2019年以來,該廠一熱軋技改成效凸顯,助力品種結構調整取得新突破,不斷助力技術管理、質量提升工作。
今年上半年,該廠結合一熱軋技改取得的成效,相繼完成2.5×1500毫米、4.7×1800毫米等薄規(guī)格寬斷面普板的試制及市場推廣,協(xié)同公司推進防鋼基地冷軋廠1500毫米斷面冷軋基板穩(wěn)定生產(chǎn)攻關。
今年初以來,該廠配合公司完成連退用HCl340LA高強鋼、熱鍍鋅用DC51D~53D、TC210L搪瓷鋼等多個新產(chǎn)品的開發(fā)試制工作;高強汽車結構用鋼開發(fā)取得階段性進展。
該廠針對薄規(guī)格箱板訂單急劇下降的問題,在二熱軋全力推進2.5毫米以下薄規(guī)格花紋板的開發(fā)試制;以一熱軋技術裝備升級為契機,全力推進產(chǎn)品寬度、厚度控制精度調試、優(yōu)化;依托基于MES系統(tǒng)的熱軋鋼卷自動判定功能,推進軋制工序層厚度控制偏差優(yōu)化,提高內部控制標準,從過程控制精度的提升到指標監(jiān)控,全面推進產(chǎn)品質量提升工作。
優(yōu)化生產(chǎn)工藝,提高生產(chǎn)效率。該廠在可調配范圍內靈活調整兩條軋線品種結構,實現(xiàn)來料規(guī)格與目標軋線的最優(yōu)匹配,降低物料消耗提高成材率;充分發(fā)揮一熱軋技改后裝備控制能力,系統(tǒng)完成各品種規(guī)格對應斷面坯料定尺調整,1250毫米斷面花紋板、1500毫米普板平均卷重分別較上年同期增加1.7噸、1.85噸,雙線成材率完成98.42%,累計降成本497.08萬元,完成年初制訂的噸鋼成本下降2元/噸的策劃目標。
同時,該廠全面推進開平品種軋制控制尺寸優(yōu)化攻關,通過借助一熱軋粗軋AWC寬度控制系統(tǒng)改造等項目的實施,推進船板、出口品種軋制控寬優(yōu)化,今年前6個月船板開平量達到5.02萬噸;精確控制開平板成本,開平合同大幅增加,1月至6月份累計完成開平合同10.37萬噸。

