王 沖,周 賓
(玉溪新興鋼鐵有限公司燒結(jié)廠,云南玉溪 653100)
摘 要:燒結(jié)燃料單耗占燒結(jié)工序加工費(fèi)很大的比重,降低燒結(jié)工序能耗首先要降低固體燃料消耗。如何降低燃料單耗是所有鋼廠一直探索和追尋的目標(biāo)。本文對(duì)國內(nèi)外生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)先進(jìn)的鋼鐵企業(yè)的研究及生產(chǎn)實(shí)踐進(jìn)行總結(jié),尋找出固體燃料消耗指標(biāo)與國內(nèi)外一些鋼鐵企業(yè)之間存在的差距,結(jié)合自身用礦結(jié)構(gòu)、裝備技術(shù)、環(huán)境等,對(duì)標(biāo)挖潛摸索出適宜燒結(jié)廠降低燒結(jié)固體燃耗的措施。
關(guān)鍵詞:燃料單耗;燒結(jié)礦成本;實(shí)踐
1 引言
2012 年至今,鋼材市場(chǎng)形勢(shì)逐漸低迷,不容樂觀,甚至有時(shí)出現(xiàn)了鋼材價(jià)格不如白菜的惡劣情況。在此情形下,必須降低自身成本,提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,縮短價(jià)格差。雖然近幾年也開展對(duì)標(biāo)找差工作,燃料單耗取得一定成效,但仍處于較高水平,對(duì)近幾年的固體燃料消耗數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理,2018 年固體燃料消耗為60.12kg/t、2019 年固體燃料消耗為 60.46kg/t,國內(nèi)先進(jìn)企業(yè)固體燃料消耗≤50kg/t,與國內(nèi)同行還存在固體燃料消耗 10kg/t 以上的差距。
2 強(qiáng)化燒結(jié)工藝
2.1 優(yōu)化用料結(jié)構(gòu)
燒結(jié)即是將各種粉狀含鐵原料,配入一定數(shù)量的燃料和熔劑,均勻混合制粒,然后放到燒結(jié)設(shè)備上點(diǎn)火燒結(jié)[1]。在玉鋼含鐵原料分為精礦、粉礦、循環(huán)物,近幾年玉鋼使用的精礦主要是自主礦即管道精(磁鐵精礦),是水洗富礦,其品位高含全鐵 62%左右,粒級(jí)細(xì),200 目以下占比 100%,清水性和粘結(jié)性特別好,有利于造球。也使用部分本地所產(chǎn)精礦,相比管道精,雜質(zhì)較多,有害元素高,粒度粗,清水性和粘結(jié)性明顯差,性價(jià)比一般;近幾年所使用的粉礦品種較多,一般我們分為進(jìn)口粉礦和國內(nèi)粉礦,進(jìn)口粉有巴西粉、南非粉、印度粉、奧粉、越南貴沙粉、紐曼粉、麥克粉等,進(jìn)口粉具有化學(xué)性能、物理性能穩(wěn)定,有害元素低、燒結(jié)性能很好的特點(diǎn)。國內(nèi)粉礦基本是配粉,有很多含鐵礦中混合而成,特點(diǎn)是價(jià)格便宜,但燒結(jié)性能差,有害元素很高;循環(huán)物是整個(gè)玉鋼公司生產(chǎn)工序所產(chǎn)生的含鐵廢棄物(污泥、氧化渣、粗顆粒等)或不合格產(chǎn)品重復(fù)加工(返礦、球團(tuán)篩下物等),循環(huán)物一般以返礦為主,占 70%左右。在生產(chǎn)過程中,循環(huán)物越少,表明生產(chǎn)越好。
從表 1 可以看出,隨著進(jìn)口粉礦比例的增加,循環(huán)物逐漸減少,燒結(jié)礦成品率升高,起到降低燃料單耗的作用,可降 2kg/t 左右。
2.2 引進(jìn) SHRT 預(yù)熱蒸汽
燒結(jié)生產(chǎn)過程中,水分的蒸發(fā)和冷凝使過濕層現(xiàn)象發(fā)生,料層透氣性變得惡化,在上料量較大,機(jī)速較快時(shí),對(duì)燒結(jié)過程產(chǎn)生很大影響。當(dāng)提高混合料料溫至“露點(diǎn)”以上時(shí),可顯著減少或消除料層的過濕現(xiàn)象,明顯改善燒結(jié)料層透氣性,強(qiáng)化燒結(jié)過程,提高燒結(jié)礦產(chǎn)、質(zhì)量[2]。
玉鋼 3#燒結(jié)機(jī)建廠后也一直使用蒸汽預(yù)熱混合料,但煉鋼、軋鋼蒸汽到燒結(jié)廠運(yùn)輸路線長,熱損失較大,同時(shí)壓力有限、波動(dòng)大,導(dǎo)致預(yù)熱效果不理想,故需要重新尋找新的方法提高混合料料溫。2016 年 4月 SHRT 建成投入使用后,我們發(fā)現(xiàn) SHTR 蒸汽含水量極低,溫度和壓力均較高,穩(wěn)定充足,距離礦槽近等優(yōu)勢(shì),特別適合引進(jìn)用于預(yù)熱混合料,故 2018 年 10 月利用同步檢修改造混合料礦槽蒸汽,引進(jìn) SHRT高壓蒸汽。
混合料礦槽引用 SHRT 過熱蒸汽后,混合料溫度得到明顯提升,料層透氣性得于顯著改善。通過每天對(duì)圓輥出料端混合料進(jìn)行溫度測(cè)定以及統(tǒng)計(jì)燃料消耗情況,根據(jù)改造前、后分別取月平均值進(jìn)行對(duì)比,具體情況如表 2 所示。
從表 2 可以看出,混合料礦槽使用 SHRT 過熱蒸汽后,混合料溫度明顯升高,超過了露點(diǎn)溫度 65℃以上,在燒結(jié)過程中不僅降低過濕層的影響,還加快了熱傳遞速度,可降低燃料消耗 1%左右。
2.3 強(qiáng)化布料操作
2011 年建玉鋼燒結(jié)廠 3#燒結(jié)機(jī)時(shí),混合料礦槽使用的防粘料材料為陶瓷襯板,經(jīng)過長時(shí)間的磨損,現(xiàn)襯板已大面積掉落,出現(xiàn)了嚴(yán)重的粘料情況,特別是上半部分,期間也想過辦法,在粘料嚴(yán)重的兩側(cè)掛膠帶擋皮,在礦槽中底層安裝空氣炮等,但粘料依然很嚴(yán)重:(1)造成布料很不穩(wěn)定,時(shí)常發(fā)生突然下一大片,嚴(yán)重壓料,導(dǎo)致過程控制不穩(wěn)定,狀態(tài)起伏波動(dòng)大,甚至出現(xiàn)紅礦等,嚴(yán)重影響燒結(jié)礦產(chǎn)、質(zhì)量,降低了燒結(jié)機(jī)利用系數(shù);(2)礦槽粘料嚴(yán)重,會(huì)影響混合料的正常分布,偏析嚴(yán)重,改變燒結(jié)料層透氣性,使兩側(cè)透氣性很好,中間卻燒不透的現(xiàn)象。(3)清理礦槽難度大,浪費(fèi)大量人力,增加勞動(dòng)負(fù)荷。
經(jīng)過長時(shí)間觀察放空礦槽實(shí)地測(cè)量礦槽粘料位置和嚴(yán)重程度,技術(shù)人員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況,重新設(shè)計(jì)和分布空氣炮安裝位置,解決了這一問題。為燒結(jié)生產(chǎn)的穩(wěn)順,狀態(tài)的穩(wěn)定,燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量的提升提供有力保障。
2.4 提高生石灰使用配比及活性度
2017 年以前,我們一直使用的是一種成本很低,但活性度不高,幾乎不會(huì)消化,不會(huì)釋放熱量的劣質(zhì)生石灰。而眾所周知高活性度生石灰粒度細(xì)、親水性強(qiáng),經(jīng)過吸水消化后,會(huì)釋放大量熱量可用于提高混合料溫度,生石灰吸水后生成消石灰,消石灰屬于膠體物質(zhì),具有很好的粘結(jié)性,大大改善了燒結(jié)物料的成球性能,能提高小球的強(qiáng)度,有很好的濕熔性,同時(shí)穩(wěn)定性好,不易被料層過濕層冷凝水破壞,可改善混合料透氣性。生石灰還有一個(gè)很重要的作用,具有明顯的化學(xué)反應(yīng)活性劑作用,活化了燒結(jié)料中燃料燃燒反應(yīng),加快了燃燒速度。生石灰因粒度細(xì),更容易生成低熔點(diǎn)化合物,液相的流動(dòng)性好、凝結(jié)快,從而降低燃料用量和燃燒帶阻力[3]。2017 年投入使用高活性度生石灰,配比約為 5%左右,燒結(jié)控制過程發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變,燒結(jié)礦質(zhì)量提升,燃料單耗降低 3.3 kg/t,分別統(tǒng)計(jì)了 2016 年和 2017 年兩種生石灰全年使用情況如下表。
2.5 強(qiáng)化統(tǒng)一操作,嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律
以往沒有注重操作的統(tǒng)一性,各班組之間操作較為隨意,形成看火工個(gè)人操作習(xí)慣不同、操作參數(shù)調(diào)整頻繁、工藝參數(shù)控制不一致,導(dǎo)致燒結(jié)狀態(tài)此起彼伏、燒結(jié)礦質(zhì)量波動(dòng)較大。近年來我們注重?zé)Y(jié)工技能培訓(xùn),加強(qiáng)四班統(tǒng)一操作,加強(qiáng)日常操作精細(xì)化管理。針對(duì)水、碳、風(fēng)、冷等關(guān)鍵工藝參數(shù)研究確定適宜生產(chǎn)的范圍,制定成操作方針,四班按照操作方針統(tǒng)一操作。燒結(jié)礦質(zhì)量得到穩(wěn)步上升,為高爐的穩(wěn)順創(chuàng)造了良好條件,同時(shí)也為降低燃料奠定基礎(chǔ)。
2.6 鋪底料粒級(jí)突破小于 10mm
鋪底料的作用主要是降低爐篦條燒損率和改善熔融液相粘結(jié)和過濕層堵塞篦條間隙從而降低透氣性[4]。
2019 年年底,隨著用料結(jié)構(gòu)逐漸改善,混勻礦燒結(jié)性能轉(zhuǎn)變,以及混合料料溫的提高,燒結(jié)控制過程長期穩(wěn)定順行,過濕層現(xiàn)象明顯緩解的情況下,我們開始思考降低鋪底料粒度。建廠以來我們一直使用的是12~18mm 粒級(jí)的鋪底料,這部分粒級(jí)正是高爐生產(chǎn)最需求、最優(yōu)的燒結(jié)礦粒級(jí),因此,我們?cè)跐M足生產(chǎn)的前提下,逐漸將鋪底料粒度降至 8~12mm,增加入爐燒結(jié)礦產(chǎn)量和改善粒級(jí)組成,為高爐生產(chǎn)的穩(wěn)順優(yōu)提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),為降低燒結(jié)礦成本和工序加工費(fèi)做出突出貢獻(xiàn)。
3 改造燒結(jié)工藝
3.1 厚料層燒結(jié)技術(shù)
3.1.1 厚料層刮料板設(shè)計(jì)
玉鋼 3#燒結(jié)機(jī)建設(shè)初期,料層厚度為 700mm,是固定不可調(diào)節(jié)。2019 年 5 月,在降本增效的大環(huán)境下,燒結(jié)廠幾經(jīng)思考,經(jīng)過燒結(jié)廠及技術(shù)中心相關(guān)技術(shù)人員長期的研究和討論,最終決定提高料層厚度,但由于受點(diǎn)火爐框架與臺(tái)車擋板間距(約為 80mm)制約,料層厚度按 780mm上線改造,并確定燒結(jié)機(jī)刮料板安裝的位置以及安裝形狀,既要保證原有結(jié)構(gòu)的完整性,又要能夠起到活動(dòng)調(diào)整高度的效果,滿足料層厚處于可調(diào)整范圍,設(shè)定刮料板離臺(tái)車爐箅條高度為 700~780mm。
3.1.2 厚料層生產(chǎn)試驗(yàn)
在刮料板改造完成后,我們進(jìn)行了生產(chǎn)試驗(yàn),在試驗(yàn)時(shí)其他條件相同,為確保試驗(yàn)的準(zhǔn)確性,試驗(yàn)每一 個(gè)料層厚度變量時(shí)均為 2 天。試驗(yàn)證明,料層厚度為 770mm 時(shí),生產(chǎn)各項(xiàng)參數(shù)和燒結(jié)礦質(zhì)量得到較好結(jié)果。
3.2 改造外供流程,降低燒結(jié)礦運(yùn)輸粉化率
外供高爐燒結(jié)礦流程戰(zhàn)線較長,存在落差較大、倉壓導(dǎo)致燒結(jié)礦粉化率較高造成燒結(jié)礦成本增加[5]。外供高爐燒結(jié)礦流程從 CP5 膠帶機(jī)至高爐礦槽涉及膠帶機(jī) 11 條,4 個(gè)緩沖倉(為了兼顧老高爐和新高爐供料平衡而設(shè)置,高度落差約 12m),下料漏斗 10 個(gè)(漏斗落差基本都在 2 m 以上,其中落差大于 5 m 3 個(gè)(主要集中在 K1 膠帶機(jī)至 K5 膠帶機(jī)流程段,K3 膠帶機(jī)下 K4 的落差最大在 8 m 左右)?,F(xiàn)有漏斗及緩沖倉下料落差大,經(jīng)實(shí)測(cè),在用料結(jié)構(gòu)為釩鈦精 10%左右,管道精 40%左右,進(jìn)口粉 30%左右,二次資源 20%左右,在 K1 膠帶機(jī)處所測(cè)量的數(shù)據(jù)小于 5mm 的燒結(jié)礦占比 5.67%,K5 膠帶機(jī)處所測(cè)量的數(shù)據(jù)小于 5mm 的燒結(jié)礦占比 7.62%,燒結(jié)礦在該流程段因下料落差和倉壓導(dǎo)致燒結(jié)礦粉化率增加了 1.95%(見表 5),造成高爐槽下返礦量增加使燒結(jié)礦成本增加,同時(shí)也給高爐穩(wěn)定順行帶來不利影響。
通過燒結(jié)廠不斷研究,確定并實(shí)施改造:(1)恢復(fù)焦 6#對(duì)原 9#膠帶供料,原 9#下原 10#膠帶,原 10膠帶進(jìn)行改造(膠帶斷開,增設(shè)膠帶傳動(dòng)裝置及下料漏斗)對(duì) K1#膠帶供料,形成低交料供料;(2)改造小高爐停用設(shè)備 K9 膠帶機(jī),實(shí)現(xiàn) k2 到 K5 直供料,改造后,原 CP5 至 K2 膠帶機(jī)供料流程不變,燒結(jié)礦經(jīng)K2 膠帶機(jī)通過低交料方式下至 K9 膠帶機(jī),在經(jīng) K4 膠帶機(jī)轉(zhuǎn)運(yùn)至高爐礦槽,實(shí)現(xiàn)了燒結(jié)礦由成品倉直供高爐,同時(shí)保留原有供料流程最終形成雙流程供料模式。
改造后,現(xiàn)實(shí)了降低燒結(jié)礦運(yùn)輸過程的粉化率 2.0%左右,降低燃料單耗約 1.02kg/t。同時(shí),改善了入爐燒結(jié)礦粒級(jí)組成,為高爐穩(wěn)定順行創(chuàng)造更加有力條件。
4 結(jié)論
(1)對(duì)用料結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,改善混合料的制粒效果和提高料層透氣性,改善混勻礦燒結(jié)性能,提高燒結(jié)過程中液相生成向好的方向發(fā)展,是提高燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量、降低燃料單耗的基礎(chǔ)條件。
(2)混合料下料穩(wěn)定、四班統(tǒng)一操作,是生產(chǎn)穩(wěn)定順行、穩(wěn)定燒結(jié)各方面的有力保障。
(3)通過上述一系列對(duì)工藝技術(shù)操作的改進(jìn)和改造,促進(jìn)了玉鋼燒結(jié)廠燃料單耗從最高時(shí)的 64kg/t 逐漸降低至現(xiàn)在的 49.07kg/t,屢創(chuàng)歷史記錄。
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