據(jù)媒體消息,萍安鋼鐵安源煉鋼廠18道的兩臺抓機主要負責外來廢鋼的卸車工作,日平均作業(yè)量達到1500噸。長時間的運轉(zhuǎn)增加了抓機故障率。
重新購置一臺新抓機,需120多萬元,外委請廠家大修則需要10多萬元。兩個選擇都要支付一筆不小的費用。為降低維修成本,該廠與廠家積極溝通,立足自我,對抓機各類故障進行系統(tǒng)排查后,決定進行自主修復。
做好檢修方案和各項準備工作后,2019年2月13日,該廠開始對2#抓機進行解體,拆除抓機大、小臂,拆卸油缸,送至金工站進行大修。為確保大臂的工作強度,在本體上用J506電焊條焊接加強筋;同時對開裂銷軸空座割除,將金工站加工的合金孔座重新焊接上去;針對原潤滑效果不佳的問題,將φ5mm潤滑油管更換成φ8mm油管,還在各連接銷軸位置鉆潤滑眼,內(nèi)壁制作油槽;為了保護油管,避免油缸碰撞造成損壞,還制作了油缸保護罩。
經(jīng)過7天的緊張修復和安裝,2月19日2#抓機重新啟動,試車后運轉(zhuǎn)正常?,F(xiàn)場檢修人員拍手叫好。抓機自主大修的圓滿成功,使該廠打破廠家技術(shù)壟斷,實現(xiàn)了多路閥修復,大小臂解體安裝,液壓系統(tǒng)壓力調(diào)試,大大降低了維修成本。