雷建梅 周新宇
(山西建龍實(shí)業(yè)有限公司)
摘 要:轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度不僅是衡量燒結(jié)礦質(zhì)量的重要指標(biāo),也是影響高爐生產(chǎn)的重要工藝參數(shù),因此需要從改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù),加強(qiáng)配料數(shù)據(jù)分析,加強(qiáng)操作等方面著手,提高燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度。
關(guān)鍵詞:強(qiáng)度;溫度;實(shí)踐
0 前言
燒結(jié)礦的轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度是燒結(jié)生產(chǎn)和高爐冶煉的重要指標(biāo)。它不僅受生石灰消化溫度、配碳量、燃料粒度、混合料水分、混合料溫度影響,而且還受料層厚度、燒結(jié)過程、配礦、燒結(jié)礦化學(xué)成份等的共同影響。山西建龍現(xiàn)有三臺(tái)燒結(jié)機(jī),分別是198m2、265m2、360m2,年產(chǎn)燒結(jié)礦1060萬噸,分別為五座:兩座630 m3高爐、一座1080 m3高爐、一座1380 m3高爐和一座1680m3高爐提供燒結(jié)礦。所產(chǎn)燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)平均值一般在74.7%,與同行業(yè)、同類型企業(yè)相比存在著一定的差距,燒結(jié)礦的返礦率基本維持在13~18%之間相對(duì)較高的水平,入爐燒結(jié)礦低溫還原粉化率也處于較高的狀態(tài),使得高爐爐況一直達(dá)不到良好的狀態(tài),影響了高爐的穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)。為此,燒結(jié)技術(shù)人員圍繞提高燒結(jié)礦強(qiáng)度開展了技術(shù)攻關(guān),以保障高爐冶煉強(qiáng)度的提高和穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)。通過分析影響燒結(jié)礦強(qiáng)度提高的因素,提出了改進(jìn)措施,燒結(jié)礦強(qiáng)度得到了提高,實(shí)現(xiàn)了高爐的穩(wěn)產(chǎn)、順產(chǎn)。
2 影響燒結(jié)礦強(qiáng)度的因素及采取措施
(一)優(yōu)化燃料分布與粒度組成
在眾多的影響因素中,燃料配比的大小影響最大,F(xiàn)eO的含量與配碳量大小呈正相關(guān)關(guān)系。在通常的情況下,增加燃料用量,料層中燒結(jié)溫度升高,還原氣氛加強(qiáng),有利于FeO的生成,形成的鐵橄欖石粘結(jié)相就越多,可提高燒結(jié)礦強(qiáng)度。但是如果FeO含量過高,燒結(jié)礦的還原性將變差,會(huì)增加煉鐵燃料比,同時(shí)也會(huì)增加燒結(jié)燃料成本。在生產(chǎn)實(shí)踐中,燒結(jié)過程中的最高溫度不僅取決于燃料粒度的大小,還取決于原料粒度的大小,只有當(dāng)燃料粒度與原料粒度相適宜時(shí),也就是說只有燃燒速度和傳熱速度同步時(shí),燒結(jié)溫度才最高,燃料消耗最少。
為降低燃料消耗,合理控制FeO含量,充分利用燃料的燃燒熱,提高燃料的利用率,針對(duì)原料條件合理選擇燃料粒度及其粒度分布至關(guān)重要。燃料燃燒產(chǎn)生的熱量是燒結(jié)過程需要熱量的主要來源,燃料粒度過大,在布料過程中容易造成燃料偏析,在混合料中分布不均。燃料粒度過細(xì)會(huì)造成燃料燃燒速度過快,垂直燒結(jié)速度過快,燃燒帶過窄,高溫持續(xù)時(shí)間短,液相數(shù)量生成不足。燒結(jié)過程中液相生成量與燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度之間有著良好的線性關(guān)系,液相的增多有助于將混合料固結(jié)成塊而減少燒結(jié)散料,隨著液相生成量的提高,燒結(jié)轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度提高。燃料粒度的控制方面,我廠前期由于基本全富礦粉燒結(jié),燃料粒度要求≥5mm粒級(jí)含量<20%,≤1mm的部分<35%,隨著精粉比例的提高,對(duì)工藝也進(jìn)行了相應(yīng)的修改≥5mm粒級(jí)含量<15%,≤1mm 的部分<25%,1-3mm 粒級(jí)的數(shù)量明顯提高了,達(dá)到了48.54%。燃料粒度發(fā)生變化后,在原料組成不變的情況下,轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度由74.7% 提高到了75.8%,轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度提高了1.1%。表1和表2中可以看出我廠燃料粒度組成變化后對(duì)轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度的影響。
表1:2018年度燃料粒度情況及各指標(biāo)
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月份 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
平均 |
|
燃料+5mm(%) |
20.34 |
19.67 |
19.5 |
21.4 |
19.2 |
18.4 |
18.21 |
17.8 |
18.5 |
18.5 |
18 |
18 |
18.96 |
|
燃料-3mm(%) |
71.07 |
72.1 |
72.1 |
70.09 |
72.5 |
73.07 |
73.46 |
74.39 |
73.2 |
73.2 |
73.11 |
73.14 |
72.62 |
|
燃料3-1mm(%) |
38.83 |
38.14 |
38.83 |
34.74 |
37.72 |
39.65 |
40.19 |
41.36 |
38.09 |
41.94 |
40.33 |
36.43 |
38.85 |
|
燃料-1mm(%) |
32.24 |
33.96 |
33.27 |
35.35 |
34.78 |
33.42 |
33.27 |
33.03 |
35.11 |
31.26 |
32.78 |
36.71 |
33.77 |
|
轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度(%) |
74.7 |
75.1 |
74.5 |
74.8 |
74.4 |
74.9 |
74.2 |
74.3 |
74.8 |
74.5 |
75.6 |
74.6 |
74.7 |
表2:2019年度燃料粒度情況及各指標(biāo)
|
月份 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
平均 |
|
燃料+5mm(%) |
17.5 |
16.8 |
14.8 |
14.5 |
14.5 |
14.2 |
14.7 |
14 |
13.7 |
13.9 |
14.2 |
14.1 |
14.74 |
|
燃料-3mm(%) |
72.12 |
71.1 |
73.1 |
73.59 |
73.6 |
73.75 |
73.2 |
73.9 |
74.16 |
73.5 |
73.15 |
73.77 |
73.25 |
|
燃料3-1mm(%) |
|
|
47.74 |
49.21 |
48.42 |
48.38 |
50.02 |
48.21 |
50.05 |
48.55 |
49.46 |
48.59 |
48.54 |
|
燃料-1mm(%) |
|
|
25.36 |
24.38 |
25.18 |
25.37 |
23.18 |
25.69 |
24.11 |
24.95 |
23.69 |
25.18 |
24.71 |
|
轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度(%) |
|
|
75.6 |
75.8 |
75.4 |
75.9 |
76.3 |
75.6 |
76.1 |
75.8 |
75.4 |
75.9 |
75.8 |
從表 1 可以看出,2018年度所用燃料粒級(jí)-3mm 占72.62%,-1mm粒級(jí)占33.77%,1-3mm粒級(jí)占38.85%,轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度為74.7%。從表2可以看出,2019年度燃料粒級(jí)-3mm占73.25%,-1mm粒級(jí)占24.71%,1-3mm粒級(jí)占48.54%,轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度75.8%。
(二)優(yōu)化生石灰消化工藝,提高制粒效果
在燒結(jié)過程中生石灰不只是用來調(diào)節(jié)燒結(jié)礦的堿度。生石灰在加水消化過程中會(huì)放出大量的熱,消化后的生石灰在與各種鐵料、燃料等混合后,釋放出的熱量會(huì)傳遞給這些原料,提高了混合料的整體料溫,在春秋季生石灰?guī)淼臏囟瓤梢蕴岣哒w料溫15—23攝氏度,為了提高生石灰的消化速度,有在螺旋給料機(jī)內(nèi)加熱水,有在配料大皮帶生石灰下料處加熱水,不僅明顯的提高了生石灰的消化速率,縮短了消化時(shí)間,確保了生石灰在混勻過程中更容易的與其他原料均勻的混合在一起,而且混合料在經(jīng)過蒸汽的預(yù)熱之后,混合料溫度可以達(dá)到65度,能夠有效的消除燒結(jié)過程的過濕層,提高燒結(jié)過程的透氣性,為進(jìn)一步提高布料厚度創(chuàng)造了有利條件。
生石灰還能提高混合料的制粒效果,增加混合料的透氣性。制粒是混合料中水分和粘結(jié)劑黏附粗顆粒長(zhǎng)大的過程。因此,黏附粉與核顆粒相對(duì)比例、黏附粉的性質(zhì)、黏結(jié)劑用量和性質(zhì)是影響制粒的關(guān)鍵因素?;旌狭现猩遗浔葟?.5%提高到6.5%時(shí),在主抽風(fēng)門開度相同的條件下,燒結(jié)過程的負(fù)壓由-14.9KPa降至-13.7KPa,負(fù)壓降低了8.05%,燒結(jié)過程的風(fēng)量由575km³/h提高到638km³/h ,風(fēng)量增加了10.96%,這說明料層的透氣性顯著增加了。這不僅提高了燒結(jié)過程的垂直燒結(jié)速度,促進(jìn)了燒結(jié)過程的順利進(jìn)行,也為穩(wěn)定燒結(jié)過程、提高燒結(jié)礦強(qiáng)度打下了基礎(chǔ)。
(三)優(yōu)化原料結(jié)構(gòu),改善原料粒度組成
目前,燒結(jié)生產(chǎn)的原料結(jié)構(gòu)主要是外購(gòu)富礦粉配加鋼污泥、磁選粉等雜料,原料品種多、成份不穩(wěn)定、含鐵品位低,使得混合料粒度和成份也變得不穩(wěn)定,尤其是引起燒結(jié)礦生產(chǎn)中鐵酸鈣數(shù)量的降低,致使燒結(jié)礦強(qiáng)度降低。原料結(jié)構(gòu)品種多,受原料庫(kù)存場(chǎng)地的限制,每批混合料的原料消耗不一致,導(dǎo)致混合料的一次配比不斷調(diào)整,混合料的粒度組成不合理、成份不穩(wěn)定、性能差異大,嚴(yán)重影響了燒結(jié)礦強(qiáng)度的穩(wěn)定和提高。
結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)情況,針對(duì)外購(gòu)富粉的品種和粒級(jí)開展研究,增加一定量的精礦粉 (比例約20%左右),相對(duì)減少了雜料的配加,使混合料粒度組成趨于合理,在經(jīng)混合機(jī)混合造球后,混合料的粒度組成明顯改善,見表 3。
表3:燒結(jié)混合料粒度組成
|
指標(biāo) |
>8mm |
8~3mm |
3~1mm |
<1mm |
水分 |
|
措施前 |
30.25 |
49.05 |
13.58 |
5.12 |
7.5 |
|
措施后 |
15.45 |
51.65 |
22.73 |
10.17 |
7.7 |
|
差值 |
-14.80 |
2.60 |
9.15 |
5.05 |
0.20 |
由表3可看出,混合料中粒級(jí)大于8 mm部分為15.45%,比措施前 30.25%降低了 14.80%。通過優(yōu)化混合料結(jié)構(gòu),增加精粉率,改善混合料粒度組成,為厚料層燒結(jié)打下基礎(chǔ),保證了燒結(jié)礦強(qiáng)度的提高。
(四)合理、穩(wěn)定的返礦配比與返礦粒度
各個(gè)高爐的返礦產(chǎn)出量不穩(wěn)定,使得燒結(jié)返礦配比不斷調(diào)整,返礦的使用量變得不均衡,從而造成混合料粒度不穩(wěn)定。受高爐槽下篩分設(shè)備等因素影響,返礦粒度也不穩(wěn)定,同樣影響著混合料粒度的大小。只有穩(wěn)定高爐返礦量和粒度大小才能有效改善混合料的粒度組成,保證燒結(jié)礦的轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度。
內(nèi)返礦在重新配料過程中作為制粒過程中的核顆粒,它的配入量有著較為重要的作用,在實(shí)踐生產(chǎn)過程中控制好內(nèi)返礦的配比和內(nèi)返倉(cāng)位控制,不僅有利于燒結(jié)礦質(zhì)量的穩(wěn)定,而且有利于生產(chǎn)過程的穩(wěn)定,為實(shí)現(xiàn)低碳、厚料層的操作創(chuàng)造了有利條件。對(duì)內(nèi)返礦倉(cāng)位控制管理和返礦配比制定嚴(yán)格的管理規(guī)定,要求返礦倉(cāng)位控制在三分之一到二分之一之間,內(nèi)返礦配比每次調(diào)整不超過3%,時(shí)間間隔不低于1小時(shí)。通過嚴(yán)格的管理,不僅穩(wěn)定了內(nèi)返礦配比,為混勻料提供了較多的熱量,也穩(wěn)定了制粒過程的核顆粒數(shù)量,提高了制粒過程的粒度的均勻性,從而保證了布料后燒結(jié)過程的穩(wěn)定與燒結(jié)礦質(zhì)量的提高。
(五)采用低碳、厚料層、控制好燒結(jié)熔融區(qū)成礦過程
燒結(jié)過程在熔融區(qū)成礦過程主要包括固相反應(yīng)、液相生成、冷卻結(jié)晶三個(gè)階段,其中液相反應(yīng)是成礦的基礎(chǔ),所以在整個(gè)燒結(jié)過程中液相數(shù)量是影響燒結(jié)礦強(qiáng)度的重要因素。采用厚料層燒結(jié)過程,不僅增強(qiáng)了料層內(nèi)部的自動(dòng)蓄熱能力,提高了燃燒帶高溫保持時(shí)間,更加充分的促進(jìn)了液相數(shù)量的生成和增加液相固相結(jié)晶時(shí)間,降低了玻璃質(zhì)的數(shù)量,在一定程度上增加了燒結(jié)礦的強(qiáng)度,而且由于蓄熱作用還降低了燃料的配比,降低了燒結(jié)礦的單耗,不僅降低了成本,也在節(jié)能減排方面做出了貢獻(xiàn)。
表4 2020年度布料厚度和轉(zhuǎn)鼓
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月份 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
平均 |
|
布料厚度(mm) |
750 |
750 |
750 |
780 |
780 |
780 |
780 |
780 |
770 |
|
轉(zhuǎn)鼓指數(shù)(%) |
75.9 |
75.8 |
76.1 |
76.5 |
76.2 |
76.2 |
76.6 |
76.8 |
76.3 |
通過此表可以看出來在料層厚度增加之后轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度方面有了比較大的提升,為高爐的穩(wěn)定順行提供了一定的基礎(chǔ)。
3 結(jié)束語
1、降低燃料中>5mm粒級(jí)含量,增加-3+1mm粒級(jí)含量,優(yōu)化了燃料粒度組成,有效地提高了燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度,降低了燒結(jié)燃料成本(約1.2kg燃料消耗),改善了燒結(jié)礦還原性(RI指標(biāo)提高了3%),降低了高爐燃料比。
2、通過提高生石灰配比與改進(jìn)加水方式,不但縮短消化時(shí)間,而且提高了混合料溫度與制粒效果,有效地消除了燒結(jié)過濕層,為穩(wěn)定燒結(jié)過程、提高燒結(jié)礦強(qiáng)度打下了基礎(chǔ)。
3、以外購(gòu)富礦與本地精礦相結(jié)合的配料結(jié)構(gòu),適量消化各種含鐵物料,經(jīng)過不斷的優(yōu)化,有效地改善了混合料的粒度組成,為燒結(jié)過程中鐵酸鈣相體的形成創(chuàng)造了有利條件。同時(shí),在穩(wěn)定混勻料粒度和成份的同時(shí),結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)情況合理調(diào)整工藝參數(shù),通過實(shí)踐,使燒結(jié)礦的轉(zhuǎn)鼓指數(shù)平均達(dá)到 75%以上,返礦率基本穩(wěn)定在 15%以下,為高爐高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)提供了保證。
4、加強(qiáng)內(nèi)返礦倉(cāng)位管理與返礦配比的管理,內(nèi)返配比調(diào)整不超過3%,且間隔時(shí)間要求在1小時(shí)以上;作為核顆粒,控制好返礦中>5mm粒級(jí)含量不超3%。
5、在生產(chǎn)實(shí)踐過程中不斷通過工藝技術(shù)的改革和操作方式、方法的完善,不僅提高了燒結(jié)礦的轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度、產(chǎn)量等指標(biāo),還降低了燒結(jié)礦的燃料單耗,為保護(hù)環(huán)境和促進(jìn)燒結(jié)廠低耗生產(chǎn)提供了良好的經(jīng)驗(yàn)。
