謝明輝1 ,張偉 2 ,李建軍 1 ,曾宇 1 ,李曉春 1
( 1. 鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠,遼寧 鞍山 114021 ; 2. 鞍鋼集團(tuán)鋼鐵研究院,遼寧 鞍山 114009 )
摘要: 介紹了鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠各高爐鋅負(fù)荷的基本情況, 分析了高爐鋅負(fù)荷
源頭,得出高爐中鋅主要來(lái)源于燒結(jié)礦,燒結(jié)礦中的鋅主要來(lái)源于混料。 通過(guò)采取制定入爐原燃料控制標(biāo)準(zhǔn)和燒結(jié)工序停止配加高鋅物料等控制措施,有效降低了高爐鋅負(fù)荷。
關(guān)鍵詞: 高爐;鋅負(fù)荷;源頭分析;控制
高爐鋅危害主要是其在煉鐵系統(tǒng)內(nèi)不斷循環(huán)富集造成的。 目前基于成本和環(huán)保壓力,多數(shù)鋼鐵企業(yè)的塵泥料都回配燒結(jié), 造成有害元素重新進(jìn)入燒結(jié)礦返回高爐。 鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠(以下簡(jiǎn)稱(chēng)煉鐵總廠)高爐鋅負(fù)荷普遍超標(biāo),為降低高爐鋅負(fù)荷,采取了從源頭控制的手段,結(jié)合業(yè)內(nèi)控制高爐鋅危害的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn), 制定入爐原燃料控制標(biāo)準(zhǔn),即根據(jù)合理的高爐鋅負(fù)荷標(biāo)準(zhǔn),設(shè)定原燃料鋅含量上限, 進(jìn)一步反推燒結(jié)原料鋅含量上限或配料比例上限,以實(shí)現(xiàn)高爐鋅的逐級(jí)控制。
1 高爐鋅負(fù)荷基本情況
對(duì)煉鐵總廠近期高爐原燃料進(jìn)行取樣分析。1 # ~11 # 高爐鋅負(fù)荷的初步統(tǒng)計(jì)情況見(jiàn)表 1 。 由表 1可以看出,1 #、2 #、3 # 高爐鋅負(fù)荷較高,超過(guò) 0.7 kg/t ,5 #、7 #、10 #、11 # 高爐鋅負(fù)荷在 0.6 kg/t 左右,4 #高爐鋅負(fù)荷最低。 對(duì)照行業(yè)通用標(biāo)準(zhǔn), 即鋅負(fù)荷≤0.15 kg/t ,煉鐵總廠高爐鋅負(fù)荷普遍超標(biāo) 3~5 倍。
2 高爐鋅負(fù)荷源頭分析
2.1 高爐中鋅的主要來(lái)源
高爐入爐原燃料包括燒結(jié)礦、球團(tuán)礦、塊礦、焦炭、煤粉等。 根據(jù)高爐入爐原燃料的含鋅量及各物料對(duì)應(yīng)的噸鐵單耗,可以在計(jì)算鋅負(fù)荷的同時(shí),確定鋅的主要來(lái)源物料。 鋅負(fù)荷及單種物料帶入鋅量權(quán)重比例的計(jì)算公式如下:
式中,MZn 為高爐鋅負(fù)荷,kg/t;Zni為每種入爐原燃料中鋅的質(zhì)量百分含量,% ;fi為每種入爐原燃料的噸鐵消耗,kg/t;n為入爐物料的種類(lèi)數(shù)。
表 2 為煉鐵總廠1 # 高爐鋅負(fù)荷及單種物料帶入鋅量權(quán)重比例。由表2可以看出,1 # 高爐中的鋅約有 96% 是由燒結(jié)礦帶入, 其余物料帶入的鋅量均較少。 同時(shí),從實(shí)際化驗(yàn)結(jié)果可知,球團(tuán)、塊礦含鋅均極低(低于 0.005% 的檢測(cè)下限),焦炭和煤粉含鋅也極少,且球團(tuán)、塊礦和燃料帶入高爐的鋅量基本固定。 故 1 # 高爐中鋅主要來(lái)源于燒結(jié)礦。
對(duì)其它高爐所用原燃料進(jìn)行化驗(yàn)分析, 發(fā)現(xiàn)存在與 1 # 高爐相同的規(guī)律。因此,煉鐵總廠高爐中鋅主要來(lái)源于燒結(jié)礦, 控制高爐鋅負(fù)荷的關(guān)鍵即控制燒結(jié)礦的含鋅量。
2.2 燒結(jié)礦中鋅的主要來(lái)源
進(jìn)一步對(duì)燒結(jié)工序進(jìn)行鋅負(fù)荷統(tǒng)計(jì)分析。表 3為三燒各原料帶入燒結(jié)的鋅量及比例。 由表 3 可以看出, 三燒燒結(jié)礦中的鋅約有 79% 是由混料帶入,由于鐵礦、熔劑含鋅均按 0.005% 計(jì)算 ( 化驗(yàn)值 <0.005%) , 因此實(shí)際由混料帶入鋅的比例應(yīng)該更高。 同時(shí),從實(shí)際化驗(yàn)結(jié)果可知,煉鐵總廠使用的鐵礦原料中,除了關(guān)寶山精礦含鋅 0.006% ,其余鐵礦原料含鋅均低于 0.005% 的檢測(cè)下限,且熔劑(生石灰、石灰石、鎂石)基本不含鋅,燃料含鋅也極少。 故三燒燒結(jié)礦中的鋅主要來(lái)源于混料。
由于煉鐵總廠的燒結(jié)工序中, 僅東燒不使用塵泥混料,含鋅 <0.005% ,其余各燒結(jié)工序燒結(jié)配料情況基本相同, 因此煉鐵總廠燒結(jié)礦中的鋅主要來(lái)源于混料。
2.3 燒結(jié)混料情況
燒結(jié)配用的混料構(gòu)成相當(dāng)復(fù)雜, 其涉及物料涵蓋煉鐵、 煉鋼、 軋鋼等各工序除塵和收集的固廢,包括燒結(jié)機(jī)頭電場(chǎng)灰、燒結(jié)機(jī)尾灰、高爐瓦斯泥、高爐干法灰、高爐重力灰、轉(zhuǎn)爐泥、轉(zhuǎn)爐二次塵、球團(tuán)機(jī)頭灰、球團(tuán)機(jī)尾灰、線材鐵皮、無(wú)縫鐵皮、厚板鐵皮等,且各物料沒(méi)有固定配比,產(chǎn)生量多少就配多少,各物料本身成分無(wú)法控制,混料成分自然也波動(dòng)極大。
2017 年 10 月和 2018 年 1 月的二燒、 三燒燒結(jié)用混料成分見(jiàn)表 4 , 可以看出混料成分不穩(wěn)定,含鋅量波動(dòng)大。
燒結(jié)用混料涉及到的各物料的含鋅情況見(jiàn)表 5 。 經(jīng)過(guò)排序?qū)Ρ?,含鋅最高的物料是高爐干法灰和瓦斯泥,之后是高爐重力灰、燒結(jié)灰、轉(zhuǎn)爐泥,鐵皮類(lèi)物料和球團(tuán)除塵灰含鋅極少。 經(jīng)計(jì)算,混料中的干法灰和瓦斯泥帶入高爐的鋅負(fù)荷達(dá)到0.4 kg/t ,占全部鋅負(fù)荷的 70%。
3 高爐鋅源頭控制措施
3.1 制定入爐原燃料控制標(biāo)準(zhǔn)
高爐中的鋅主要來(lái)源于燒結(jié)礦, 而燒結(jié)礦中的鋅主要來(lái)源于燒結(jié)混料,因此,結(jié)合煉鐵總廠用料實(shí)際情況, 初步制定高爐鋅負(fù)荷及入爐原燃料兩級(jí)控制標(biāo)準(zhǔn)(見(jiàn)表 6 )和對(duì)應(yīng)的燒結(jié)原料鋅含量上限(見(jiàn)表 7 )。 由于球團(tuán)、燒結(jié)用鐵礦原料等含鋅都極低、無(wú)需限定,日常應(yīng)重點(diǎn)監(jiān)控混料。 混料中鋅主要來(lái)自高爐干法灰、瓦斯泥,只要燒結(jié)工序停止配加這三種物料,即可切斷鋅的循環(huán)路徑,逐步降低高爐鋅負(fù)荷。
3.2 燒結(jié)工序停止配加高鋅物料
從大循環(huán)角度分析, 鋼鐵系統(tǒng)中的鋅初始來(lái)源于鐵礦原料和煉鋼中使用的含鋅廢鋼, 由于鋅具有易還原揮發(fā)的特點(diǎn), 大都不進(jìn)入渣鐵而集中在爐塵, 含鋅粉塵回配燒結(jié)導(dǎo)致鋅不斷循環(huán)積累沒(méi)有出口, 從而造成系統(tǒng)中的鋅量只增不減。 因此,減輕高爐鋅負(fù)荷必須將高鋅粉塵料開(kāi)路處理。
通過(guò)對(duì)混料涉及的物料化驗(yàn)可知, 混料中涉及的軋鋼鐵皮類(lèi)物料和球團(tuán)除塵灰含鋅極少、鐵含量最高,能夠完全回用燒結(jié)。 而其它物料若嚴(yán)格參考控制標(biāo)準(zhǔn),均不能回配。 但停用混料在實(shí)際生產(chǎn)中存在困難。 由于每年塵泥產(chǎn)生量約為鋼鐵產(chǎn)量的 10% 左右,依據(jù)國(guó)家環(huán)保法,大量的塵泥物料既不能一直堆存,也不能隨意外排處理。 目前,僅將含鋅較高的干法灰、瓦斯泥外銷(xiāo),在一定程度上減少了高爐的鋅富集。
4 實(shí)踐效果
煉鐵總廠自 2017 年 12 月起, 將含鋅較高的干法灰、瓦斯泥外銷(xiāo),并依據(jù)原燃料控制標(biāo)準(zhǔn),對(duì)原燃料實(shí)現(xiàn)逐級(jí)控制。 采取措施后 1 # ~11 # 高爐鋅負(fù)荷情況見(jiàn)表 8 。
由表 8 可以看出,相比于 2017 年 12 月, 2018年 3 、 6 、 7 月各高爐鋅負(fù)荷均有所下降, 高爐鋅負(fù)荷 平 均 值 分 別 降 低 了 0.237 kg/t 、 0.085 kg/t 、0.191 kg/t 。
5 結(jié)語(yǔ)
鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠高爐中的鋅主要來(lái)源于燒結(jié)礦,而燒結(jié)礦中的鋅主要來(lái)源于混料,為了解決高爐鋅負(fù)荷普遍超標(biāo)的問(wèn)題, 采取了將含鋅較高的干法灰、瓦斯泥外銷(xiāo),并依據(jù)原燃料控制標(biāo)準(zhǔn),對(duì)原燃料實(shí)現(xiàn)逐級(jí)控制的措施。 采取措施后,高爐鋅負(fù)荷均有所降低,各高爐鋅負(fù)荷平均值降低了 0.085~0.237 kg/t 。
