白劍鋒 劉震華 孫艷麗
(河鋼集團(tuán)宣鋼公司焦化廠)
摘要:在河鋼宣鋼焦化廠5#、6#焦?fàn)t加熱的過程中,高爐煤氣含有的水分、雜質(zhì)對(duì)高爐煤氣連接彎管的波形膨脹彎管腐蝕[1],目前發(fā)現(xiàn)連接彎管波形管部位腐蝕嚴(yán)重,加之爐體膨脹引起波形管伸長,兩者共同作用造成高爐煤氣泄漏現(xiàn)象,正常加熱時(shí)煤氣報(bào)警300~400ppm,在交換瞬間,煤氣泄漏量更高,對(duì)操作人員和焦?fàn)t爐體的危害是巨大的,直接影響焦?fàn)t的操作安全。
關(guān)鍵詞:高爐煤氣加熱 波形膨脹彎管 腐蝕 高爐煤氣泄漏
河鋼宣鋼焦化廠5#、6#焦?fàn)t高爐煤氣連接彎管原設(shè)計(jì)為波形膨脹彎管,在使用高爐煤氣加熱過程中,由于高爐煤氣含有水分較大,冷凝液對(duì)波形膨脹彎管造成腐蝕,目前發(fā)現(xiàn)連接彎管波形管部位腐蝕嚴(yán)重,加之爐體膨脹引起波形管伸長,兩者共同作用造成高爐煤氣泄漏,正常加熱時(shí)煤氣報(bào)警300~400ppm,在交換瞬間,由于煤氣壓力較高,高爐煤氣泄漏嚴(yán)重,嚴(yán)重威脅到安全生產(chǎn),必須更換。
5#、6#焦?fàn)t為JN60~6型焦?fàn)t,其爐型特點(diǎn)為雙聯(lián)火道、焦?fàn)t煤氣下噴、帶廢氣循環(huán)的復(fù)熱式焦?fàn)t,年產(chǎn)冶金焦炭100萬噸[2],日外供煤氣120萬m3。使用高爐煤氣加熱時(shí)發(fā)現(xiàn)有兩根波形管處泄漏煤氣,采取了臨時(shí)堵漏進(jìn)行處理,煤氣區(qū)域煤氣報(bào)警值在30~70 ppm。后使用過程中彎管泄露嚴(yán)重,主要原因是波形管腐蝕加重,存在安全隱患,不具備使用條件。
1 現(xiàn)象分析
1.1 高爐煤氣性質(zhì)與高爐煤氣中毒
高爐煤氣泄漏就是煤氣在有限的小范圍內(nèi)超過24ppm的先引起CO報(bào)警,進(jìn)而泄露嚴(yán)重會(huì)發(fā)生中毒和爆炸,煤氣爆炸必須具備下面條件: 1、煤氣與空氣同時(shí)存在一定的空間范圍且混合比例處在爆炸范圍之內(nèi)(高爐煤氣爆炸極限為36~72%) ; 2、爆炸性氣體達(dá)到一定的著火溫度(高爐煤氣700℃以上) ,給焦?fàn)t的生產(chǎn)帶來極大的安全隱患。
1.1.1 高爐煤氣組成
高爐煤氣的組成如表1所示。

1.1.2 高爐煤氣性質(zhì)
(1)重度:1.29~1.30kg/m3。
(2)著火點(diǎn):700℃以上。
(3)爆炸極限:36~72% 。
(4)1m3煤氣燃燒需要空氣量約0.6~0.8m3。
1.1.3高爐煤氣特點(diǎn)
(1)煤氣熱值低,需要預(yù)熱。煤氣用量多,燃燒系統(tǒng)阻力較大。
(2)燃燒速度慢,火焰長,有利于高向加熱均勻性。
(3)CO含量大,毒性強(qiáng)大,操作時(shí)應(yīng)防止煤氣中毒。
(4)含塵量較大時(shí),易造成蓄熱室阻力增大,堵塞格子磚。
1.2爆炸性氣體的形成
高爐煤氣與空氣混合達(dá)到爆炸極限:36~72%,遇到明火就容易引起爆炸發(fā)生。
1.3作業(yè)環(huán)境中CO濃度與人體中毒反應(yīng)
4 D- f& Q8 l" P& q% ?1.3.1、高爐煤氣中含有約25~30%的CO,CO是一種無色、無味有劇毒的氣體。
9 X' S! _0 {6 d; ?6 R1.3.2、其密度與空氣接近,一旦擴(kuò)散到空氣中,就會(huì)停留在一定區(qū)域的空間內(nèi)并可隨空氣流動(dòng),人的感覺器官很難感知到他的存在。
1.3.3、 CO一經(jīng)與人體血液內(nèi)的血紅蛋白相結(jié)合就會(huì)使人的血液失去輸氧能力,發(fā)生煤氣中毒事故。
作業(yè)環(huán)境中CO濃度與人體中毒反應(yīng)如表2所示。
表2 作業(yè)環(huán)境中CO濃度與人體中毒反應(yīng)
|
CO濃度mg/m3 |
作業(yè)時(shí)間 |
人體反應(yīng) |
|
300 |
8小時(shí) |
無反應(yīng) |
|
50 |
2小時(shí) |
無明顯反應(yīng) |
|
100 |
1小時(shí) |
頭痛惡心 |
|
200 |
30分鐘 |
頭痛暈眩 |
|
500 |
20分鐘 |
重度嚴(yán)重或致死 |
|
1000 |
1~2分鐘 |
中毒死亡 |
2 高爐煤氣連接彎管的波形膨脹彎管腐蝕現(xiàn)象的危害
焦化廠5#、6#焦?fàn)t高爐煤氣連接彎管原設(shè)計(jì)為波形膨脹彎管,在使用高爐煤氣加熱過程中,由于高爐煤氣水分較大,造成波形管腐蝕,目前發(fā)現(xiàn)連接彎管波形管部位腐蝕嚴(yán)重,加之爐體膨脹引起波形管伸長,兩者共同作用造成高爐煤氣泄漏,正常加熱時(shí)煤氣報(bào)警700~800ppm,在交換瞬間,由于煤氣壓力較高,高爐煤氣泄漏嚴(yán)重,嚴(yán)重威脅到安全生產(chǎn)。
2015年11月18日~2015年12月29日5#焦?fàn)t使用高爐煤氣加熱,11月18日置換過程中有兩根波形管處泄漏煤氣,采取臨時(shí)堵漏進(jìn)行處理。在使用中煤氣區(qū)域煤氣報(bào)警值在30~70 ppm. 從2016年1月份到目前5#焦?fàn)t使用焦?fàn)t煤氣加熱,3月10日在置換高爐煤氣過程中,彎管泄露嚴(yán)重,主要原因是波形管腐蝕加重,存在安全隱患,不具備置換條件。目前6#焦?fàn)t使用高爐煤氣加熱,存在同樣的問題,所以,迫切需要對(duì)高爐煤氣連接彎管結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造。
3 高爐煤氣連接彎管改造的主要技術(shù)措施
3.1改造的內(nèi)容
5#、6#焦?fàn)t自從2008年投產(chǎn)以來已經(jīng)連續(xù)生產(chǎn)9年時(shí)間,爐體已經(jīng)經(jīng)過了較大的膨脹。前期的爐體膨脹造成了高爐煤氣彎管波形膨脹節(jié)拉伸,再加之高爐煤氣含水分較大腐蝕嚴(yán)重,最終導(dǎo)致了彎管處高爐煤氣泄漏。在焦?fàn)t使用中期,爐體膨脹較小[3],因此可以用機(jī)械強(qiáng)度高、密封性能好的無縫鋼管替代波形膨脹彎管。在使用過程中,爐體有較小膨脹,對(duì)機(jī)械強(qiáng)度高的無縫鋼管制作的彎管沒有較大的損壞,所以用無縫鋼管替代波形膨脹彎管完全試驗(yàn)可行。煤氣彎管在改造前后對(duì)比如圖1、圖2、圖3所示。
2016年3月1日~2016年3月18日,現(xiàn)場(chǎng)跟蹤調(diào)查及分析原因,研究解決方案。發(fā)現(xiàn)問題后,立即組織人員對(duì)5#、6#焦?fàn)t的208根高爐煤氣連接彎管的不銹鋼膨脹節(jié)進(jìn)行檢查統(tǒng)計(jì),發(fā)現(xiàn)大多數(shù)都不同程度出現(xiàn)腐蝕情況,急需全部更換,否則會(huì)形成安全隱患,發(fā)生煤氣中毒現(xiàn)象,威脅操作人員生命安全。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,研究確定解決方案。
2016年3月18日~2016年5月31日,改造施工。3月18日~24日更換機(jī)側(cè),3月25日~27日機(jī)側(cè)打壓試漏處理;3月28日~4月3日更換焦側(cè),4月4日~6日焦側(cè)打壓試漏處理,4月7日具備置換高爐煤氣條件。
2016年4月~5月,6#高爐煤氣連接彎管進(jìn)行全面改造,改造結(jié)束后,通過打壓實(shí)驗(yàn),具備置換條件后,立即置換試用。
2016年5月1日~5月31日,對(duì)安裝后的高爐煤氣彎管進(jìn)行跟蹤觀察使用情況,確認(rèn)改造達(dá)到預(yù)想的效果。繼續(xù)進(jìn)行同樣程序改造5#焦?fàn)t的高爐煤氣彎管。
3.2創(chuàng)新點(diǎn)
根據(jù)焦?fàn)t在不同使用周期的膨脹特點(diǎn),使用無縫鋼管焊接,解決煤氣泄漏問題。改變連接彎管的設(shè)計(jì),將波形膨脹彎管改為無縫鋼管。由于現(xiàn)場(chǎng)條件所限,對(duì)每根高爐煤氣連接彎管的要求不同,設(shè)計(jì)難度較大,所以必須采取現(xiàn)場(chǎng)制作、安裝、焊接,現(xiàn)場(chǎng)施工難度大。
3.3運(yùn)行情況
當(dāng)前5#、6#焦?fàn)t共208個(gè)高爐煤氣連接彎管已經(jīng)全部完成改造,改造后徹底杜絕了高爐煤氣在彎管處的泄漏,有效消除了安全隱患,提高了焦?fàn)t安全系數(shù)。
3.4效果比較
改造實(shí)施后,大大提高了高爐煤氣彎管的機(jī)械強(qiáng)度和密封性能。高爐煤氣泄漏報(bào)警問題得到解決,煤氣報(bào)警由原來的700~800PPm降低為0PPm。改造實(shí)施前后高爐煤氣連接彎管對(duì)比見圖2和圖3所示。
3.5社會(huì)效益
高爐煤氣彎管改造后徹底杜絕了高爐煤氣在彎管處的泄漏,消除了安全隱患,提高了高爐煤氣使用的安全系數(shù)。
3.6附圖
圖1 高爐煤氣連接彎管改造前后對(duì)比圖
圖2 改造實(shí)施前高爐煤氣連接彎管
圖3 改造實(shí)施后高爐煤氣連接彎管
4 結(jié)論
通過對(duì)高爐煤氣連接彎管的設(shè)計(jì)改造實(shí)施,我們實(shí)現(xiàn)了消除原設(shè)計(jì)的缺陷,不銹鋼膨脹節(jié)承受高爐煤氣中水分和雜質(zhì)的腐蝕性較差,經(jīng)過長期的使用,出現(xiàn)小的漏點(diǎn),逐漸發(fā)展擴(kuò)大使煤氣泄露濃度增加,故障點(diǎn)發(fā)展成面,時(shí)刻威脅到職工操作的安全,必須徹底消除隱患。更換后機(jī)械強(qiáng)度高、密封性能好的無縫鋼管耐腐蝕性比原使用的不銹鋼膨脹節(jié)更好,不容易出現(xiàn)漏點(diǎn),從而保障了高爐煤氣通過連接彎管處時(shí)不再漏煤氣。
參考文獻(xiàn):
[1] 官習(xí)艷,馬作仿,熊樹林.高爐煤氣管道的腐蝕及預(yù)防措施[J].冶金動(dòng)力,2011(6):22-25.
[2] 楊建華,闞興東,石熊保.煉焦工藝與設(shè)備[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社, 2006:59-60.
[3] 鄭國舟.焦?fàn)t技術(shù)管理規(guī)程 [J].燃料與化工, 1993:75.
