今年以來,冷軋公司以“穩(wěn)質(zhì)量、保交付、調(diào)結構、提效率”為核心,堅持以“鍍鋅、高強、外板、輕量化”的生產(chǎn)組織原則,不斷優(yōu)化產(chǎn)品結構,汽車板產(chǎn)量比例提升10.83個百分點,一季度占總產(chǎn)量比例為77.07%,為全面完成今年任務目標打下良好基礎。
在生產(chǎn)過程中,針對高強鋼色差缺陷,冷軋公司持續(xù)優(yōu)化酸洗工藝參數(shù),從拉矯機、酸洗速度、酸液濃度、溫度等方面多次開展測試跟蹤。針對板縫和端部“鍋蓋”缺陷,專家辦、成罩作業(yè)區(qū)、技術質(zhì)量部、設備部進行了攻關,使錯層缺陷和端部“鍋蓋”缺陷得到有效控制。為提高成材率,減少帶頭尾切損量和上重卷數(shù)量,結合鍍鋅光整機工藝調(diào)整,對大卷交貨訂單帶頭尾物理性能進行測試,選取不同厚度規(guī)格IF鋼及高強鋼為實驗對象,對距離焊縫不同位置的樣板進行測試,滿足非外板訂單表面標準,制定技術通知單,規(guī)范指導鍍鋅機組生產(chǎn)操作。
通過精細管控生產(chǎn)運行,堅持以零故障、恒帶速為目標,嚴格管理停工降速分析與措施落實,深化點檢包機責任落實、強化設備隱患排查與治理,一季度月均設備故障停機時間同比降低10.11小時,故障停機次數(shù)同比降低3.68次,為生產(chǎn)高質(zhì)量汽車板打下堅實的設備基礎。冷軋公司還從梳理庫存入手,積極開展庫存優(yōu)化工作。熱卷周轉效率穩(wěn)步提升,比上年水平提高6-8個百分點。為進一步挖掘能源系統(tǒng)自身降本增效的潛力,冷軋公司推行能源系統(tǒng)模擬市場化運行,能源加工系統(tǒng)運行安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟、高效,降成本效益逐月增加,共實現(xiàn)降成本636萬元。

