陳智平 張寶婷 楊涌泉
(陜鋼集團(tuán)漢中鋼鐵有限責(zé)任公司 煉鐵廠 勉縣724200)
摘 要:漢鋼公司煉鐵廠2#高爐爐役后期冷卻壁漏水且爐缸側(cè)壁溫度異常升高,2021年2月20日2#高爐進(jìn)行休風(fēng)大修。引進(jìn)天然氣新型烘爐工藝,達(dá)到了良好的效果,采用枕木中心堆包開(kāi)爐方式,開(kāi)爐前制定詳細(xì)的開(kāi)爐方案,此次開(kāi)爐較為順利,快速達(dá)產(chǎn)達(dá)效。
關(guān)鍵詞:高爐;大修;開(kāi)爐;達(dá)產(chǎn)達(dá)效
1 引言
漢鋼2#高爐有效容積2280m3,共設(shè)28個(gè)風(fēng)口,2個(gè)鐵口。于2012年8月點(diǎn)火生產(chǎn),高爐采用串罐式無(wú)料鐘爐頂,全冷卻壁冷卻結(jié)構(gòu),水冷系統(tǒng)采用聯(lián)合軟水密閉循環(huán)系統(tǒng)。共記生產(chǎn)運(yùn)行近9年時(shí)間,在爐役后期高爐采用縮小風(fēng)口面積、加釩鈦礦、加裝長(zhǎng)風(fēng)口等一系列護(hù)爐措施,使高爐爐缸側(cè)壁溫度基本在可控范圍內(nèi)[3]。2021年2月19日停爐大修,在經(jīng)過(guò)60天的停爐大修后,于2021年4月20日7:58送風(fēng)開(kāi)爐,送風(fēng)后26h58'出第一爐鐵,開(kāi)爐7天后利用系數(shù)即達(dá)到2.97t/m3·d,日產(chǎn)達(dá)歷史新高,開(kāi)爐生產(chǎn)取得圓滿成功。
2 開(kāi)爐準(zhǔn)備
2.1大修主要工藝變動(dòng)
本次大修2#高爐爐缸砌筑主要采取“大塊碳磚+小塊碳磚+陶瓷杯澆筑”結(jié)構(gòu)[5],其爐缸爐殼及冷卻壁不予拆除,同時(shí)爐底保留三層炭磚,4-5層平鋪大塊碳磚,6-13外側(cè)砌筑小塊碳磚(石墨墻)、內(nèi)側(cè)砌筑環(huán)形碳,14-18層砌筑環(huán)形碳。
2.2 烘爐
大修開(kāi)爐前必須進(jìn)行烘爐操作,其主要目的是使?fàn)t體耐火材料砌體內(nèi)水分緩慢蒸發(fā),提高內(nèi)襯固結(jié)強(qiáng)度,同時(shí)使整個(gè)爐體設(shè)備逐漸加熱至生產(chǎn)狀態(tài),避免開(kāi)爐時(shí)升溫過(guò)快,水分快速蒸發(fā)使得砌體開(kāi)裂和爐體劇烈膨脹而損壞設(shè)備[1]。本次高爐烘爐操作曲線見(jiàn)圖1。
圖1 高爐烘爐曲線
高爐本體烘爐從4月9號(hào)3:58開(kāi)始,按計(jì)劃烘爐192h,嚴(yán)格按照高爐烘爐曲線進(jìn)行升溫、恒溫,升溫速度為12.5℃/h,其中在150℃恒溫50h、在350℃恒溫50h、在450℃恒溫10h以及在600℃恒溫30h,充足的烘爐時(shí)間確保了本次烘爐的效果。
2.3 打壓檢漏
對(duì)熱風(fēng)爐熱風(fēng)總管、橋管、圍管以及高爐本體,進(jìn)行打壓檢漏;打壓檢漏時(shí)首先控制風(fēng)壓100kPa穩(wěn)壓30min后檢查,無(wú)異常再逐步加壓至400kPa 進(jìn)行穩(wěn)壓,然后開(kāi)始進(jìn)行檢漏,從檢漏的情況來(lái)看,發(fā)現(xiàn)熱風(fēng)總管各三岔口、高爐本體冷卻壁護(hù)帽等局部焊縫存在微漏現(xiàn)象,最后經(jīng)處理圓滿完成了高爐試漏工作[4]。
3 開(kāi)爐參數(shù)設(shè)定及操作
3.1開(kāi)爐料準(zhǔn)備
4月18日7:05裝鋪底焦(2C=28t);7:30開(kāi)始裝柴,木材裝至風(fēng)口上沿時(shí),中心4爐墻、風(fēng)口區(qū)木材豎立,必須碼好木材,用木材保護(hù)好風(fēng)口套,19:31裝柴結(jié)束;高爐開(kāi)爐時(shí)填充枕木的優(yōu)點(diǎn)在于枕木相比于焦炭著火點(diǎn)低,枕木燃燒后可以充分加熱上部的焦炭,從而確保開(kāi)爐前期爐缸熱量充沛,有利于高溫煤氣、渣鐵的通過(guò)。2#高爐此次枕木堆砌是采用爐缸中心堆包的方式,此方式有利于開(kāi)爐初期中心煤氣流的通過(guò),能夠形成合理的初始軟熔帶[2]。尤其是開(kāi)爐初期枕木燃燒后可以迅速騰出空間,有利于料柱松動(dòng),改善透氣性。同時(shí)風(fēng)口部位的枕木在開(kāi)爐初期還起到了保護(hù)風(fēng)口的作用。
4月19日12:56開(kāi)始裝料,過(guò)程同步測(cè)量料面。開(kāi)爐料主要參數(shù)如表1、表2所示:全爐焦比3.0t/t,計(jì)算生鐵成分硅含量2.8%。根據(jù)高爐實(shí)際爐容大小以及原燃料條件制定開(kāi)爐裝料表,具體裝料計(jì)算結(jié)果及裝料順序如表6所示,爐腹裝凈焦+熔劑料+空料,爐腰全部裝空料,爐身及爐喉部位均裝空料+正常料(凈焦、空焦、正常料分別如表3、表4、表5所示),開(kāi)爐料確保了開(kāi)爐初期爐缸熱量充沛,有利于渣鐵順利排出。
表1 原燃料化學(xué)成份分析
|
項(xiàng)目 名 稱 |
TFe (%) |
SiO2 (%) |
CaO (%) |
MgO (%) |
Al2O3 (%) |
TiO2 (%) |
Mn (%) |
S (%) |
P (%) |
堆比重 (t/m3) |
|
燒結(jié)礦 |
55.6 |
5.50 |
10.52 |
1.87 |
1.88 |
0.45 |
0.20 |
0.010 |
0.10 |
1.95 |
|
球 團(tuán) |
62.0 |
6.30 |
0.65 |
1.50 |
0.55 |
0.28 |
/ |
0.005 |
0.02 |
2.40 |
|
塊 礦 |
44.0 |
20.86 |
5.94 |
11.26 |
1.07 |
0.39 |
/ |
0.148 |
0.11 |
2.00 |
|
錳 礦 |
2.69 |
18.48 |
/ |
/ |
/ |
/ |
16.15 |
0.056 |
0.06 |
1.60 |
|
白云石 |
/ |
0.67 |
42.11 |
10.85 |
0.10 |
/ |
/ |
0.010 |
/ |
1.45 |
|
焦 炭 |
0.53 |
5.24 |
0.83 |
0.07 |
3.88 |
0.37 |
0.018 |
0.650 |
0.03 |
0.60 |
表2 焦炭工業(yè)分析(%)
|
水 分 |
灰 分 |
揮發(fā)分 |
硫 |
|
5.0 |
11.7 |
1.42 |
0.65 |
表3 凈焦(單位:t)
|
焦炭 |
|
14.0 |
表4 空焦組成(單位:t)
|
焦炭 |
白云石 |
|
14 |
1.8 |
表5 正常料的組成情況(單位:t)
|
焦炭 |
燒結(jié)礦 |
球團(tuán)礦 |
塊礦 |
錳礦 |
螢石 |
|
14.0 |
17.5 |
4.0 |
4.5 |
2.0 |
0.2 |
表6 計(jì)算結(jié)果及裝料順序
|
|
體積 |
負(fù)荷 |
R2 |
R3 |
R4 |
干基焦比(t/t) |
理論出鐵量 |
裝料矩陣 |
|
總體積 |
2317.51 |
0.57 |
0.95 |
1.27 |
0.82 |
3.0 |
345.53 |
|
|
爐喉 |
98.03 |
2.0 |
0.96 |
1.35 |
0.96 |
0.90 |
24.5 |
C26°424°222°220°213°3O24°622°6→ C28°4C26°224°222°213°3O28°226°424°4→ C30°4C28°2C26°224°222°213°3O28°226°424°4 |
|
爐身 |
1261.69 |
0.92 |
0.96 |
1.32 |
0.87 |
1.95 |
316.25 |
|
|
爐腰 |
209.23 |
- |
0.99 |
1.26 |
0.73 |
- |
2.79 |
C20°613°6O20°6→ C22°420°413°4O20°6 |
|
爐腹 |
351.45 |
- |
0.85 |
1.04 |
0.63 |
- |
1.99 |
C13°14O3°6 |
|
爐缸 |
397.11 |
|
|
|
|
|
|
|
2#高爐于4月20日2:30裝料結(jié)束,實(shí)際裝入的爐料與計(jì)劃裝入爐料基本一致,裝料過(guò)程中使用機(jī)械探尺測(cè)得的料面與計(jì)算料面深度也基本一致,在誤差范圍內(nèi)。開(kāi)爐后爐內(nèi)煤氣流基本穩(wěn)定,渣鐵排放順暢。
3.2送風(fēng)操作
3.2.1 點(diǎn)火送風(fēng)主要參數(shù)確定:
點(diǎn)火時(shí)的送風(fēng)比選擇0.50,則點(diǎn)火理論風(fēng)量約1140m3/min;爐料順利下降后,逐步加風(fēng),送風(fēng)初期嚴(yán)格按風(fēng)壓操作,以保證下料順暢為原則,送風(fēng)后6~9小時(shí)是軟熔帶形成時(shí)期,采取守風(fēng)量、慢加風(fēng)甚至減風(fēng)的方法進(jìn)行過(guò)渡,加風(fēng)原則:風(fēng)口均勻活躍,爐況穩(wěn)定順行,以每次不超過(guò)100m³/min,每班不超過(guò)3次,計(jì)劃風(fēng)量如圖2所示。
圖2開(kāi)爐計(jì)劃與實(shí)際風(fēng)量
(1)風(fēng)口長(zhǎng)度:L=620mm。
(2)風(fēng)口面積:風(fēng)口總面積S=0.2661m2(Φ110mm×28)。
(3)風(fēng)口配置為¢110mm*28個(gè),全開(kāi)風(fēng)口進(jìn)風(fēng)面積為0.266 m2。為確保送風(fēng)順利,減少送風(fēng)后可能出現(xiàn)的難行,堵4#、8#、12#、17#、21#、25#風(fēng)口送風(fēng),實(shí)際送風(fēng)面積0.209m2,占風(fēng)口總面積的78.6%,送風(fēng)前再次確認(rèn)簽字。2021年4月20日7:58開(kāi)爐送風(fēng),開(kāi)爐初期具體參數(shù)時(shí)間如表7所示。
表7 開(kāi)爐過(guò)程時(shí)間控制情況
|
送風(fēng)點(diǎn)火 |
風(fēng)口開(kāi)始明亮 |
風(fēng)口全亮 |
第一批放料 |
引煤氣 |
第一爐出鐵 |
|
20日7:58 |
20日8:05 |
20日8:25 |
20日9:00 |
21日0:42 |
21日10:56 |
2#高爐于4月20 日7: 58送風(fēng)開(kāi)爐,送風(fēng)7min后風(fēng)枕木著火,風(fēng)口開(kāi)始明亮,送風(fēng)27min后送風(fēng)口前枕木全部著火。送風(fēng)約62min后開(kāi)始放第一批正常料,裝料過(guò)程中爐料開(kāi)始逐步下降,根據(jù)煤氣成分分析及參考相關(guān)試驗(yàn)數(shù)據(jù)結(jié)果,于21日0:42引煤氣。
3.3 開(kāi)爐初期的渣鐵排放
西鐵口埋導(dǎo)風(fēng)管,東鐵口安裝一鍵出鐵。埋氧槍后,送風(fēng)時(shí)打開(kāi)氮?dú)饧把鯕忾y門,φ80mm球閥安裝自動(dòng)化設(shè)備,根據(jù)爐內(nèi)加風(fēng)、冶煉以及順行情況,專人調(diào)整流量,出鐵時(shí)關(guān)閉送氣閥門,遙控打開(kāi)球閥,實(shí)現(xiàn)安全、快速出鐵。經(jīng)過(guò)測(cè)算配備5個(gè)鐵水罐,2臺(tái)機(jī)車采用直接過(guò)撇渣器放紅渣方式出鐵,出鐵前專人檢查,21日10:56打開(kāi)第一鐵口,11:25下渣,渣鐵流動(dòng)性性良好,首次出鐵時(shí)間55min、出鐵量190.19t(開(kāi)爐料理論鐵量345.5t)高爐焦炭負(fù)荷調(diào)節(jié)基本把握得當(dāng),開(kāi)爐鐵水以及爐渣成分如表8、表9所示。
表8 開(kāi)爐前4爐鐵水成分
|
開(kāi)口 |
Si |
Mn |
P |
S |
V |
Ti |
|
10:56 |
4.04 |
2.32 |
0.160 |
0.025 |
0.035 |
0.133 |
|
12:45 |
3.97 |
2.45 |
0.178 |
0.030 |
0.037 |
0.126 |
|
14:30 |
2.34 |
2.57 |
0.091 |
0.012 |
0.048 |
0.170 |
|
17:23 |
2.30 |
2.44 |
0.143 |
0.019 |
0.047 |
0.179 |
表9 開(kāi)爐前4爐爐渣成分
|
開(kāi)口 |
SiO2 |
CaO |
MgO |
FeO |
Al2O3 |
S |
TiO2 |
R2 |
R3 |
|
10:56 |
30.53 |
32.65 |
12.23 |
2.62 |
15.65 |
0.772 |
0.40 |
1.07 |
1.47 |
|
12:45 |
31.88 |
33.10 |
12.21 |
0.39 |
15.13 |
0.538 |
0.48 |
1.04 |
1.42 |
|
14:30 |
32.35 |
33.13 |
12.19 |
0.63 |
14.22 |
0.548 |
0.49 |
1.02 |
1.40 |
|
17:23 |
32.12 |
34.39 |
12.30 |
0.63 |
14.37 |
0.650 |
0.75 |
1.07 |
1.45 |
前四爐鐵水、爐渣如表可知,四爐鐵水【Si】均在2.3%以上,爐溫充沛,鐵水【S】也在合理范圍內(nèi),爐渣堿度1.02~1.07倍之間。為改善渣鐵流動(dòng)性,開(kāi)爐前加入錳礦,因此出鐵過(guò)程中渣鐵流動(dòng)性良好。
3.4開(kāi)爐初期爐內(nèi)爐外的操作制度
3.4.1爐外的調(diào)整
因開(kāi)爐初期爐溫高、渣鐵量大,為迅速改善鐵口工作狀況,出鐵前期爐前采取以下措施:(1)采用高強(qiáng)度無(wú)水炮泥,調(diào)整合理的泥炮打泥速度及壓力;(2)調(diào)整開(kāi)口機(jī)角度:開(kāi)爐初期開(kāi)口機(jī)角度設(shè)定為9°,隨著各參數(shù)的穩(wěn)定,逐步將開(kāi)口機(jī)角度調(diào)整至12°。(3)專人檢查并及時(shí)清理渣鐵溝,確保渣鐵順利排放。
3.4.2爐內(nèi)的調(diào)整
(1)風(fēng)量:送風(fēng)風(fēng)量810m³/min(風(fēng)機(jī)房顯示1200m³/min,后期已校準(zhǔn)),下料順暢,送風(fēng)4小時(shí)內(nèi)未加風(fēng),維持送風(fēng)風(fēng)量,放2批料后加風(fēng)至1100m³/min,第8小時(shí)壓力冒尖、下料不暢,減風(fēng)至700m³/min、待下料順暢,逐步恢復(fù)風(fēng)量至900m³/min(送風(fēng)后6~9小時(shí)是軟熔帶形成時(shí)期,此時(shí)段采取守風(fēng)量、慢加風(fēng)甚至減風(fēng)的方法進(jìn)行過(guò)渡,待風(fēng)壓恢復(fù)至正常水平,順行良好,可適當(dāng)加風(fēng)),實(shí)際風(fēng)量如圖2所示。
(2)風(fēng)溫:在負(fù)荷料下達(dá)后,開(kāi)始加風(fēng)溫,每調(diào)節(jié)量不大于20℃,第一次出鐵前,風(fēng)溫不大于850℃,送風(fēng)初期下料順暢實(shí)際風(fēng)溫調(diào)劑如圖3所示
圖3開(kāi)爐計(jì)劃與實(shí)際風(fēng)溫
(3)負(fù)荷:送風(fēng)后如下料正常并已引煤氣,在送風(fēng)8小時(shí)后可考慮第一次加負(fù)荷,軟融帶形成期順利渡過(guò)后至出鐵前,再加一次負(fù)荷,出鐵正常后,可加快加負(fù)荷速度(每10批料上調(diào)0.1),。
(4)爐溫:點(diǎn)火后如出鐵正常,則后續(xù)操作的主要任務(wù)是在保證充足的鐵水物理熱(大于1480℃)的條件下盡快降低生鐵含硅,送風(fēng)48小時(shí)后將【Si】降至2.0%以下,為利于爐缸、爐底長(zhǎng)壽,生鐵【Si】宜緩慢下降,爭(zhēng)取送風(fēng)后72小時(shí)將硅降至1.50%以下,隨后視情況將【Si】降至1.0%左右,通過(guò)生產(chǎn)檢驗(yàn),設(shè)備磨合,故障處理,生產(chǎn)逐步走上正軌,生鐵【Si】由1.0%±→0.8%±→0.5±%,根據(jù)爐況承受情況,硅控制在0.4~0.6%范圍。
表10 階段性鐵水成分
|
|
Si(%) |
Mn(%) |
Ti(%) |
|
首次鐵水成分 |
4.04 |
2.32 |
0.133 |
|
48小時(shí)鐵水成分 |
1.78 |
1.45 |
0.181 |
|
72小時(shí)鐵水成分 |
1.40 |
1.38 |
0.164 |
|
96小時(shí)鐵水成分 |
0.51 |
0.48 |
0.077 |
表11 開(kāi)爐后爐內(nèi)礦批負(fù)荷的調(diào)整
|
時(shí)間 |
批數(shù) |
礦批(t) |
負(fù)荷 |
酸性料比例(%) |
錳礦(t) |
|
20日 |
第6批 |
28 |
2.25 |
28 |
4 |
|
21日 |
第2批 |
30 |
2.40 |
28 |
2 |
|
|
第12批 |
32 |
2.56 |
28 |
2 |
|
|
第22批 |
33 |
2.64 |
27 |
2 |
|
|
第34批 |
34 |
2.72 |
27 |
2 |
|
|
第42批 |
35 |
2.80 |
27 |
2 |
|
|
第58批 |
36 |
2.88 |
26 |
2 |
|
|
第72批 |
38 |
3.04 |
26 |
2 |
|
|
第80批 |
40 |
3.20 |
25 |
2 |
|
22日 |
第8批 |
42 |
3.36 |
24 |
2 |
|
|
第23批 |
43 |
3.44 |
23 |
2 |
表12 開(kāi)爐后爐內(nèi)料制的調(diào)整
|
時(shí)間 |
項(xiàng)目 |
1038° |
935.7° |
833.2° |
730.5° |
627.6° |
524.7° |
421.8° |
318.9° |
216.0° |
113.0° |
|
20日 11:28 |
CO |
4 |
22 |
23 |
23 |
22 |
2 |
|
|
|
3 |
|
20日 12:20 |
CO |
4 |
2 |
23 |
23 |
22 |
2 |
|
|
|
3 |
|
21日 0:05 |
CO |
4 |
22 |
23 |
23 |
22 |
2 |
|
|
|
4 |
|
21日 2:30 |
CO |
3 |
2 |
23 |
23 |
22 |
2 |
|
|
|
4 |
|
21日 12:25 |
CO |
4 |
2 |
23 |
23 |
22 |
2 |
|
|
|
3 |
|
21日13:05 |
CO |
3 |
2 |
23 |
23 |
22 |
2 |
|
|
|
3 |
圖4送風(fēng)48小時(shí)高爐趨勢(shì)圖
如表11、表12、圖4所示送風(fēng)后爐內(nèi)運(yùn)行基本穩(wěn)定,根據(jù)風(fēng)量以及爐內(nèi)運(yùn)行情況及時(shí)調(diào)整控制參數(shù),快速加風(fēng),每爐鐵口打開(kāi)后捅開(kāi)一個(gè)封堵的風(fēng)口,調(diào)整礦批、負(fù)荷及布料矩陣,爐況運(yùn)行良好。
4 高爐開(kāi)爐的成果及不足
4.1開(kāi)爐成果達(dá)產(chǎn)達(dá)效
表13 開(kāi)爐達(dá)產(chǎn)指標(biāo)
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日期 |
實(shí)際產(chǎn)量(t) |
【Si】(%) |
【S】(%) |
【Ti】 (%) |
燃料比(kg/t) |
綜合品位 (%) |
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4月21日 |
517.15 |
2.87 |
0.024 |
0.156 |
2242.91 |
57.38 |
|
4月22日 |
2982.01 |
0.71 |
0.017 |
0.116 |
574.87 |
57.53 |
|
4月23日 |
4820.91 |
0.63 |
0.015 |
0.101 |
564.86 |
57.52 |
|
4月24日 |
5027.57 |
0.32 |
0.030 |
0.037 |
541.63 |
57.72 |
|
4月25日 |
5603.19 |
0.25 |
0.035 |
0.042 |
512.96 |
57.19 |
|
4月26日 |
4160.11 |
0.58 |
0.012 |
0.138 |
515.58 |
57.05 |
|
4月27日 |
6176.04 |
0.27 |
0.023 |
0.079 |
537.62 |
57.14 |
|
4月28日 |
6537.55 |
0.24 |
0.042 |
0.048 |
519.91 |
57.16 |
|
4月29日 |
6769.99 |
0.22 |
0.033 |
0.060 |
517.79 |
57.05 |
開(kāi)爐過(guò)程中主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)表12所示。隨著開(kāi)爐的進(jìn)行以及各工藝參數(shù)的調(diào)整優(yōu)化,高爐逐步穩(wěn)定順行。但影響高爐穩(wěn)定運(yùn)行的重要因素:外圍設(shè)備,原料的穩(wěn)定。
4.2開(kāi)爐后休風(fēng)情況
開(kāi)爐過(guò)程中對(duì)爐身等部位進(jìn)行壓漿處理,4月20日爐身灌漿時(shí)機(jī)及壓入量把控不到位、送風(fēng)后漿料從爐襯漏漿、流至風(fēng)口區(qū),導(dǎo)致7#~14#風(fēng)口被灌漿封堵,嚴(yán)重影響了送風(fēng)制度以及開(kāi)爐進(jìn)程;
表14 開(kāi)爐后高爐休風(fēng)情況
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項(xiàng)目 |
第一次休風(fēng) |
第二次休風(fēng) |
第三次休風(fēng) |
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休風(fēng)原因 |
處理直管法蘭跑風(fēng) |
更換8#直吹管 |
更換23#膨脹節(jié) |
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休風(fēng)時(shí)間 |
110min |
55min |
283min |
如表11所示,4月22日11:12至13:02休風(fēng)110min處理送風(fēng)裝置跑風(fēng);4月24日8:46至9:41休風(fēng)55min更換8#直吹管;4月25日23:45至26日4:28休風(fēng)283min更換23#膨脹節(jié),三次休風(fēng)均快速恢復(fù)爐況,4月29日2#高爐日產(chǎn)達(dá)6769.99t,打破2#高爐一代爐齡的日產(chǎn)記錄。
5 結(jié)語(yǔ)
1)此次開(kāi)爐爐外高爐本體打壓檢漏、各設(shè)備的試車運(yùn)行,爐內(nèi)的送風(fēng)、裝料以及熱制度的選擇,開(kāi)爐配料計(jì)算全爐焦比選擇偏輕,前期爐溫偏高,通過(guò)加風(fēng)、上負(fù)荷及快速開(kāi)風(fēng)口措施等一系列的開(kāi)爐方案,設(shè)定合理,適合2#高爐的實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行情況,為2#高爐順利開(kāi)爐、快速達(dá)產(chǎn)達(dá)效提供了殷實(shí)的基礎(chǔ)。
2)爐頂熱成像調(diào)整了攝像頭位置,更加便于觀察氣流分布和布料情況,及時(shí)調(diào)整布料矩陣,達(dá)到氣流分布合理。
3)開(kāi)爐過(guò)程中渣鐵溫度充沛、渣鐵化學(xué)成分合適以及流動(dòng)性良好,隨著渣鐵的排放、風(fēng)量水平的提升,礦批與負(fù)荷的調(diào)整速度快,但裝制始終采用中心加焦的方式疏導(dǎo)中心氣流,保證了煤氣流的合理分布。
4)送風(fēng)設(shè)備缺陷,三次休風(fēng)影響開(kāi)爐進(jìn)程。
6 參考文獻(xiàn)
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