加熱爐液壓站技改
長(zhǎng)期以來(lái),寬帶鋼1#、2#加熱爐爐內(nèi)蹭瘤時(shí)動(dòng)作頻繁,管路流量大,震動(dòng)大,導(dǎo)致管道接口、焊口沖擊力較大,經(jīng)常發(fā)生漏油現(xiàn)象。為保證加熱爐流量和壓力正常,降低液壓站內(nèi)管路震動(dòng),減少事故發(fā)生,保證設(shè)備正常運(yùn)行,今年5月,設(shè)備科經(jīng)過(guò)仔細(xì)勘查后在加熱爐液壓站增加了2組蓄能器,試運(yùn)行之后加熱爐液壓站震動(dòng)大幅減小,事故發(fā)生率明顯降低,目前使用效果良好,達(dá)到技改目的。
自控軸流風(fēng)機(jī)技改
今年2月,為進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率,設(shè)備科經(jīng)過(guò)對(duì)換輥檢修時(shí)間進(jìn)行精確計(jì)算后,對(duì)精軋剪前的5臺(tái)軸流風(fēng)機(jī)(共33KW),卷取熱檢的2臺(tái)軸流風(fēng)機(jī)(共11KW)進(jìn)行了自動(dòng)化控制技改工作。按照每次換輥時(shí)間節(jié)約20分鐘計(jì)算,每天換輥6次即可節(jié)約120分鐘的風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí)間,使用風(fēng)機(jī)總功率為44KW,日節(jié)電量約為88KWH。同時(shí)每班節(jié)省了專門負(fù)責(zé)啟停風(fēng)機(jī)的員工兩名,不再安排專人操作設(shè)備,達(dá)到自動(dòng)啟停效果。此項(xiàng)技改成功優(yōu)化了開(kāi)啟和停車時(shí)間,有效節(jié)約了用電量,還降低了人工運(yùn)行成本,可謂一舉多得。
爐后除磷工藝技改
在寬帶鋼生產(chǎn)工藝中,從加熱爐出來(lái)的鋼坯首先送至201熱檢儀處進(jìn)行檢測(cè),隨后除磷工藝開(kāi)啟,噴射20秒后停止。為優(yōu)化工藝流程,提升工作效率,設(shè)備科經(jīng)仔細(xì)觀察后,技改為除磷箱后300熱檢檢失后除磷關(guān)閉。經(jīng)實(shí)施此項(xiàng)技改后,在保證除磷壓力的同時(shí),每塊鋼坯可減少除磷耗時(shí)8-9秒,每天減少除磷箱高壓噴嘴使用時(shí)間約2小時(shí)左右,使噴嘴更換次數(shù)大大降低,延長(zhǎng)了其使用壽命,同時(shí)也節(jié)約了水耗,降低了電機(jī)能耗,使生產(chǎn)成本顯著降低。
精軋活套編碼器技改
在帶鋼軋制過(guò)程中,為防止軋鋼速度和壓下量不匹配,造成帶鋼拉斷或者堆鋼現(xiàn)象,每架軋機(jī)之間都安裝有活套編碼器來(lái)控制軋鋼速度和壓下量。原編碼器安裝位置靠近離冷卻水,極易造成設(shè)備生銹腐蝕,影響數(shù)據(jù)反饋,形成廢鋼。為徹底解決這一問(wèn)題,設(shè)備科積極對(duì)標(biāo)兄弟單位并借鑒港陸公司現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn),將之前價(jià)格昂貴的重型防水編碼器更換為普通型編碼器,并將編碼器安裝位置向外移動(dòng),減少與冷卻水的接觸,防止銹蝕,從而提高編碼器的靈敏度,使反饋數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,杜絕廢鋼形成。截至目前已成功技改兩臺(tái),現(xiàn)場(chǎng)使用情況良好,后續(xù)將繼續(xù)對(duì)其他4臺(tái)編碼器完成技改,使生產(chǎn)成本進(jìn)一步降低。
集團(tuán)全面降本增效的“沖鋒號(hào)”已然吹響,我們每個(gè)人都不能置身事外,要不折不扣落實(shí)好每一步行動(dòng),充分調(diào)動(dòng)和發(fā)揮全體干部職工的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性,為了明天的“好日子",勠力同心,共克時(shí)艱,堅(jiān)決打贏這場(chǎng)降本節(jié)支挖潛增效攻堅(jiān)戰(zhàn)!

