提升鑄坯輥道熱送率既可為水鋼公司節(jié)約大量能源、減少汽車倒運(yùn)過程熱能損耗及費(fèi)用,又能最大限度地降低廠房內(nèi)高溫,極大改善現(xiàn)場職工作業(yè)環(huán)境和勞動條件,環(huán)保效應(yīng)突出。此前,由于原設(shè)計(jì)復(fù)雜,在生產(chǎn)過程中,鋼坯輸送流程較為繁瑣,設(shè)備故障率也較高,因而導(dǎo)致鑄坯熱送效率低,設(shè)備熱送功能不能正常實(shí)現(xiàn)。
今年,隨著煉鋼廠三臺在線連鑄機(jī)實(shí)施160方坯改造之后,水鋼公司進(jìn)一步加大了連鑄機(jī)鑄坯輥道熱送率指標(biāo)的管理,煉鋼廠、軋鋼廠同一條生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)同鋼種生產(chǎn),為鑄坯輥道直接熱送打下了良好基礎(chǔ)。同時(shí),水鋼公司還相應(yīng)制定了關(guān)于煉鋼廠、軋鋼廠輥道直接熱送鑄坯的績效考核辦法,通過設(shè)置輥道直接熱送率指標(biāo),開展績效管理,進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任,強(qiáng)化管理,不斷完善和提高輥道熱送設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率,充分滿足了兩高線和棒線輥道熱送的需求。截至日前,煉鋼廠連鑄機(jī)鑄坯輥道熱送率1號機(jī)由原17—40%提升至60—75%,2號機(jī)(品種鋼)由0—10%提升至20—37%,3號機(jī)由30—40%提升至70—80%。
目前,隨著煉鋼廠連鑄機(jī)鑄坯輥道熱送率指標(biāo)不斷提升,生產(chǎn)中的高溫?zé)崤飨戮€、運(yùn)輸費(fèi)用都在相應(yīng)減少,公司能源有效利用率也在不斷提升,不僅極大地改善了現(xiàn)場工作環(huán)境,降低了職工勞動強(qiáng)度,環(huán)保和降本增效也日益突出。

