秦洪濤
(天津鋼鐵集團(tuán)有限公司,天津 300301)
摘 要:對(duì)天鋼 1 號(hào)高爐提高煤比生產(chǎn)實(shí)踐進(jìn)行了總結(jié)。天鋼 1 號(hào)高爐開(kāi)爐后,通過(guò)采用精料入爐、改善焦炭質(zhì)量、大礦批和高頂壓操作、提高風(fēng)溫和富氧率等措施,高爐煤比達(dá)到并穩(wěn)定在 155 kg/t~160 kg/t,焦比降到 330kg/t,利用系數(shù)達(dá)到 2.7 t/m3·d。
關(guān)鍵詞:高爐;煤比;富氧
0 引言
天鋼 1 號(hào) 高爐有效容積為 2 000 m3,采用新日鐵外燃式熱風(fēng)爐,共設(shè)有 28 個(gè)風(fēng)口,3 個(gè)鐵口。2019年 3 月 16 日,自 2018 年冬季限產(chǎn)開(kāi)爐后 5 天實(shí)現(xiàn)了快速達(dá)產(chǎn),又通過(guò)優(yōu)化高爐操作、改善原燃料質(zhì)量、提高風(fēng)溫等措施提高煤比,降低焦比,使高爐實(shí)現(xiàn)了高產(chǎn)低耗的目標(biāo)。高煤比促進(jìn)了高爐強(qiáng)化冶煉,并取得了良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),主要的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)表 1。
1 提高煤比的主要措施
1.1 優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)精料入爐
高爐生產(chǎn)“七分原料,三分操作”。原燃料質(zhì)量是高爐穩(wěn)定順行和提高煤比的基礎(chǔ)?;谠摾碚?,天鋼 1 號(hào)高爐嚴(yán)抓原燃料質(zhì)量管理,要求當(dāng)班工長(zhǎng)必須保證看料 2 次,做好對(duì)比,當(dāng)原燃料有變化時(shí)要及時(shí)做好應(yīng)對(duì),防止對(duì)爐況產(chǎn)生大的影響;加強(qiáng)了燒結(jié)礦篩分管理,在每個(gè)燒結(jié)篩的上給布料板上加裝擋板控制料流速度,嚴(yán)格控制排料 t/h 值約130,以保證篩分效果,嚴(yán)格控制入爐粉末率;要求礦槽崗位工每班至少清理兩遍篩網(wǎng),尤其是雜礦篩。特別是在雨季時(shí),礦篩極易堵塞,對(duì)于濕泥多的入爐料,要在篩網(wǎng)上給和下給加焦?fàn)t煤氣火烘烤,將濕泥烤干,從而盡量保證篩分效果。
1.1.1 穩(wěn)定燒結(jié)礦成分
天鋼 1 號(hào)高爐的爐料結(jié)構(gòu)為燒結(jié)+球團(tuán)+塊礦,燒結(jié)礦配比≧70%,熟料比保證逸80%。燒結(jié)礦占比在 70%以上,因此燒結(jié)礦的質(zhì)量好壞對(duì)高爐順行起到了關(guān)鍵作用。天鋼 1 號(hào)高爐非常注重?zé)Y(jié)礦的成分穩(wěn)定性,這樣可以穩(wěn)定渣系,為高爐順行和提高煤比創(chuàng)造了條件。高爐燒結(jié)礦成分見(jiàn)表 2。
1.1.2 加強(qiáng)監(jiān)控焦炭質(zhì)量
煤比提高后,焦炭的料柱骨架作用顯得異常重要,這是因?yàn)閷?duì)料柱的透氣性有了更高的要求,當(dāng)焦炭質(zhì)量下降時(shí),焦炭在爐內(nèi)粉化嚴(yán)重,料柱骨架作用勢(shì)必會(huì)惡化,最終導(dǎo)致料柱透氣性變差,爐況順行受影響,從而限制了煤比的提高。天鋼 1 號(hào)高爐用的焦炭均為外購(gòu)焦,焦炭成分和質(zhì)量的穩(wěn)定性得不到保證,因此,加強(qiáng)對(duì)焦炭質(zhì)量的監(jiān)控非常重要。在實(shí)際生產(chǎn)中,要求每個(gè)班都要密切關(guān)注焦炭粒度,及時(shí)調(diào)整閘門(mén)開(kāi)度,保證篩分;每個(gè)班都要烤焦炭水分,對(duì)應(yīng)及時(shí)調(diào)整焦炭負(fù)荷,避免水分變化造成爐況波動(dòng)。天鋼 1 號(hào)高爐使用焦炭包括干熄焦和濕焦,濕焦主要有旭陽(yáng)、宏忠和三直 3 種。天鋼 1號(hào)高爐焦炭的質(zhì)量指標(biāo)見(jiàn)表 3。
1.2 噴吹混合煤
天鋼 1 號(hào)高爐采用煙煤和無(wú)煙煤混合噴吹。煙煤優(yōu)點(diǎn)是揮發(fā)分高,燃燒性好,但發(fā)熱值低;無(wú)煙煤的優(yōu)點(diǎn)是發(fā)熱值高,但揮發(fā)分低,燃燒性不好。煙煤和無(wú)煙煤混噴有利于提高煤比和置換比。煙煤中含有一定量的水分,在風(fēng)口燃燒帶分解,可以促進(jìn)燃燒。適當(dāng)提高噴吹煤粉揮發(fā)分的含量,能夠提高煤粉的燃燒率,有利于煤比的提高。對(duì)于煤粉粒度,要求粒度越小越好,能夠提高煤粉燃燒率,但粒度過(guò)小,會(huì)導(dǎo)致磨煤機(jī)電耗增加,不太經(jīng)濟(jì)。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),煤粉粒度-200 目應(yīng)在 70%以上,而天鋼 1 號(hào)高爐的煤粉粒度基本在 65%左右,還有待提高。煤粉成分及粒度見(jiàn)表 4。
1.3 優(yōu)化高爐操作
1.3.1 大礦批
隨著煤比的提高,爐內(nèi)料柱透氣性逐漸變差。噴吹量增加后,爐內(nèi)焦炭量相對(duì)減少,O/C 上升,軟熔帶焦窗變薄,對(duì)氣流通過(guò)形成了較大的阻力。為減小煤氣流通過(guò)的阻力,就需要增加焦炭層在爐喉的厚度,以保證一定的軟熔帶焦窗厚度。而焦層厚度取決于焦批的大小。采用大礦批后確保了焦層厚度,提高了爐內(nèi)透氣性,穩(wěn)定了氣流,有利于高爐順行。天鋼 1 號(hào)高爐的礦石批重基本保持在 55 t/批左右,焦批基本保持在 11 t/批左右。
1.3.2 高壓操作
提高煤比以后,料柱中 O/C 比上升,加之未燃燒的煤粉量增加,惡化了料柱透氣性,從而導(dǎo)致壓差升高。由于爐內(nèi)焦炭的數(shù)量減少,爐料重量上升, 有利于爐料下降,允許適當(dāng)高壓差。而高頂壓有利于降低煤氣流在爐內(nèi)的流速,增加了煤氣流與礦石的接觸時(shí)間,有利于間接還原的進(jìn)行。因此,天鋼 1號(hào)高爐在日常操作中提高頂壓并穩(wěn)定在 200 kPa,壓差控制在 165 kPa 以?xún)?nèi)。
1.3.3 穩(wěn)定高風(fēng)溫和提高富氧率
高爐噴吹煤粉后,風(fēng)口前理論燃燒溫度會(huì)降低,而高爐要求有適宜的理論燃燒溫度來(lái)保證爐缸的熱狀態(tài),根據(jù)經(jīng)驗(yàn),理論燃燒溫度在 2 200~2 350 ℃為最佳,提高風(fēng)溫和富氧都有利于理論燃燒溫度的提高。在風(fēng)溫的使用上,兼顧了送風(fēng)裝置的安全, 天鋼 1 號(hào)高爐風(fēng)溫基本穩(wěn)定在 1 200 ℃。在富氧的使用上,天鋼 1 號(hào)高爐的富氧量已穩(wěn)定在 12 000m3 /h,富氧率達(dá)到了 3.85%。每增加 1%富氧率,煤比可以相應(yīng)提高 15~20 kg/t,當(dāng)高爐富氧率達(dá)到 3.5%以上時(shí),煤粉置換比可提高到 0.95~0.1,富氧的效益增加。天鋼 1 號(hào)高爐風(fēng)溫使用情況見(jiàn)圖 1,富氧率見(jiàn)圖 2。
1.3.4 嚴(yán)格控制爐溫
日常操作方針中,含硅量是 0.35%~0.45%,物理熱要求 1 500℃左右,實(shí)際生產(chǎn)中嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)化操作,杜絕爐溫波動(dòng)大而影響爐況順行。并建立了考核制度,對(duì)硅含量超出操作方針的按級(jí)做出相應(yīng) 考核。
1.3.5 制定合理的操作制度,維持合理的氣流分布
高爐穩(wěn)定順行的基礎(chǔ)是獲得合理的煤氣流分布,而要取得合理的煤氣流分布,在調(diào)劑上就要采取上下部調(diào)節(jié)相結(jié)合的方法。煤比提高后,爐腹煤氣量增加,邊緣氣流發(fā)展,中心氣流相對(duì)變?nèi)酰瑢?duì)于下部調(diào)劑,就需要適當(dāng)?shù)目s小風(fēng)口面積,以達(dá)到發(fā)展中心,適當(dāng)抑制邊緣氣流的目的。天鋼 1 號(hào)高爐28 個(gè)風(fēng)口均采用 500 mm 的長(zhǎng)風(fēng)口,27 個(gè)直徑 120mm 和 1 個(gè)直徑 130 mm 的風(fēng)口,風(fēng)口面積為 0.3185 m2。在上部制度上,天鋼 1 號(hào)高爐采取增加中心焦量、加大邊緣負(fù)荷、礦焦層同時(shí)外移平鋪的方法,有利于開(kāi)放中心氣流,抑制并穩(wěn)定邊緣氣流。天鋼 1 號(hào)高爐的布料矩陣為
角差為 11.5°,其 中角度根據(jù)爐況需要不斷調(diào)劑,總的來(lái)說(shuō)最大角穩(wěn)定在 41°~42°。尤其是 6,7 月份進(jìn)入雨季,入爐粉末率增多,料柱透氣性明顯變差,總體壓差升高,風(fēng)量萎縮,這時(shí)就總體縮小角度,保證兩股氣流暢通,有利于高爐順行。
1.4 細(xì)化操作,加強(qiáng)爐前出鐵管理
提高煤比后,天鋼 1 號(hào)高爐作業(yè)區(qū)加強(qiáng)了對(duì)爐內(nèi)的管理工作,要求爐內(nèi)工長(zhǎng)精細(xì)化操作,每小時(shí)必須看風(fēng)口,提前判斷爐況走向,及時(shí)調(diào)整;正常情況下,每小時(shí)的噴煤量只允許調(diào)整一次,且后半小時(shí)不得調(diào)整,避免因調(diào)整噴煤量而導(dǎo)致噴煤壓力波動(dòng),從而影響高爐順行。
提高煤比后,高爐壓差升高,爐缸透氣、透液性惡化,出鐵前爐缸內(nèi)渣鐵液面的上升,往往會(huì)造成憋壓,導(dǎo)致風(fēng)量萎縮,因此及時(shí)出凈爐內(nèi)渣鐵尤為重要。高爐對(duì)爐前工作提出了更高的要求:(1)鐵口深度嚴(yán)格控制在 2 800 mm 左右;(2)爐前操作要精心,減少冒泥次數(shù),避免因冒泥導(dǎo)致鐵口變淺、難開(kāi),從而引起爐內(nèi)憋壓;(3)靈活控制鐵間隔和鉆頭,開(kāi)口后 1h 不下渣時(shí),要及時(shí)打開(kāi)第二個(gè)鐵口重疊出鐵;(4)加強(qiáng)了對(duì)炮泥質(zhì)量的管理,當(dāng)有的炮泥質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題時(shí),與質(zhì)量好的炮泥摻和使用或直接停用,避免因炮泥質(zhì)量不好導(dǎo)致鐵口難開(kāi);(5)對(duì)開(kāi)口機(jī)進(jìn)行改造,將開(kāi)口時(shí)用的壓空改為壓力更高的氮?dú)猓@樣更有利于鉆鐵口時(shí)炮泥末的吹出,提高了開(kāi)口成功率。
2 結(jié)語(yǔ)
天鋼 1 號(hào)高爐所用焦炭都來(lái)自外購(gòu),質(zhì)量不穩(wěn)定,尤其旭陽(yáng)和干焦的熱性能不太好,三直的冷強(qiáng)度較差,成為了煤比再提高的限制條件。
天鋼 1 號(hào)高爐所用的煤粉粒度<200 目的煤粉 占比偏低,要繼續(xù)挖潛,以保證煤比的穩(wěn)定性。 高爐穩(wěn)定順行是提高煤比的前提條件,要以精料為基礎(chǔ),嚴(yán)格控制入爐粉末率,加強(qiáng)上下部調(diào)劑相結(jié)合,保持煤氣流的合理分布,開(kāi)放中心,穩(wěn)定邊緣,保證高爐穩(wěn)定順行。 爐內(nèi)工長(zhǎng)要細(xì)化操作,密切關(guān)注外圍變化,嚴(yán)格執(zhí)行高爐作業(yè)區(qū)的管理制度,為煤比的穩(wěn)定和再提高創(chuàng)造條件。
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