵料的前提下嘗試持續(xù)降低生料使用的操作模式,鼓勵(lì)人員進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整,大膽試驗(yàn),最終在3月份實(shí)現(xiàn)石灰石加入量從28kg/t降低至21kg/t。
大力發(fā)揮人員優(yōu)勢(shì)與專業(yè)力量,研究煉鋼工序各個(gè)步驟的制約點(diǎn),不斷提出改進(jìn)方案,促進(jìn)各工序條件的優(yōu)化匹配效率,同時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)輔助單位積極配合煉鋼工序,達(dá)到了降低轉(zhuǎn)爐出鋼溫度的目的,從而降低渣料消耗。
讓員工改變工作思路,用變化的工作方式適應(yīng)變化的環(huán)境,針對(duì)異常及時(shí)分析、重點(diǎn)研討,形成數(shù)據(jù)庫(kù)的管理方式來強(qiáng)化人員操作。推廣研討目前的操作模式:在前期加料時(shí)根據(jù)條件不斷調(diào)整,尤其在雙渣爐次時(shí)頭批料全加含鐵料,倒渣后再加入渣料,過程小批次加料,后期終點(diǎn)壓槍槍位及壓槍時(shí)間必須保障等。同時(shí)鼓勵(lì)員工帶著思考的心態(tài)走出去,積極向集團(tuán)內(nèi)、集團(tuán)外工藝指標(biāo)較好的單位對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí),取其精華,再結(jié)合自身?xiàng)l件,摸索一套適合自己的操作方式。
未來渣料降本目標(biāo)
后續(xù),煉鋼總廠將推進(jìn)2#連鑄高拉速改造,屆時(shí)將實(shí)現(xiàn)兩爐兩機(jī)生產(chǎn),轉(zhuǎn)爐出鋼溫度預(yù)計(jì)將降低30℃以上,在保證濺渣護(hù)爐效果的前提下,推行爐渣低堿度、低氧化鎂操作,進(jìn)一步降低造渣料用量及成本,力爭(zhēng)突破12元/t,向行業(yè)一流指標(biāo)沖刺!

