今年上半年,陜鋼龍鋼公司煉鋼廠在節(jié)能減排方面采取節(jié)能“瘦身術”,實現(xiàn)了節(jié)能降耗歷史最好水平。其中,煉鋼老區(qū)工序能耗-16.85kgce/t,新區(qū)工序能耗-21.82kgce/t,能源成本29.35元/t,較去年同期降低了3.41元/t,減少費用716萬元。
完善單項能源指標分解網(wǎng)絡,細化考核,制定下發(fā)《崗位能源控制表》,形成全員節(jié)能的良好氛圍。并以七個專項管理為標準,實行日檢查、周通報、月分析考核,形成煉鋼廠能源管控平臺,同時,指定專人,每天對各區(qū)域主要能源點進行蹲點,及時掌握各能源點用能情況,發(fā)現(xiàn)問題及時制定改進措施。針對能源短板的轉爐煤氣消耗、氧氣消耗、氮氣消耗、壓縮空氣消耗,該單位及時制定下發(fā)《能源介質消耗攻關方案》,對攻關目標、完成時間節(jié)點、落實措施及責任人進行了明確。
與此同時,積極開展能源技術改造,相繼完成軟水泵供水管道優(yōu)化,優(yōu)化新區(qū)混鐵爐煤氣烘烤工藝降低煤氣消耗等節(jié)能降耗類創(chuàng)新創(chuàng)效項目69項。同時,在前期老區(qū)二次除塵風機節(jié)能改造的基礎上,在兩臺二次除塵風機控制PLC柜與各轉爐除塵閥門之間敷設電纜,通過網(wǎng)絡將各閥門的位置信號傳輸?shù)斤L機PLC控制系統(tǒng)中,PLC根據(jù)各轉爐除塵閥門的位置狀態(tài)可判斷出轉爐的工藝過程,根據(jù)轉爐的特性和冶煉過程的周期性特點,設立三個階梯轉速,從而實現(xiàn)二次除塵風機根據(jù)轉爐工況在這三個階梯轉速間自動調節(jié)轉速,年可節(jié)電89.856萬度,創(chuàng)效44.9萬元。

