尋找最優(yōu)匹配方案
為保證試制過程不對生產(chǎn)造成沖擊,試制時,煉鋼事業(yè)部采取了單流試驗(yàn)?zāi)J剑鶕?jù)澆注周期,精確計算拉速和澆注時間,積極探索最優(yōu)匹配方案。
秉承一切利舊宗旨,先后組織改造了兩個直徑135的結(jié)晶器導(dǎo)流水套及配套配件,對直徑135規(guī)格液位校核塊、銅管、引錠頭和引錠棒等設(shè)備進(jìn)行改型。
做好試生產(chǎn)直徑135斷面圓坯引錠頭設(shè)計工作,在無技術(shù)資料參考的情況下,為確保一次試車成功,利用150毫米×150毫米引錠桿,測繪、設(shè)計直徑135引錠頭,節(jié)約外委費(fèi)用1萬余元。
認(rèn)真做好產(chǎn)前準(zhǔn)備。在參數(shù)調(diào)整過程中,對拉速控制、比水量、結(jié)晶器冷卻水流量等工藝參數(shù)進(jìn)行測算跟蹤,超前對二冷托輥運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)、噴淋管對正情況、噴嘴噴淋情況及中間包和塞棒對中動作情況進(jìn)行精細(xì)檢查和確認(rèn)。
在生產(chǎn)過程中,根據(jù)實(shí)際情況對比水量進(jìn)行實(shí)時微調(diào);專業(yè)技術(shù)人員緊盯鑄坯質(zhì)量情況,采用直徑135專用水口和保護(hù)渣,通過調(diào)整拉矯機(jī)壓力和二冷水參數(shù)來解決連鑄坯塌面、內(nèi)裂、劃傷、壓扁等問題,實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定澆注。
聚焦問題解難題
由于直徑150和直徑135兩規(guī)格偏差較小,生產(chǎn)的圓坯進(jìn)入冷床區(qū)域,天車吊運(yùn)時不易辨識。
針對問題,煉鋼事業(yè)部周密部署。在操作過程中,讓澆次兩個規(guī)格定尺長度相差1米以上。此外,出坯和推鋼兩個崗位全力配合,標(biāo)準(zhǔn)完成坯型分類挑選工作。通過前后工序協(xié)同作業(yè)、上下配合,圓滿完成了直徑135圓的熱試工作,為后續(xù)批量生產(chǎn)打下了堅實(shí)基礎(chǔ)。

