走在生產(chǎn)現(xiàn)場,一些小改進(jìn)正在悄然發(fā)生:軋線旁新增的噴霧裝置有效抑制了軋制粉塵;嶄新的軋輥在離線區(qū)域已完成焊疤處理,等待上線——這些由一線員工推動的小改進(jìn),正匯入生產(chǎn)效率提升的洪流。
“這條線現(xiàn)在跑得順,故障少,才能干出這個量。”鋼軋總廠廠長肖元忠介紹。通過持續(xù)優(yōu)化工藝、壓縮非生產(chǎn)時間,該產(chǎn)線潛力不斷釋放,換直徑36毫米至40毫米產(chǎn)品軋制時間由4小時大幅縮短至90分鐘,換槽換孔效率也提升近半。“多搶一分鐘,就多軋一支鋼。”肖元忠說道。
生產(chǎn)效率的提升,依托于調(diào)度系統(tǒng)的敏捷響應(yīng)。安全生產(chǎn)一體化平臺白班調(diào)度長朱晨睿表示:“鐵水條件每日變化,我們必須動態(tài)應(yīng)對。”調(diào)度團(tuán)隊緊盯高爐爐況與轉(zhuǎn)爐吹煉節(jié)奏,精準(zhǔn)研判生產(chǎn)動態(tài),及時調(diào)整生產(chǎn)組織策略,強(qiáng)化鐵鋼精準(zhǔn)銜接,全力保障高爐與轉(zhuǎn)爐協(xié)同匹配、高效運轉(zhuǎn)。
在生產(chǎn)組織方面,長江鋼鐵正加快從“經(jīng)驗管理”向“精益管理”轉(zhuǎn)變,建立產(chǎn)量與關(guān)鍵指標(biāo)日跟蹤、周分析機(jī)制;強(qiáng)化管控措施落地,力爭鐵水罐周轉(zhuǎn)率達(dá)7.0次/罐每日,確保全流程高效運行。
“產(chǎn)銷平衡不是靜態(tài)的,是‘跑’出來的。”長江鋼鐵營銷部部長余鋼表示。面對市場,營銷團(tuán)隊將服務(wù)延伸至項目一線。去年四季度,針對某高速項目反饋的螺紋鋼疑問,技術(shù)團(tuán)隊連夜趕赴現(xiàn)場,與施工方、監(jiān)理方共同取樣復(fù)檢。“復(fù)檢結(jié)果全部符合國標(biāo),一場潛在的質(zhì)量異議轉(zhuǎn)化為客戶更深的信任。”營銷部主任助理陶理翔回憶。
2026年,長江鋼鐵以新年產(chǎn)線突破為起點,全面貫徹集團(tuán)公司“三創(chuàng)四化五策略”高質(zhì)量發(fā)展模式,緊扣“低成本、差異化、高效率、快節(jié)奏”經(jīng)營方針,持續(xù)推動角色、模式與管理轉(zhuǎn)變,以敏捷經(jīng)營應(yīng)對市場挑戰(zhàn)。當(dāng)前,公司鋼產(chǎn)量、自發(fā)電量等多項指標(biāo)同步攀升,系統(tǒng)穩(wěn)定性與生產(chǎn)效率不斷增強(qiáng)。
從一分鐘的爭搶到萬噸鋼的突破,長江鋼鐵以扎實開局錨定全年目標(biāo),正朝著高質(zhì)量發(fā)展的方向穩(wěn)步邁進(jìn)。

