鄭義勍 郭軍偉
(安陽鋼鐵股份有限公司)
摘要:目前,高爐面臨巨大的環(huán)保壓力,限產(chǎn)、悶爐情況時(shí)常出現(xiàn),在高爐爐役后期爐身冷卻壁大量破損和嚴(yán)峻的環(huán)保形勢(shì)要求下,高爐在長(zhǎng)期悶爐開爐后,經(jīng)過4 天的短暫爐況恢復(fù),被迫進(jìn)行降料面停爐操作。通過對(duì)爐缸狀況的科學(xué)分析,制定安全合理的停爐方案、嚴(yán)格控制高爐在恢復(fù)爐況和停爐期間的操作參數(shù),實(shí)現(xiàn)了高爐在爐缸異常狀態(tài)下的安全停爐。
關(guān)鍵詞:高爐;異常爐況;降料面;停爐
0 前言
受嚴(yán)峻的環(huán)保形勢(shì)影響,安鋼1 號(hào)高爐容積為2 200 m3,在2016 年11 月~2017 年2 月期間1 號(hào)高爐共悶、開爐3 次,高爐生產(chǎn)、操作十分被動(dòng)。為了積極響應(yīng)采暖期間的環(huán)保政策和爐役后期高爐冷卻壁的檢修需要,1 號(hào)高爐于2017 年1 月5 日無計(jì)劃悶爐,至2 月10 日開爐,并于2 月15 日安全降料面,實(shí)現(xiàn)了異常爐況下的安全停爐,為接下來的高爐中修打下基礎(chǔ)。
1 高爐概況
安鋼1 號(hào)2 000 m3 級(jí)高爐于2005 年建成投產(chǎn),有28 個(gè)風(fēng)口,3 個(gè)出鐵場(chǎng),3 座改進(jìn)型高溫長(zhǎng)壽熱風(fēng)爐。采用了PW 串罐無料鐘爐頂; 最新的磚壁合一技術(shù),高熱負(fù)荷區(qū)域采用銅冷卻壁,聯(lián)合軟水密閉循環(huán)系統(tǒng); 爐底、爐缸采用“陶瓷杯”+水冷炭磚薄爐底爐缸結(jié)構(gòu)。至今,高爐已持續(xù)運(yùn)行12 年,爐身冷卻壁破損較多,占到40%,冷卻壁的頻繁漏水造成了高爐爐型的不規(guī)則,影響高爐的順行,直接制約了高爐燃耗的優(yōu)化,嚴(yán)重威脅高爐的安全生產(chǎn)。
2 停爐前的準(zhǔn)備工作
此次停爐十分特殊,2017 年1 月5 日1#高爐應(yīng)環(huán)保要求悶爐,2 月10 日開爐生產(chǎn),因環(huán)保形勢(shì)嚴(yán)峻,2 月15 日必須停下來,爐況恢復(fù)時(shí)間只有4 天,停爐時(shí)間緊迫,難度巨大。為了下一步的檢修更換漏水冷卻壁和減少后期人工扒爐工作量,遂決定降料面停爐。但是降料面停爐前必須要解決兩個(gè)問題: 一是高爐爐缸的恢復(fù); 二是降料面前的準(zhǔn)備。
2.1 爐缸的恢復(fù)
近三個(gè)月來爐缸狀態(tài)始終處于比較惡劣的情況下,要實(shí)現(xiàn)安全降料面停爐,首先要把爐缸恢復(fù)到具備降料面的條件,物理熱1 500 ℃以上,風(fēng)口要開到全風(fēng)口的80%以上。
2.1.1 停爐前高爐狀態(tài)的分析
受環(huán)保要求,在2016 年11 月~ 2017 年2 月間1 號(hào)高爐共悶、開爐3 次,最近一次是2017 年1 月5日悶爐,悶爐時(shí)間長(zhǎng)達(dá)一個(gè)月,而且2016 年11 月l1月下旬因1#,2#鐵口之間爐缸側(cè)壁溫度攀升過快,為保安全高爐長(zhǎng)期堵上方4 個(gè)風(fēng)口,并配加鈦礦護(hù)爐,導(dǎo)致爐缸狀態(tài)十分惡劣。
此次所留下的恢復(fù)時(shí)間太短,要求恢復(fù)過程中不容有任何偏差,且1 月5 日悶爐至2 月10 日時(shí)間過長(zhǎng),悶爐料負(fù)荷過重,考慮到目前爐缸的狀態(tài),經(jīng)跟廠部討論決定本次爐況恢復(fù)按爐缸凍結(jié)處理。
2.1.2 停爐前的爐況恢復(fù)
1 號(hào)高爐于2017 年2 月10 日開爐,為保證開爐恢復(fù)進(jìn)度,所有風(fēng)口都進(jìn)行處理,觀察記錄每個(gè)風(fēng)口焦炭的疏松狀態(tài)和紅焦情況,挖進(jìn)1.5 m 填充新焦炭,經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)1#,2#鐵口方向焦炭情況較好,為保恢復(fù)效率決定只用1#鐵口上方5 個(gè)風(fēng)口送風(fēng)( 如圖1 所示) ,其余風(fēng)口全部用磚套堵嚴(yán),并保證送風(fēng)時(shí)不被吹開。從1#、2#鐵口上方的風(fēng)口向下燒至與鐵口貫通,并處理1#,2#鐵口燒入3 m 以上埋入氧槍,通入壓縮空氣和氧氣,調(diào)整合適壓力,加熱爐缸,以加速爐況的恢復(fù)進(jìn)程,留專人看守,每5 小時(shí)更換一次氧槍,防止燒壞鐵口區(qū)域碳磚。
2 月10 日18: 40 高爐送風(fēng),送風(fēng)風(fēng)量為500 m3 /min,送風(fēng)風(fēng)口5 個(gè),風(fēng)口面積為0.052 9 m2,風(fēng)溫為700 ℃,考慮爐缸嚴(yán)重虧熱,按照“寧酸勿堿,寧熱勿涼”的原則,第一批料集中加凈焦255 t,為爐缸體積的1.35 倍,正常料負(fù)荷為1.67,每批配加錳礦600 kg,計(jì)算爐渣堿度1.1,保證渣鐵能夠順利排出。上部布料則以透氣性為主,縮小礦帶,發(fā)展兩股氣流。22: 00 1#鐵口拔出氧槍,排出渣鐵約為20 t,流動(dòng)性較差,物理熱為1 330 ℃。因爐缸嚴(yán)重虧熱,嚴(yán)格控制新渣鐵的生成速度,風(fēng)量維持在700 m3 /min,適當(dāng)富氧2 000 m3 /h,至11 日12: 00風(fēng)溫用到1 000 ℃,逐步提高理論燃燒溫度,2 月10日22: 00~2 月11 日22: 00 共出鐵14 次,每次出鐵時(shí)間為5 min~6 min,兩次鐵之間間隔1.5 h,確保及時(shí)排出涼渣鐵,達(dá)到加熱活躍爐缸的目的。11 日20: 45爐缸熱量改善,物理熱上到1 480 ℃,渣鐵流動(dòng)好轉(zhuǎn),風(fēng)口較為活躍,高爐開始捅風(fēng)口加風(fēng),開風(fēng)口原則是風(fēng)口活躍,爐溫上行,渣鐵流動(dòng)性好轉(zhuǎn)。恢復(fù)過程中理論風(fēng)速不超過240 m/s,實(shí)際風(fēng)速不超過310 m/s。因恢復(fù)時(shí)間短,2#,3#鐵口區(qū)域不夠活躍,熱量不足,渣鐵難以排放,只能靠1#單鐵口出鐵,恢復(fù)進(jìn)程受阻,因恢復(fù)時(shí)間短,同時(shí)7 ~ 11 號(hào)風(fēng)口又不在鐵口附近( 如圖2 所示) ,風(fēng)口不活躍,導(dǎo)致無法捅開,至14 日停爐前風(fēng)量加到2 600 m3 /min,送風(fēng)風(fēng)口數(shù)目為21 個(gè),占風(fēng)口總數(shù)的75%,物理熱基本穩(wěn)定在1 510 ℃以上,具備降料面條件。
2.2 降料面前的準(zhǔn)備
2 月14 日3: 00 高爐停止上料,待8: 00 休風(fēng)時(shí),料面為4. 09 m,期間共下料7 批,最上面加焦炭100 t,降料面之前鐵水物理熱1 508 ℃,爐渣R =1.08。休風(fēng)后進(jìn)行十字測(cè)溫和布料溜槽的拆除,關(guān)閉漏水冷卻壁的水管,更換漏水小套、中套,檢查水冷齒輪箱的冷卻水,防止往爐內(nèi)漏水,嚴(yán)格做到打水可控。對(duì)爐殼跑風(fēng)開焊處進(jìn)行補(bǔ)焊維修。安裝爐喉霧化打水管并調(diào)試,要求總水量≥120 m3 /h,水壓≥1.2 MPa,打水管四個(gè)方向共設(shè)有8 根水管,每個(gè)方向均可單獨(dú)控制,實(shí)現(xiàn)停爐過程中對(duì)頂溫的靈活控制,打水管調(diào)試完成后通水,避免插入爐內(nèi)受熱變形彎曲或者堵死霧化孔。調(diào)試爐喉氮?dú)狻⒄羝?,要求壓力大?.5 MPa,保證停爐期間煤氣安全。在爐頂壓力取樣口處增設(shè)新爐喉煤氣取樣管,引至出鐵廠平臺(tái),防止堵塞,通氮?dú)夥创?,保證停爐過程能夠及時(shí)對(duì)爐喉煤氣化驗(yàn)分析。更換3 個(gè)料面探尺,增加量程到24 m,保證降料面過程中對(duì)料面的實(shí)時(shí)監(jiān)控。
3 降料面停爐過程
3.1 降料面操作
2 月14 日14: 30 高爐復(fù)風(fēng)開始降料面,此時(shí)料線平均4 m。因高爐開爐不久,爐缸狀態(tài)差,負(fù)荷輕,受頂溫的制約及為防止管道出現(xiàn),最終確定送風(fēng)風(fēng)量為2 800 m3 /min,風(fēng)溫為950 ℃,控制理論燃燒溫度在2 250 ℃ ~ 2 300 ℃之間。受爐缸風(fēng)口偏堵的影響,送風(fēng)后下料不均勻,1#料線下料最快,3#料線最慢,料面呈斜坡狀態(tài),為防止塌料導(dǎo)致煤氣爆震,密切關(guān)注頂壓和頂溫走勢(shì)及變化情況,嚴(yán)格控制風(fēng)量,風(fēng)壓。前期用風(fēng)原則是只要頂溫和煤氣成份可控,風(fēng)量用到最大。
前期料線下降順暢,進(jìn)展較快。降料面過程中有三個(gè)節(jié)點(diǎn): 一是料面進(jìn)入爐身下部之前,此時(shí)的煤氣成份正常,H2含量可控,保證頂溫在300 ℃左右,風(fēng)量可適當(dāng)加大; 二是爐身下部至爐腰,此時(shí)因料層減薄,打水量的增加,H2 含量上升較為明顯,應(yīng)適當(dāng)控制風(fēng)量; 三是料面進(jìn)入爐腰,此時(shí)煤氣成份接近安全管理值的上限,要密切關(guān)注煤氣成份。2 月14 日16: 46 至第一次出鐵前,1 # 料線8 m,風(fēng)量2 600 m3 /min,H2 含量為3.4%,此時(shí)處于爐身中部,頂溫和煤氣成份可控。23: 37,1#料線16.33 m,煤氣中H2 含量為7.8%,從探尺和煤氣分析,料面進(jìn)入爐身下部,頂壓不穩(wěn)小尖峰較多,為了防止煤氣爆震,控制風(fēng)量到2 450 m3 /min。2 月15 日1: 00,1#料線18.17 m,煤氣中H2 含量達(dá)到11.5%,從探尺和煤氣分析得出,料面到達(dá)爐腰。因H2 含量接近目標(biāo)管理值,為保證煤氣安全于1: 20 高爐停止回收煤氣,減風(fēng)壓至74 kPa,風(fēng)量1 960 m3 /min,繼續(xù)降料面。15 日4: 00,1#料線20.12 m,從料尺判斷,料面進(jìn)入爐腹,防止渣皮脫落,風(fēng)量減到1 650 m3 /min。5: 51 高爐休風(fēng),累計(jì)風(fēng)量1 989 萬m3 /min( 如圖3 所示) ,1#料線21.28 m,2#料線19.52 m,3#料線18.04 m。
3.2 煤氣管理
高爐降料面過程中,煤氣的化驗(yàn)分析尤為重要,煤氣成份能間接反映料面的位置。隨著料面的下降,煤氣中CO2 含量會(huì)呈現(xiàn)先降后升的趨勢(shì),標(biāo)志著爐內(nèi)間接還原的結(jié)束,待CO2 含量降到最低點(diǎn)即3%~5%時(shí),料面進(jìn)入爐腰。待料面進(jìn)入爐腹后,隨著直接還原的發(fā)生,CO2 含量開始回升。而H2 和O2 濃度也是煤氣安全的關(guān)鍵參數(shù),隨著打水量的增加,H2 含量逐漸上升,如果過多的水和焦炭反應(yīng)會(huì)產(chǎn)生大量的水煤氣,極易產(chǎn)生煤氣爆炸,所以打水量的控制和H2 濃度管理是降料面過程中的重要環(huán)節(jié)。隨著料面的下降,料層變薄,若不及時(shí)調(diào)整風(fēng)量,會(huì)導(dǎo)致煤氣中O2 濃度超標(biāo),也極易形成爆炸性氣體,O2 濃度的管理也是保證安全降料面的重要環(huán)節(jié),H2 和O2 濃度的管理標(biāo)準(zhǔn)分別見表1 和表2。
根據(jù)煤氣成分分析料面位置: ( 1) H2 上升,接近CO2 時(shí),料面在爐身下部; ( 2) H2>CO2 時(shí),料面可能進(jìn)入爐腰; ( 3) CO2 開始回升,料面可能進(jìn)入爐腹。
3.3 打水量控制
在降料面過程中,打水是整個(gè)降料面過程的主要操作,爐頂打水由主控室專人控制。為了保證爐頂設(shè)備安全和煤氣系統(tǒng)的安全,爐頂溫度要控制在300 ℃ ~ 450 ℃,最高不超過450 ℃,最低不得小于300 ℃,防止凝水聚集,氣密箱溫度控制在60 ℃以下,降料面前,氣密箱冷卻氮?dú)忾_到最大,確保氣密箱溫度在停爐期間保持平穩(wěn)。根據(jù)送風(fēng)參數(shù),氣密箱溫度,頂溫和煤氣成分合理打水調(diào)節(jié)閥閥位開度,嚴(yán)格控制頂溫最低點(diǎn)方向的打水量,防止因料面偏,積水塌料造成爆炸事故,保證煤氣系統(tǒng)安全。為了確保打水霧化,停爐過程打水以新增霧化系統(tǒng)為主,待能力不能滿足時(shí),開舊爐喉打水系統(tǒng)降頂溫。本次停爐新增霧化打水量為1 515 t,舊打水系統(tǒng)打水量為128 t。
3.4 出渣鐵管理
降料面期間,原則上安排出鐵3 次。因開爐恢復(fù)時(shí)間短,3#鐵口不活,本次停爐主要使用1#,2#鐵口出鐵。第一次出鐵,大約送風(fēng)2 h 左右出鐵,選用直徑80 mm 鉆頭開口; 第二次鐵結(jié)合理論鐵量,在料面降至爐身下部或爐腰部位時(shí)出鐵; 最后一次出鐵在休風(fēng)停爐前0.5 h,1#,2#鐵口同時(shí)打開,力爭(zhēng)多出渣鐵,大噴鐵口,直至休風(fēng)。
考慮到高爐開爐不久,爐缸不活,殘余渣鐵較多,為了保證降料面的質(zhì)量,加快了出鐵節(jié)奏,16: 46出第一次鐵,出鐵約85 t,之后間隔每1.5 h 出鐵一次,在料線到達(dá)爐身下部時(shí),共出鐵220 t,因渣鐵分離差,隨后出鐵均改出火渣。
4 結(jié)語
( 1) 本次停爐因開爐不久,通過短期恢復(fù)爐況,克服了爐缸狀態(tài)差,料面偏差大的不利因素,實(shí)現(xiàn)了安全停爐。
( 2) 本次停爐從14 日14: 30 ~ 15 日5: 50,用時(shí)15.5 h,因爐缸不活,1#料線降到風(fēng)口中心線下部,其余兩個(gè)料線在爐腹中下部。1#料線深21.28 m,2#料線深19.52 m,3#料線深18.04 m。
( 3) 合理的霧化打水和嚴(yán)格對(duì)煤氣中氫氣,氧氣濃度管理是本次安全停爐的關(guān)鍵。
( 4) 通過計(jì)算理論鐵量,合理安排出鐵節(jié)奏可有效加速降料面的進(jìn)程。
5 參考文獻(xiàn)
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