酸劑溶解,解出堵塞大難題
雙軸加濕攪拌機是最常見的卸灰設備,其通過螺旋式噴水攪拌的方式將除塵灰在不揚塵的狀態(tài)下放到轉運車輛內(nèi)。四季度以來,受冷空氣影響,該車間7臺雙軸加濕攪拌機內(nèi)部噴嘴堵灰、銹蝕現(xiàn)象較為嚴重,導致加濕機噴嘴需求數(shù)量日益上漲,為保障冬季環(huán)保設備正常運轉,該車間巧用3000-2除垢劑對廢舊噴嘴進行泡洗,使噴嘴出水孔內(nèi)雜質悉數(shù)化為泡影,全新如初,據(jù)初步統(tǒng)計,該車間運用此方法已修復上百個廢舊噴頭,節(jié)省成本費用近兩千余元。
巧奪天工,剪出萬元大收益
煉鐵廠運行車間由風水除塵三大系統(tǒng)構成,其中水閥、氣閥、油閥數(shù)量達千余個,生產(chǎn)過程中如出現(xiàn)跑冒滴漏現(xiàn)象,則需要對閥門連接處進行更換橡膠墊,但橡膠墊本身技術含量并不高,且通過采購回的匹配型號橡膠墊價格相對較高,該車間本著能省一分則賺一分的思想理念,將庫房所存大量整塊橡膠墊,利用生產(chǎn)間隙時間,安排各系統(tǒng)庫管員,按照各類閥門規(guī)格型號進行裁剪橡膠墊,據(jù)悉第四季度以來該車間已裁剪各類閥門橡膠墊近千個,降低成本費用近萬元。
連鎖降溫,雙層保護節(jié)能耗
除塵器通過變頻設備可將運行模式在變頻與工頻之間來回切換,在變頻模式運行下,對設備使用壽命以及節(jié)能耗電方面都有莫大好處,該車間四臺加裝變頻設備的除塵器一直以來按照低耗、節(jié)能、環(huán)保的理念使用變頻模式,但變頻器屬于精密設備,稍有外界因素干擾就會造成變頻器保護斷電,常見現(xiàn)象為變頻器室內(nèi)空調故障,導致其內(nèi)部電子元件工作環(huán)境溫度高而連鎖停機,隨后再手動轉為工頻狀態(tài)進行超負荷運轉。針對問題該車間在原基礎上,增加一臺9600w立式空調并與另一臺空調通過設定自動化程序進行連鎖保護,當其中一臺發(fā)生故障時,另一臺自動啟機,不間斷為變頻器降溫,據(jù)悉自改造后該車間未發(fā)生此類停機現(xiàn)象,與主體設備保持100%同步運行率,每月還可節(jié)省電費近十萬余元。

