為降低冶煉成本,攀鋼江油長(zhǎng)城特鋼煉鋼總廠一作業(yè)區(qū)積極參與廠部開展的“降低電極消耗”專項(xiàng)攻關(guān)活動(dòng),以確實(shí)促進(jìn)電極消耗降低, 9月電極綜合消耗5.85kg/t,比2017年同期降低1.55kg/t,與上月比降低0.22 kg/t,攻關(guān)效果明顯。
為了確實(shí)降低電極消耗,一作業(yè)區(qū)要求各工序各盡其責(zé)。原料工序要加強(qiáng)廢鋼切割、確保爐料小型化;配料班組裝料情況及時(shí)和爐前聯(lián)系,相互創(chuàng)造條件。不得私自裝入未配大料;要求使用難消化料,要單獨(dú)送爐前;電爐班組應(yīng)主動(dòng)了解爐料情況,裝料時(shí)做到心中有數(shù),在配電過程中嚴(yán)防塌料砸斷電極;電爐班組上電極前必須執(zhí)行電極夾頭吹灰制度,為電極頭和電極連接處良好的導(dǎo)電創(chuàng)造條件,起到預(yù)防電極頭強(qiáng)度下降斷電極頭的情況;班組對(duì)再生電極要合理利用,盡最大努力當(dāng)月消化掉; LF爐造渣、配電操作時(shí)很關(guān)鍵,做到埋弧操作減少電極氧化損耗; 電極使用創(chuàng)新,在新進(jìn)電極表面涂氧化層;冶煉工序建立電極使用臺(tái)賬,從制度上做起,引導(dǎo)職工養(yǎng)成節(jié)約電極使用的觀念;規(guī)范月底電極結(jié)賬數(shù)據(jù)真實(shí)性。作業(yè)區(qū)為確保電極降低,根據(jù)廠部競(jìng)賽方案、多次召開攻關(guān)會(huì),對(duì)做出的競(jìng)賽細(xì)則逐項(xiàng)落實(shí)外,還督促點(diǎn)維工序針對(duì)噴淋環(huán)噴淋孔經(jīng)常堵塞,裝置易燒損的問題進(jìn)行限期整改,督促冶煉工序在縮短冶煉時(shí)間上下功夫,督促澆注工序努力提高有效產(chǎn)出,將冶煉出的合格鋼水盡可能澆注成錠、坯,對(duì)電極指標(biāo)計(jì)算做出正貢獻(xiàn)。通過大家的努力, 9月電極費(fèi)用275.88元/t, 比去年下降28.19元/t,比上月下降10.69元/t,Φ450電極單耗4.38kg/t,Φ300電極單耗1.49kg/t,攻關(guān)效果明顯,為降本增效出力。