彭元飛 翟玉兵 雷玉江
(陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 陜西韓城 715405)
摘要:本文重點(diǎn)分析我廠煉鋼污泥平鋪配加生產(chǎn)實(shí)踐,采取“交叉堆取、雙向進(jìn)料、取垛堆泥、取完平鋪、鋪勻鋪平”的原則,對(duì)燒結(jié)礦鋅含量控制穩(wěn)定性起到促進(jìn)作用。
關(guān)鍵詞:高鋅固廢;燒結(jié)礦;煉鋼污泥;配加模式
1 引言
目前各大鋼企為進(jìn)一步降低鐵水成本,均趨向于采用低價(jià)的外礦粉進(jìn)行燒結(jié),并充分利用燒結(jié)、煉鐵、煉鋼工序所產(chǎn)生的各種除塵灰、污泥、鋼渣等,利用其低價(jià)和含有大量的C、Fe、CaO、MgO等有利成分的優(yōu)勢,來降低燒結(jié)料消耗,從而達(dá)到降低成本的目的。各種外礦粉及除塵灰都含一定量的K、Na、Zn等有害元素,大量配加會(huì)造成高爐堿負(fù)荷、鋅負(fù)荷超標(biāo),高爐爐墻結(jié)厚結(jié)瘤,加劇爐缸侵蝕,影響爐況穩(wěn)定順行。特別是鋅負(fù)荷控制在爐役后期顯得尤為重要,其超標(biāo)影響遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于堿負(fù)荷。我廠同樣采取了大量固廢利用的實(shí)例,本文重點(diǎn)探討在燒結(jié)過程配加高鋅煉鋼污泥的應(yīng)用實(shí)踐。
2 煉鋼污泥成分
轉(zhuǎn)爐煉鋼污泥(下稱煉鋼污泥),是煙氣濕法除塵所產(chǎn)生的,轉(zhuǎn)爐年產(chǎn)生的煉鋼污泥量約10萬噸以上,含水分25-30%,干基的煉鋼污泥TFe約50%以上,粒度200目占 90%以上,成分見表1。
表1 煉鋼污泥成分
|
成分 |
TFe% |
SiO2% |
CaO% |
MgO% |
Al2O3% |
P% |
S% |
Pb% |
Cu% |
TiO2% |
MnO% |
K2O% |
Na2O% |
Zn% |
|
煉鋼污泥 |
56.33 |
0.67 |
10.38 |
1.58 |
1.92 |
0.09 |
0.17 |
0.21 |
0.02 |
0.07 |
1.24 |
0.30 |
0.25 |
1.43 |
與一般國內(nèi)精礦比較,煉鋼污泥TFe、CaO、MgO含量偏高,是很好的燒結(jié)、球團(tuán)用原料,可代替部分含鐵料和熔劑,但其粒度過細(xì),親水性好,粘度大,自然干燥條件差,不易烘干,進(jìn)而對(duì)合理利用產(chǎn)生較大影響。
目前我廠燒結(jié)用料主要結(jié)構(gòu)為外配含鐵料,其鋅含量一般為0.001-0.020%;污泥鋅含量為1.43%,是燒結(jié)礦鋅含量的主要來源;同時(shí)燒結(jié)礦入爐率達(dá)到75%以上,也是高爐鋅負(fù)荷的重要來源。所以在燒結(jié)過程中配加有利控制污泥均勻性,可促進(jìn)燒結(jié)礦鋅含量,就是對(duì)高爐鋅負(fù)荷的穩(wěn)定控制的重點(diǎn)措施。
3 污泥配加模式
3.1 液流式
一般將煉鋼污泥采用管道或車輛轉(zhuǎn)運(yùn)輸送至燒結(jié)混料筒旁漿液池,經(jīng)攪拌混勻制成含水60-70%的漿液,再利用泥漿泵噴入在一混(混合機(jī)),代替部分原一混噴水量,其重點(diǎn)工藝為控制漿液與工藝水量比例。主要設(shè)備有漿液攪拌池、攪拌機(jī)、泥漿泵、管道、噴嘴等。
工藝優(yōu)點(diǎn):對(duì)混合料粒度粒級(jí)分布基本無影響,甚至對(duì)混合料粒度稍有提升。
工藝缺點(diǎn):泥漿泵易損壞,噴漿不正常;噴嘴易堵;水壓或漿液壓力失常頻發(fā),造成混合料水分波動(dòng)頻繁;噴漿不均,造成燒結(jié)礦鋅含量波動(dòng)。
3.2 倉體配加
在配料過程配加,一般將污泥轉(zhuǎn)運(yùn)至配料地倉口,利用倉體和皮帶秤均勻配加,便于控制污泥下料量。但煉鋼污泥含水量一般為25-30%,表觀呈現(xiàn)泥濘狀,在倉內(nèi)棚料,下料穩(wěn)定性受到嚴(yán)重影響,可采取與部分除塵灰或返礦混和后配加;同時(shí)可采取污泥前端烘干工藝,但成本較高,未能起到鐵前降本效果。
工藝優(yōu)點(diǎn):下料穩(wěn)定性得到控制,燒結(jié)礦鋅含量控制較好;
工藝缺點(diǎn):易形成堆塊下料,燒結(jié)礦成分波動(dòng);烘干時(shí)成本效益受限。
3.3 料場平鋪
在料場進(jìn)行平鋪配加,采用鏟車或挖機(jī)進(jìn)行混勻。
工藝優(yōu)點(diǎn):幾乎無投資,燒結(jié)礦鋅含量控制較穩(wěn)定。
工藝缺點(diǎn):平鋪周期較短,對(duì)車輛操作要求較高。
4 污泥配加模式實(shí)踐
經(jīng)過前期對(duì)標(biāo)晉南部分鋼企,初步否定污泥液流式配加模式,我廠采取了倉體配加和料場平鋪模式;前期實(shí)行倉體配加時(shí),污泥下料呈現(xiàn)5cm以上塊狀物,難以做到均勻配加,同時(shí)也進(jìn)行了烘干和返礦混合模式,均不能滿足成本和均勻性要求;目前采用聊城平鋪模式進(jìn)行。
煉鋼污泥平鋪過程中,主要遇到了平鋪場地與配比結(jié)構(gòu)的困擾,通過以下措施解決:
4.1 堆取垛交替平鋪
我廠1#系統(tǒng)現(xiàn)有料場為雙堆取四料條混勻結(jié)構(gòu),采取“交叉堆取、雙向進(jìn)料、取垛堆泥、取完平鋪、鋪勻鋪平”的污泥配加原則,即堆取料系統(tǒng)盡量實(shí)行交叉作業(yè),堅(jiān)持雙向車輛進(jìn)入,在取料機(jī)后空?qǐng)龅匦遁d污泥,待取完垛后,利用挖機(jī)對(duì)污泥進(jìn)行平鋪?zhàn)鳂I(yè),鋪高小于40cm,鋪寬鋪長要求覆蓋料場條底部,促進(jìn)混勻礦鋅含量穩(wěn)定。
4.2 提前策劃穩(wěn)定燒結(jié)礦鋅含量
根據(jù)爐料及燒結(jié)礦入爐結(jié)構(gòu),測算燒結(jié)礦鋅含量控制至0.025%以下,滿足高爐鋅負(fù)荷小于0.4kg/t的內(nèi)控要求,污泥配加量穩(wěn)定至1.0-1.5%。同步避免轉(zhuǎn)爐鋅皮(如易拉罐、薄鋅板等)配加量,維持轉(zhuǎn)爐污泥鋅含量穩(wěn)定或維持偏低水平運(yùn)行。
5 使用煉鋼污泥對(duì)成品質(zhì)量影響
5.1 混勻礦結(jié)構(gòu)
|
階段 % |
津布巴 |
PB |
超特粉 |
巴混 |
印粉 |
印尼塔 |
巴卡 |
大西溝 |
舞陽精礦 |
國內(nèi)精礦 |
除塵灰 |
鋼渣粉 |
高鎂石粉 |
污泥 |
|
污泥1.0% |
15 |
14 |
21 |
19 |
9 |
4 |
7 |
3 |
6 |
2 |
1.3 |
1.8 |
5.5 |
1.0 |
|
污泥0.0% |
15 |
18 |
21 |
19 |
9 |
7 |
|
3 |
6 |
2 |
1.2 |
1.6 |
5.5 |
0.0 |
5.2 混勻礦質(zhì)量變化
|
混勻礦 |
TFe% |
FeO% |
SiO2% |
CaO% |
MgO% |
Al2O3% |
Zn% |
H2O% |
<0.5mm |
|
污泥1.0% |
57.73 |
4.44 |
4.96 |
3.51 |
1.29 |
2.34 |
0.023 |
8.23 |
23.09 |
|
污泥0.0% |
56.90 |
4.73 |
4.65 |
3.14 |
1.26 |
2.30 |
0.017 |
8.37 |
25.83 |
|
對(duì)比 |
0.83 |
-0.29 |
0.31 |
0.37 |
0.03 |
0.04 |
0.004 |
-0.14 |
-2.74 |
5.3 燒結(jié)礦成分變化
|
混勻礦 |
TFe% |
FeO% |
SiO2% |
CaO% |
MgO% |
Al2O3% |
Zn% |
R 倍 |
|
污泥1.0% |
55.12 |
9.05 |
5.04 |
10.11 |
1.95 |
2.32 |
0.022 |
2.01 |
|
污泥0.0% |
55.12 |
9.25 |
4.87 |
10.15 |
1.86 |
2.28 |
0.017 |
2.09 |
|
對(duì)比 |
0.00 |
-0.20 |
0.17 |
-0.04 |
0.09 |
0.04 |
0.005 |
-0.08 |
5.4 燒結(jié)過程參數(shù)變化
|
階段 |
配料結(jié)構(gòu) |
燒結(jié)參數(shù) |
|||||||||
|
混勻礦 % |
返礦 % |
生石灰 % |
焦粉 % |
合計(jì) % |
臺(tái)速 m/min |
料層 mm |
點(diǎn)火 ℃ |
煙溫 ℃ |
負(fù)壓 kPa |
煙氣含氧 % |
|
|
污泥1.0% |
61.84 |
30.00 |
4.32 |
3.83 |
100 |
1.96 |
900 |
1083 |
128 |
-16.8 |
10.50 |
|
污泥0.0% |
61.53 |
30.19 |
4.40 |
3.98 |
100 |
2.04 |
876 |
1049 |
129 |
-16.4 |
10.99 |
|
對(duì)比 |
0.31 |
-0.19 |
-0.08 |
-0.15 |
0.00 |
-0.08 |
24.00 |
34.00 |
-1.00 |
-0.40 |
-0.49 |
5.5 混合料指標(biāo)變化
|
階段 % |
<0.5mm |
<3mm |
3—5mm |
5—8mm |
>8mm |
平均粒徑mm |
水分 |
料溫℃ |
|
污泥1.0% |
4.16 |
35.49 |
30.11 |
25.84 |
8.55 |
4.62 |
7.51 |
59.96 |
|
污泥0.0% |
5.01 |
34.27 |
30.05 |
27.03 |
8.55 |
3.33 |
7.56 |
60.07 |
|
對(duì)比 |
-0.85 |
1.22 |
0.06 |
-1.19 |
0.00 |
1.29 |
-0.05 |
-0.11 |
5.6 燒結(jié)礦理化性能變化
|
階段 % |
>40mm |
25—40 |
16—25 |
10—16 |
6.3—10 |
5—6.3 |
<5mm |
強(qiáng)度 |
>16 |
平均粒徑mm |
|
污泥1.0% |
8.71 |
17.84 |
21.80 |
21.18 |
16.68 |
6.18 |
7.24 |
74.52 |
32.23 |
19.24 |
|
污泥0.0% |
8.47 |
17.27 |
21.83 |
20.94 |
17.20 |
6.59 |
7.70 |
74.38 |
21.90 |
19.00 |
|
對(duì)比 |
0.24 |
0.57 |
-0.03 |
0.24 |
-0.52 |
-0.41 |
-0.46 |
0.14 |
10.33 |
0.24 |
5.7 高爐鋅負(fù)荷
|
階段 |
燒結(jié)礦入爐率% |
高爐鋅負(fù)荷kg/t |
|
污泥1.0% |
75.80 |
0.399 |
|
污泥0.0% |
75.72 |
0.352 |
|
對(duì)比 |
0.08 |
0.048 |
4.8 分析
4.7.1污泥配加1.0%后混勻礦Zn含量升上0.004%、燒結(jié)礦Zn含量上升0.005%。
4.7.2污泥配加1.0%后混勻礦CaO含量上升0.37%,燒結(jié)礦生石灰配加下降0.08%。
4.7.3污泥配加1.0%對(duì)混勻過程、燒結(jié)參數(shù)、燒結(jié)礦物理性能無大幅影響。
6 結(jié)論
6.1煉鋼污泥在燒結(jié)配料過程中,采取平鋪模式配加對(duì)燒結(jié)礦鋅含量控制穩(wěn)定性起到促進(jìn)作用;
6.2生產(chǎn)實(shí)踐表明在控制轉(zhuǎn)爐鋅皮配加條件下可促進(jìn)污泥鋅含量穩(wěn)定。
6.3燒結(jié)過程配加煉鋼污泥1%,在爐料結(jié)構(gòu)中燒結(jié)礦入爐率穩(wěn)定至75%左右時(shí),可控制高爐鋅負(fù)荷滿足小于0.4kg/t要求,同時(shí)需結(jié)合考慮其他入爐料鋅含量。
參考文獻(xiàn)
[1] 王建.攀鋼轉(zhuǎn)爐污泥球團(tuán)在轉(zhuǎn)爐上的應(yīng)用[J].攀鋼技術(shù),1996.
[2] 薛顯勇.轉(zhuǎn)爐煉鋼污泥在轉(zhuǎn)爐煉鋼造渣的初步應(yīng)用[J].四川冶金,2008.02.
[3] 郝成杰.天鐵煉鋼污泥綜合回收利用[J].天津科技,2013.08.
聯(lián)系方式:姓名:彭元飛 聯(lián)系方式:0913-5180725 地址:陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 郵編:715405
