2017年一季度,方大九鋼煉鐵廠對東區(qū)鑄鐵機的鑄鐵系統(tǒng)設備工藝進行技術改造,同時加強員工培訓,規(guī)范鑄鐵工藝操作,使鑄鐵效率提高了2倍,大幅降低了員工勞動強度,技改成效相當顯著。
據(jù)了解,此前該廠東區(qū)鑄鐵機實際鑄鐵能力不足,無法保證長時間的鑄鐵,并需要大批人員清理衛(wèi)生。為解決以上問題,煉鐵廠組織專業(yè)技術人員成立鑄鐵機技改攻關小組,制定技改方案。小組成員通過查閱相關圖紙和技術資料,改進技術操作水平。與此同時,對鑄鐵設備設施進行了完善,全部改造完成后,制定新的鑄鐵工藝操作標準制度,并組織員工培訓學習,嚴格規(guī)范操作過程。
改造完成后,鑄鐵能力上了一個新臺階,整個鑄鐵過程中只需要10名人員,改造前至少需要20人,每鑄完一罐鐵的時間約60分鐘,改造前至少需要120分鐘,鑄鐵過程中鐵水打炮現(xiàn)象大幅下降,鑄鐵模斷裂情況相應減少,大大降低了安全風險以及備件消耗。通過此次技改不僅鑄鐵生產效率績效得到明顯提高,也取得了良好的降本和減輕員工勞動強度的效果。

