此次推移是繼6月30日、7月2日兩次成功推移爐缸與爐殼中段之后,第三次成功推移,舊爐殼安全順利推移就位,標(biāo)志著我公司成為繼寶鋼之后全國第二個(gè)實(shí)現(xiàn)舊爐殼推移的鋼鐵企業(yè)。
由于此次五高爐大修采用的是不放殘鐵模塊化大修模式,即把高爐分為三段分別進(jìn)行拆除推移,這樣一來,對(duì)施工技術(shù)提出了非常高的要求。三次推移,各有難度。爐缸推移是三次推移中重量最重的一次,帶殘鐵爐缸重量高達(dá)6500余噸,具有體積大(有五層樓高、最大直徑近二十米)、技術(shù)難度要求高的特點(diǎn),爐殼中段與上段則因?yàn)槭强珍摎?,底部與滑道接觸面積小,支撐點(diǎn)只有4個(gè),需要對(duì)爐殼下表面進(jìn)行找平調(diào)正,并做卡板固定,且時(shí)常有渣皮與磚襯脫落的危險(xiǎn),給推移操作人員加大了安全風(fēng)險(xiǎn),也增加了滑道清理的工作量。
為確保施工安全可靠,太鋼、寶冶及中冶賽迪三方精誠合作、精心組織,科學(xué)施工、嚴(yán)細(xì)確認(rèn),發(fā)揚(yáng)了頑強(qiáng)拼搏、連續(xù)作戰(zhàn)精神,認(rèn)真做好推移前期的重量測(cè)算和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)知管理,制定出科學(xué)、精細(xì)、嚴(yán)密的推移施工方案。
爐缸推移采取全滑道方式,歷時(shí)7個(gè)小時(shí),推移長度達(dá)120米,場(chǎng)面十分壯觀,在爐缸與高爐本體上端完全分離的時(shí)刻,現(xiàn)場(chǎng)施工作業(yè)人員紛紛為這一壯觀景象歡呼雀躍。其余兩段推移則采用滑移與模塊車相結(jié)合的方式,縮短了滑移距離,減少了推移時(shí)間,為后續(xù)施工爭(zhēng)取了寶貴的時(shí)間。

