李玉德,譚振軍,朱國(guó)強(qiáng),李冰,徐博,齊志宇
(鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠,遼寧鞍山114021)
摘要: 為了穩(wěn)定控制260 t 轉(zhuǎn)爐采用輕燒鎂球冶煉時(shí)的終點(diǎn)磷含量, 分析了轉(zhuǎn)爐出鋼溫度、終點(diǎn)氧值、爐渣堿度和返干時(shí)機(jī)等對(duì)脫磷效果的影響。結(jié)果表明, 當(dāng)轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)氧值大于0.04%、爐渣堿度為2.5~3.3、轉(zhuǎn)爐出鋼溫度小于1 680 ℃、返干時(shí)間小于2 min 時(shí),轉(zhuǎn)爐脫磷率較高且控制穩(wěn)定。
關(guān)鍵詞: 轉(zhuǎn)爐;輕燒鎂球;脫磷
轉(zhuǎn)爐冶煉采用的輕燒鎂球具有含MgO 高、用量少、護(hù)爐效果好、溫降小、利于提高廢鋼比、縮短轉(zhuǎn)爐冶煉周期等優(yōu)點(diǎn),可實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)爐少渣冶煉,提高轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)效率,降低煉鋼生產(chǎn)成本,但其缺點(diǎn)是轉(zhuǎn)爐冶煉操作難度大。轉(zhuǎn)爐采用輕燒鎂球冶煉時(shí),爐渣堿度、轉(zhuǎn)爐出鋼溫度、終點(diǎn)氧值和返干時(shí)間均對(duì)脫磷效果影響顯著。本文跟蹤了鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠260 t 復(fù)吹轉(zhuǎn)爐采用輕燒鎂球搭配白灰的冶煉過(guò)程, 分析了上述因素對(duì)脫磷效果的影響,從而制定合理的工藝參數(shù),以減少磷高質(zhì)量事故的發(fā)生,實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)爐輕燒鎂球冶煉的穩(wěn)定控制。
1 轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)工藝及技術(shù)條件
鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠共有3 座260 t頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐,技術(shù)參數(shù)見(jiàn)表1。5 孔拉瓦爾氧槍噴頭的技術(shù)參數(shù)見(jiàn)表2。輕燒鎂球理化指標(biāo)、造渣物料類型、用量及鐵水條件見(jiàn)表3。
2 影響脫磷效果的因素分析
2.1 輕燒鎂球加入量
堿度控制在2.8~3.2 時(shí)(堿度在此范圍內(nèi)對(duì)脫磷率影響不大, 可以不用考慮堿度對(duì)脫磷的影響), 輕燒鎂球加入量與爐渣中MgO 含量的關(guān)系見(jiàn)圖1 所示,爐渣中MgO 含量與轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)磷含量的關(guān)系見(jiàn)圖2 所示。
由圖1、2 可知,隨著輕燒鎂球加入量的增加,爐渣中MgO 含量逐漸增加,對(duì)轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)磷含量影響不大(磷最低為0.013 2%,最高為0.013 9%,相差不到0.001 0%),MgO 含量在8%~10%之間時(shí),轉(zhuǎn)爐脫磷效果最好。從現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際跟蹤結(jié)果看,MgO含量在8%~10%時(shí),轉(zhuǎn)爐終渣粘度適中,護(hù)爐效果較好。所以輕燒鎂球加入量控制在8~12 kg/t,既能保證脫磷率又能起到良好的護(hù)爐效果。
2.2 爐渣堿度
爐渣堿度是影響脫磷率的重要因素之一,根據(jù)不同鋼種, 制定合理的爐渣堿度可提高轉(zhuǎn)爐脫磷效率和轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)成分合格率,降低白灰消耗。對(duì)Q235B 鋼種進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn), 選取出鋼溫度1 660 ℃±5 ℃,終點(diǎn)氧值(0.05±0.005)%,轉(zhuǎn)爐操作平穩(wěn),返干時(shí)間控制在2 min 以內(nèi)的罐次,研究了爐渣堿度與終點(diǎn)磷含量之間的關(guān)系,如圖3 所示。
由圖3 可以看出,堿度小于2.5 時(shí),脫磷率明顯較低;隨著堿度的提高,脫磷率顯著提高;堿度大于3.3 后,脫磷效果基本達(dá)到飽和;堿度再有提高,轉(zhuǎn)爐脫磷率無(wú)明顯增加。所以,生產(chǎn)磷≤0.03%的鋼種,堿度應(yīng)控制在2.5~2.8;生產(chǎn)磷≤0.02%的鋼種,堿度應(yīng)控制在2.8~3.0;生產(chǎn)磷≤0.012%的鋼種,堿度應(yīng)控制在3.0~3.3。合理控制堿度可滿足鋼種磷含量的要求并降低白灰消耗。
2.3 終渣氧化性
轉(zhuǎn)爐終渣FeO 一方面可以提供脫磷所必須的氧化性條件,提高脫磷效率,另一方面可以促進(jìn)白灰熔化,提高石灰活度,增加參與脫磷反應(yīng)的石灰利用率,提高脫磷效果。
采用輕燒鎂球進(jìn)行轉(zhuǎn)爐冶煉,開(kāi)吹時(shí)渣中FeO最高。隨著吹煉的進(jìn)行,吹煉5 min 時(shí)硅錳基本被反應(yīng)完,隨著溫度升高和爐渣活性的增加,脫碳速度逐漸加快, 渣中FeO 迅速降低。吹煉至9 min,渣中FeO 降至最低水平,此時(shí)如果不加入化渣物料或不采取高槍位操作,爐渣極易“返干”。
吹煉至12 min 以后, 鋼液中C 的質(zhì)量分?jǐn)?shù)降低,脫碳速度降低, 渣中FeO 逐步升高, 后期脫磷加快。轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)氧值與爐渣中FeO 含量的關(guān)系見(jiàn)圖4,與終點(diǎn)磷含量的關(guān)系見(jiàn)圖5。
結(jié)合圖4、5 可知, 爐渣中的FeO 含量隨著轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)氧值的增加而增加,兩者呈線性關(guān)系。氧值小于0.04%時(shí),爐渣中FeO 含量在18%以下,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)磷含量較高,易出現(xiàn)磷高質(zhì)量事故;終點(diǎn)氧值控制在0.04%以上, 終渣FeO 含量可控制在20%以上,脫磷效率較高;氧值繼續(xù)增加,脫磷效果有所提高,但脫磷效率提升不大。所以出鋼氧值控制在≥0.04%即可滿足脫磷所需的氧化性條件,氧值過(guò)高,不利于質(zhì)量控制。
2.4 出鋼溫度
脫磷是放熱反應(yīng),從熱力學(xué)角度看,轉(zhuǎn)爐鋼水溫度高,不利于脫磷反應(yīng)進(jìn)行;從動(dòng)力學(xué)角度看,鋼水溫度高,有利于加快碳氧反應(yīng),提高爐渣的流動(dòng)性及攪拌強(qiáng)度,有利于脫磷反應(yīng)進(jìn)行。但轉(zhuǎn)爐鋼水溫度低,不利于石灰熔化,降低爐渣堿度,同樣影響轉(zhuǎn)爐脫磷效率, 所以過(guò)低的溫度也不利于脫磷。選取操作平穩(wěn),堿度在2.5~3.0,終點(diǎn)氧值在0.05%~0.06%的Q235B 鋼種數(shù)據(jù)作為研究對(duì)象,研究出鋼溫度與終點(diǎn)磷含量之間的關(guān)系,見(jiàn)圖6。
由圖6 可以看出,隨著出鋼溫度的升高,爐渣脫磷效率降低,尤其是出鋼溫度超過(guò)1 680 ℃后,終點(diǎn)磷含量較高,脫磷率降低較明顯。實(shí)踐證明,采用輕燒鎂球進(jìn)行轉(zhuǎn)爐冶煉, 終點(diǎn)磷含量對(duì)出鋼溫度較敏感,高溫脫磷率較差。出鋼溫度小于1 680 ℃時(shí),對(duì)脫磷效率影響不大,出鋼溫度對(duì)脫磷的影響不如爐渣堿度和FeO 的影響顯著; 當(dāng)出鋼溫度高于1 680 ℃時(shí),對(duì)脫磷率影響較大,出現(xiàn)磷高的質(zhì)量事故較多, 出鋼溫度對(duì)脫磷的影響比爐渣堿度和爐渣FeO 的影響顯著。因此,針對(duì)出鋼溫度要求不高的走LF 爐的鋼種,轉(zhuǎn)爐出鋼溫度應(yīng)控制在1 680 ℃以下;出鋼溫度要求在1 700 ℃左右的高溫IF 鋼,應(yīng)適當(dāng)提高堿度和氧值,縮短返干時(shí)間,以提高脫磷率。
2.5 返干時(shí)間
選爐役中期復(fù)吹效果較好時(shí), 出鋼溫度控制在1 695~1 705 ℃,堿度在2.5~3.3 生產(chǎn)的低磷IF鋼種, 研究返干時(shí)機(jī)和返干時(shí)間對(duì)終點(diǎn)磷含量的影響,如圖7 ~10 所示。

由圖7~10 可以看出,在保證堿度和溫度不高的情況下, 全程不返干, 終點(diǎn)磷含量平均達(dá)0.010% 。返干時(shí)間1 min, 終點(diǎn)磷含量平均達(dá)0.012 4%; 返干時(shí)間2 min, 終點(diǎn)含量磷平均達(dá)0.013 6%;返干時(shí)間2 min 以上時(shí),終點(diǎn)磷含量波動(dòng)較大,終點(diǎn)磷含量不易穩(wěn)定控制。所以,在生產(chǎn)磷≤0.010%的低磷IF 鋼時(shí),吹氧過(guò)程應(yīng)盡量控制爐渣不出現(xiàn)返干現(xiàn)象, 終點(diǎn)磷含量會(huì)得到穩(wěn)定控制;生產(chǎn)磷≤0.012%的IF 鋼,返干時(shí)間應(yīng)控制在1 min 以內(nèi);生產(chǎn)磷≤0.015%的IF 鋼,返干時(shí)間應(yīng)控制在2 min 以內(nèi);返干時(shí)間超過(guò)2 min,終點(diǎn)磷含量會(huì)不穩(wěn)定,可根據(jù)實(shí)際情況等樣或點(diǎn)吹出鋼。
低硅鐵水(Si<0.3%)返干時(shí)間較長(zhǎng),可在吹煉前期配加硅鐵,縮短返干時(shí)間;高溫低磷IF 鋼可適當(dāng)提高爐渣堿度、終點(diǎn)氧值、渣量和過(guò)程槍位,提高轉(zhuǎn)爐脫磷效率。
現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作中,IF 鋼轉(zhuǎn)爐吹氧時(shí)間一般控制為14.5 ~15.0 min, 過(guò)程測(cè)試氧累為9 500 ~10 000 m3, 返干開(kāi)始的時(shí)機(jī)在吹氧12 min 左右。
所以,冶煉成品磷≤0.012%的低磷IF 鋼時(shí),返干時(shí)間應(yīng)控制在吹氧11 min 以后;磷≤0.015%的IF鋼,返干時(shí)機(jī)應(yīng)控制在吹氧10 min 以后,可實(shí)現(xiàn)終點(diǎn)磷含量的穩(wěn)定控制。
3 結(jié)語(yǔ)
260 t 復(fù)吹轉(zhuǎn)爐采用輕燒鎂球冶煉時(shí),輕燒鎂球加入量應(yīng)控制在8~12 kg/t,終渣MgO 含量應(yīng)控制在8%~10%,爐渣堿度應(yīng)控制在2.5~3.3,轉(zhuǎn)爐出鋼氧值應(yīng)≥0.04%,出鋼溫度應(yīng)控制在1 680 ℃以下;高溫出鋼的鋼種需提高爐渣堿度、終點(diǎn)氧值、渣量和過(guò)程槍位以提高脫磷率;成品磷含量≤0.012%的高溫低磷鋼種, 返干時(shí)間應(yīng)控制在1 min 以內(nèi);低硅鐵水(Si<0.3%),可在吹煉前期配加硅鐵,縮短返干時(shí)間,以提高脫磷率。
