在公司扭虧脫困的重要關(guān)頭,陜鋼龍鋼公司煉鋼廠職工在做好安全生產(chǎn)的同時(shí),從自身崗位出發(fā),降低生產(chǎn)成本,涌現(xiàn)出了一個(gè)個(gè)職工集思廣益、降本增效的精彩瞬間……
拉速控制器優(yōu)化降成本
連鑄在線使用的拉速控制器由于硬件機(jī)構(gòu)易松動(dòng),容易造成電壓輸出波動(dòng),導(dǎo)致在生產(chǎn)過(guò)程中頻繁出現(xiàn)漏鋼、重接、斷流等生產(chǎn)事故。
近期,連鑄維修工段一方面對(duì)拉速控制器的硬件機(jī)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn),穩(wěn)定輸出電壓調(diào)節(jié);另一方面通過(guò)對(duì)該拉速控制器輸出波形特點(diǎn)在線分析和研究,對(duì)拉速控制器輸出的模擬量在PLC程序中進(jìn)行波形修正和邏輯關(guān)系處理,從而保證輸出信號(hào)的穩(wěn)定和精確。自?xún)?yōu)化方案實(shí)施后,中包澆注操作過(guò)程中,結(jié)晶器液面平穩(wěn),避免了因操作造成的金屬溶液傷害事故,同時(shí)年可節(jié)約區(qū)間成本6.3萬(wàn)元。
技術(shù)改造出效益
煉鋼棒線熱送系統(tǒng)由軋鋼和煉鋼共同操作,操作稍有不當(dāng),就可引起鋼坯在熱送輥道上卡鋼造成廢品。
近期,連鑄維修工段通過(guò)對(duì)熱送工藝和現(xiàn)場(chǎng)操作進(jìn)行跟蹤分析,從兩方面改進(jìn):一是在自動(dòng)化連鎖控制系統(tǒng)中,結(jié)合棒線的熱送工藝系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)輥道與推鋼機(jī)控制程序在PLC中的邏輯關(guān)系,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)接口實(shí)現(xiàn)人機(jī)界面在線遠(yuǎn)程操控?zé)崴洼伒老到y(tǒng);二是通過(guò)改進(jìn)wincc畫(huà)面故障輸出,使其顯示各機(jī)械位置的精確位置。
經(jīng)實(shí)施后,有效地解決了誤操作給熱送棒線生產(chǎn)系統(tǒng)帶來(lái)的不便因素,提高了熱送率。同時(shí)減少了因卡鋼、鋼坯冷卻、彎曲所產(chǎn)生的廢品,年可節(jié)約成本8.4萬(wàn)元。
讓變頻器重新“回家”
近期,轉(zhuǎn)爐維修電工利用廢舊配電箱重新對(duì)變頻器進(jìn)行裝配,經(jīng)過(guò)固定、改造、重新敷設(shè)電纜、接線等工序,使變頻器重新利用。經(jīng)試車(chē)正常,符合安全要求,此次改造,不但提高了設(shè)備安全性和可靠性,并且便于日常維修和維護(hù),節(jié)約費(fèi)用2000余元。

