近日,水鋼公司煉鋼廠通過(guò)積極開(kāi)展轉(zhuǎn)爐煤氣回收攻關(guān),使日均噸鋼煤氣回收量躍升至100立方米,標(biāo)志著降低煉鋼工序能耗取得了突破。
一直以來(lái),水鋼公司轉(zhuǎn)爐煤氣主要用于軋鋼廠加熱鋼坯,回收量受多方條件制約,造成了能源浪費(fèi),噸鋼轉(zhuǎn)爐煤氣回收量長(zhǎng)期徘徊在60-80立方米之間。為進(jìn)一步做好能源利用和節(jié)能降耗工作,今年11月份,水鋼公司煉鋼至煉鐵區(qū)域煤氣管道打通后,為實(shí)現(xiàn)利用煉鋼富余煤氣發(fā)電創(chuàng)效,使轉(zhuǎn)爐煤氣得以二次利用創(chuàng)造了條件。在這種情況下,水鋼公司對(duì)煉鋼廠煤氣回收工作提出了新的要求。
面對(duì)轉(zhuǎn)爐煤氣屬易燃易爆劇毒氣體,提高噸鋼煤氣回收量難度較大的問(wèn)題,水鋼公司煉鋼廠班子周密部署,成立了轉(zhuǎn)爐煤氣回收攻關(guān)小組,從煉鋼生產(chǎn)工藝、操作,煤氣回收硬件基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、風(fēng)機(jī)運(yùn)行管理等方面進(jìn)行全方位攻關(guān),打通從爐前操作開(kāi)始至最終煤氣回收各要點(diǎn)關(guān)鍵部位,并進(jìn)一步理順了回收工序,為穩(wěn)步回收轉(zhuǎn)爐煤氣創(chuàng)造了有利條件。同時(shí),他們利用轉(zhuǎn)爐定修時(shí)間,對(duì)轉(zhuǎn)爐一文、二文流量計(jì),喉口開(kāi)度進(jìn)行調(diào)整,對(duì)煤氣分析儀表進(jìn)行校對(duì),并重新對(duì)煤氣回收PLC控制程序編程優(yōu)化,有效控制了8萬(wàn)立方米煤氣柜因氧含量超標(biāo)而影響轉(zhuǎn)爐煤氣回收,在確保安全的前提下,實(shí)現(xiàn)了煤氣安全回收量的最大化。(肖婧 葉新林 吳向東)

