陳新興、徐彬
摘要:本文對(duì)方大九江鋼鐵4#高爐開(kāi)爐過(guò)程進(jìn)行了總結(jié)。通過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆桨冈O(shè)計(jì)、嚴(yán)密的生產(chǎn)組織和精心的操作,實(shí)現(xiàn)了快速達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)和強(qiáng)化,得到了良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
關(guān)鍵詞:開(kāi)爐;達(dá)產(chǎn);達(dá)標(biāo)
方大九江鋼鐵4號(hào)高爐(有效容積1780m3)設(shè)有2個(gè)鐵口,26個(gè)風(fēng)口,爐頂使用無(wú)料鐘布料,高爐本體采用軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng),冷卻壁為光面和鑲磚結(jié)構(gòu),煤氣系統(tǒng)采用干法布袋除塵,并配有TRT余壓發(fā)電裝置。因爐缸側(cè)壁溫度偏高爐缸安全存在風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)公司生產(chǎn)安排,定于2025月2月5日開(kāi)始對(duì)4#高爐系統(tǒng)進(jìn)行大修改造,歷時(shí)38天17小時(shí),于2025年3月15日23:16點(diǎn)火開(kāi)爐,3月16日3:08高爐引煤氣生產(chǎn),整個(gè)開(kāi)爐過(guò)程順利,無(wú)坐塌料現(xiàn)象,3月18日達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo),3月20日利用系數(shù)達(dá)到3.09,指標(biāo)保持穩(wěn)定。
1 制定開(kāi)爐方案
1.1 開(kāi)爐參數(shù)
(1) 全干熄焦
(2) 正常料結(jié)構(gòu):燒結(jié)礦80%+廠球20%,配加硅石、蛇紋石、白云石;
(3) 熔劑:白云石、蛇紋石、硅石;
(4) 正常料焦比0.800t/t,R2=0.92;
(5) 全爐干焦比:2.85t/t;
(6) 空焦堿度R2:0.80;
(7) 爐料平均壓縮率:14%;
(8) 預(yù)計(jì)生鐵成分:[Si]=4.0% [Fe]=91.16%;
(9) 礦批為26t,料線為1.5m;
(10) 風(fēng)口尺寸:550×115mm;
(11) 采用花堵風(fēng)口開(kāi)爐,堵遠(yuǎn)離鐵口方向的2#、4#、6#、8#、13#、15#、17#、19#號(hào)風(fēng)口,工作風(fēng)口18個(gè),總進(jìn)風(fēng)面0.1869m2。
1.2 爐料組成
本次開(kāi)爐爐缸至爐腰填充凈焦,爐腰至爐身中部填充空焦,爐身中部以上至1500mm料線全部用正常料。采用帶風(fēng)裝料進(jìn)行裝料,對(duì)爐料進(jìn)行預(yù)熱。本次開(kāi)爐使用焦炭全部為質(zhì)量較好的銅陵干熄焦,有利于開(kāi)爐后的爐況恢復(fù)。凈焦12838kg/批,共21批,總計(jì)269.5t;空焦為焦炭配加白云石。開(kāi)爐料具體組成見(jiàn)表 1。
表1
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項(xiàng)目 |
批料體積 |
壓縮率 |
壓縮后批料體積 |
實(shí)際批數(shù) |
核算體積 |
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凈焦 |
12.91 |
15 |
10.97 |
21 |
230.44 |
|
空焦 |
13.68 |
14 |
11.77 |
34 |
400.05 |
|
正常料 |
27.89 |
13 |
24.27 |
21 |
509.60 |
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合計(jì) |
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76 |
1140.08 |
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設(shè)定焦比 |
2.85 |
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核算焦比 |
1.629 |
2 開(kāi)爐實(shí)際操作
本次開(kāi)爐點(diǎn)火時(shí)間為2025年3月15日23時(shí)16分,點(diǎn)火溫度900℃,風(fēng)量2000m³/min左右,至23:59,所有未堵的風(fēng)口全亮。3月16日3:08煤氣合格,開(kāi)始對(duì)煤氣進(jìn)行回收。3月16日5:00,料線開(kāi)始動(dòng)作,走料較順。3月16日13:16打開(kāi)鐵口出鐵,后轉(zhuǎn)入恢復(fù)參數(shù)階段。
2.1 送風(fēng)后風(fēng)口工作情況及風(fēng)量變化
本次風(fēng)量在3月15日因點(diǎn)火后透指較低,風(fēng)量較低,從3月16日開(kāi)始,風(fēng)量逐漸增加。3月17日14:25因鼓風(fēng)機(jī)跳閘休風(fēng)110分鐘,復(fù)風(fēng)后爐況恢復(fù)較快,至3月17日18:00,風(fēng)量3800m³/min,透指23.2,爐況順行較好,后18:32打開(kāi)17#風(fēng)口,18:55打開(kāi)4#風(fēng)口,19:02打開(kāi)15#風(fēng)口,21:00打開(kāi)8#風(fēng)口。打開(kāi)風(fēng)口后風(fēng)量相應(yīng)上升。后期根據(jù)爐外出渣出鐵情況和爐況順行情況,3月17日21:30打開(kāi)13#風(fēng)口,3月17日22:03打開(kāi)最后一個(gè)6#風(fēng)口,至此高爐全風(fēng)口工作,風(fēng)量也隨風(fēng)口打開(kāi)達(dá)到全風(fēng)轉(zhuǎn)態(tài),后期轉(zhuǎn)入?yún)?shù)優(yōu)化階段。
2.2 開(kāi)爐后出鐵情況
本次開(kāi)爐兩邊鐵口均采取埋氧槍方式快速加熱爐缸;開(kāi)爐后先使用西側(cè)鐵口出鐵,為應(yīng)對(duì)大量涼渣鐵在大溝內(nèi)堆積,大溝預(yù)先使用焦粉填充,爐臺(tái)使用挖機(jī)輔助清溝,有效降低了爐前勞動(dòng)強(qiáng)度;撇渣器進(jìn)口處用鋼板和黃沙擋死,防止前期鐵水量少造成撇渣器凍死;為杜絕沖制箱打炮,第一爐渣鐵分離較差按計(jì)劃放火渣。3月16日10:00把東鐵口氧槍拔掉來(lái)部分渣鐵后堵口;13:16拔掉西側(cè)鐵口氧槍,渣鐵出來(lái)后流動(dòng)性良好于14:11堵口,后續(xù)基本50分鐘開(kāi)一次口,快速活躍西邊爐缸工作狀態(tài),均達(dá)到預(yù)期效果,第一爐鐵水[Si]含量2.67%,【S】含量0.047%,爐渣堿度1.12,爐渣流動(dòng)性良好,第一爐出鐵量45.2t。第二爐鐵15:00開(kāi)口,16:35堵口,共出鐵約200t,來(lái)鐵后將撇渣器進(jìn)口鋼板燒開(kāi),捅開(kāi)黃沙,撇渣器過(guò)鐵正常。物理熱1447℃。第四爐開(kāi)口后,渣鐵分離和流動(dòng)性都較好,安排爐前走水渣。3月18日,【Si】降至1.0%之后于開(kāi)爐后第10爐鐵開(kāi)始兩個(gè)鐵口輪流出鐵。
2.3 開(kāi)爐渣鐵情況
本次開(kāi)爐預(yù)計(jì)鐵水[Si]=4.0%,實(shí)際第一爐鐵水=2.67%,相差較大,鐵水含[Si]偏低,T物理熱1447℃偏低,爐渣堿度較核算堿度高,鐵水流動(dòng)性較好。由于是首次出鐵鐵量較少,大溝和撇渣器溫度偏低,實(shí)際物理熱應(yīng)較測(cè)量值高。第五爐鐵水物理熱已達(dá)到1509℃,渣鐵物理熱充沛。爐渣理論堿度為0.95,實(shí)際堿度和理論堿度相差不大,爐渣流動(dòng)性較好,為第四爐開(kāi)始走水渣創(chuàng)造了條件。開(kāi)爐后前五爐鐵水成分及物理熱見(jiàn)表 2。
表2
|
爐次 |
S% |
Si% |
Mn% |
P% |
Ti% |
T物℃ |
|
第1爐 |
0.047 |
2.67 |
0.40 |
0.24 |
0.29 |
1447 |
|
第2爐 |
0.025 |
1.96 |
0.42 |
0.22 |
0.261 |
1465 |
|
第3爐 |
0.022 |
2.31 |
0.48 |
0.23 |
0.345 |
1472 |
|
第4爐 |
0.026 |
2.51 |
0.45 |
0.23 |
0.298 |
1495 |
|
第5爐 |
0.021 |
2.16 |
0.47 |
0.22 |
0.365 |
1509 |
3 參數(shù)優(yōu)化
本次開(kāi)爐后爐況較順,爐外渣鐵排放順暢,爐前勞動(dòng)強(qiáng)度較低,為后期強(qiáng)化冶煉創(chuàng)造了條件。第三天產(chǎn)量達(dá)到5007t,利用系數(shù)2.81t/(m3·d)、燃料比520kg/t、焦炭負(fù)荷4.30。后期焦炭負(fù)荷逐步調(diào)整至5.05,主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)為產(chǎn)量5350t/d左右、燃料比515kg/t左右、煤比170至175kg/t。
3.1 快速降硅,規(guī)范爐外出鐵操作,改善爐缸狀態(tài)
高爐渣鐵及時(shí)穩(wěn)定地排放,是高爐強(qiáng)化冶煉的根本和保障。本次高爐開(kāi)爐采用預(yù)埋氧槍的模式快速加熱爐缸溫度,開(kāi)爐前期爐外渣鐵排放比較順暢,但隨著爐渣堿度提高后,鐵水流動(dòng)性變差,為改善鐵水流動(dòng)性,從17日起快速把爐溫降至1.0%以下,同時(shí)適當(dāng)提高鐵水硫提高到0.030%,以提高鐵水流動(dòng)性,改善鐵口區(qū)域工作狀態(tài),鐵水流動(dòng)性改善后及時(shí)恢復(fù)雙場(chǎng)出鐵,同時(shí)規(guī)范爐前組織,要求兩鐵口開(kāi)口間隔時(shí)間≤10分鐘,嚴(yán)格執(zhí)行一桿到底的開(kāi)口方式,明確要求鐵水流速≥4.0t/min,確保爐前能夠及時(shí)、穩(wěn)定、有效的排放渣鐵,避免爐內(nèi)憋渣憋鐵現(xiàn)象而影響爐況恢復(fù)進(jìn)程。
3.2 加強(qiáng)原料管理
高爐操作七分原料三分操作,但本高爐因建設(shè)時(shí)間較早,槽下礦焦倉(cāng)較少,共4個(gè)大礦倉(cāng),5個(gè)小礦倉(cāng),4個(gè)焦倉(cāng),2個(gè)焦丁倉(cāng)(1個(gè)自產(chǎn)焦丁倉(cāng),1個(gè)外部焦丁倉(cāng)),篩分面積小,入爐原料含粉多,在使用小礦和外部焦丁后更加明顯。在強(qiáng)化冶煉的過(guò)程中,嚴(yán)格控制料流速度,在不虧料的情況下,盡量控制料流速度,并增加清理篩板的頻次,有效增加篩分面積。
3.3 裝制的優(yōu)化
本高爐在布料上采用大礦批,發(fā)展中心氣流為主兼顧邊緣的總體思路。礦批選擇上,在爐況可以接受的情況下,選擇設(shè)備正常運(yùn)行的較大裝入量52t/批,裝制逐步推進(jìn)為礦4檔焦5檔,配合中心加焦。最后裝制為
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O:34*2,32*3,30*3,27.5*2 |
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C:37*3,34*2,31*2,27*2,16*3 |
焦炭負(fù)荷長(zhǎng)期穩(wěn)定在5.05,煤比170kg/t.fe以上,焦丁900至1000kg/批。
4 結(jié)語(yǔ)
4.1 本次開(kāi)爐采取帶風(fēng)裝料很好的解決了開(kāi)爐后軟熔帶形成后高爐出現(xiàn)難行懸料的問(wèn)題,整個(gè)開(kāi)爐過(guò)程爐況順行較好,未出現(xiàn)坐塌料現(xiàn)象。
4.2本次開(kāi)爐采取預(yù)埋氧槍的方式,解決了開(kāi)爐前期渣鐵溫度不足渣鐵流動(dòng)性不好的問(wèn)題,為爐況的快速恢復(fù)創(chuàng)造了條件。
4.3本次開(kāi)爐快速降硅,為高爐開(kāi)爐后期強(qiáng)化冶煉和參數(shù)優(yōu)化創(chuàng)造了條件,實(shí)現(xiàn)了高爐快速達(dá)產(chǎn)。
4.4本次開(kāi)爐對(duì)爐前兩機(jī)設(shè)備的保護(hù),避免了開(kāi)爐后鐵口強(qiáng)度低易跑大流損壞爐前兩機(jī)設(shè)備而降低爐況恢復(fù)進(jìn)程。
參考文獻(xiàn)
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