( 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 第一鋼軋總廠,安徽 馬鞍山 243000)
摘 要: 為實(shí)現(xiàn)效益最大化,馬鞍山鋼鐵股份有限公司第一鋼軋總廠 120 t 轉(zhuǎn)爐采用高鐵水比冶煉低碳低磷系列鋼種時(shí),應(yīng)用煙氣分析動(dòng)態(tài)控制和礦石加生燒溫控技術(shù),解決因熱量富余而產(chǎn)生的成分溫度波動(dòng)大、噴濺機(jī)率高、終點(diǎn)命中率低等問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)出鋼鋼液中 w( P) < 0. 015 %,終點(diǎn) C-T 雙命中率達(dá)91. 2 % ,石灰等渣料消耗從87. 1 kg / t 降低到79. 5 kg / t 以下,吹損率從10. 3 % 降低到8. 7 % 以下,成本及消耗降低的良好效果。
關(guān)鍵詞: 高鐵水比; 煙氣分析; 冶煉控制; 效果
馬鞍山鋼鐵股份有限公司第一鋼軋總廠( 以下簡(jiǎn)稱“馬鋼”) 120 t 轉(zhuǎn)爐自2011 年9 月起,采用高鐵水比裝入制度即采用少?gòu)U鋼冶煉模式,鐵水比由原來(lái)的81. 06 % 提高到94. 70 %,冷料比由原來(lái)的18. 94 % 降為5. 30 %。由此帶來(lái)轉(zhuǎn)爐冶煉時(shí)存在明顯熱量富余,噴濺頻繁、成分和溫度控制難度大、終點(diǎn)命中率低等一系列的問(wèn)題,為此,馬鋼 120 t 轉(zhuǎn)爐應(yīng)用煙氣分析動(dòng)態(tài)控制和礦石加生白云石溫控技術(shù)[1],優(yōu)化供氧造渣制度,確保終點(diǎn)鋼水 w( P) ≤0. 015 %,終點(diǎn) C-T 命中率從82. 7% 提高到91. 2 % ,實(shí)現(xiàn)吹煉平穩(wěn),成本降低效益提高等效果。
1 高鐵水比冶煉存在的主要問(wèn)題
由于高鐵水比打破了原來(lái)冶煉低磷低碳鋼熱量平衡模式,存在熱量明顯富余的特點(diǎn),由此帶來(lái)以下問(wèn)題:1) 被迫增加石灰等散狀料消耗量,使之渣量大化渣困難,易產(chǎn)生噴濺,返干粘槍等生產(chǎn)事故;2) 導(dǎo)致升溫速度快,易產(chǎn)生溫度-碳、溫度-磷平衡失控,造成脫磷困難,反復(fù)拉磷過(guò)吹,終點(diǎn)命中率低;3) 吹煉過(guò)程不宜控制,易造成物料消耗高、鐵損大,同時(shí)造成吹煉時(shí)間長(zhǎng),影響生產(chǎn)節(jié)奏。
2 冶煉低碳低磷鋼工藝及終點(diǎn)要求
馬鋼鐵水條件: w ( C) = 4. 0 % ~ 4. 5 %;w( Si) = 0. 20 % ~ 0. 60 % ; w ( Mn) = 0. 25 % ~0. 40 % ; w ( P ) = 0. 08 % ~ 0. 14 % ; w ( S ) =0. 020 % ~ 0. 040 % ,溫度為1 280 ~ 1 350 ℃ 。
工藝路線: 鐵水→轉(zhuǎn)爐→吹氬→LF→薄板坯連鑄,轉(zhuǎn)爐冶煉周期為 38 min。
終點(diǎn)鋼水要求: w( C) =0. 04 % ~0. 07 %,w( P) ≤0. 015 %,出鋼溫度要求1 610 ~1 640 ℃。
3 采用礦石加生白云石溫控技術(shù)
由于采用高鐵水比冶煉模式,即原裝入制度由107 t 鐵水 + 25 t 廢鋼調(diào)整為 125 t 鐵水 + 7 t 廢鋼,造成熱量明顯富裕,由于礦石和生白云石分解吸熱量大,同時(shí)礦石中鐵可還原提高鋼水收得率,而且生白云石價(jià)格很低,對(duì)造渣料從原來(lái)以石灰、輕燒白云石、鎂球?yàn)橹髡{(diào)整為石灰、生白云石、礦石為主,即可有效平衡富裕熱量而且造渣料成本下降。
基于上述思路采用生白云石加礦石溫控技術(shù)的核心是: 利用礦石和生白云石中主要成分分別是 Fe2O3、Fe3O4和 CaCO3、MgCO3,還原分解需吸收大量的熱量[2]。
CaCO3= CaO + CO2
ΔH = 178. 3 kJ/mol ( 1)
MgCO3= MgO + CO2
ΔH = 100. 59 kJ/mol ( 2)
Fe3O4( s) =3Fe ( s) +2O2
ΔH = 1103. 12 kJ/mol ( 3)
Fe2O3( s) =2Fe( s) +3/2O2( g)
ΔH = 815. 023 kJ/mol ( 4)
應(yīng)用煙氣分析動(dòng)態(tài)控制模型熱平衡計(jì)算,確定合理造渣料配比包括生白云石和礦石加入量,根據(jù)煙氣分析指導(dǎo)造渣料加入量和時(shí)機(jī),優(yōu)化供氧造渣制度,合理控制溫度及脫磷所需要的渣堿度和渣中 FeO 含量,保證最終脫磷效果和終點(diǎn) C-T 雙命中目標(biāo),達(dá)到既可以有效平衡富裕熱量,減少造渣料加入量和成本,又最大限度吸收礦石還原分解出來(lái)的鐵,提高鋼水收得率降低鋼鐵料消耗的效果。
4 高鐵水比冶煉生產(chǎn)實(shí)踐
4. 1 造渣料加入量
根據(jù)馬鋼120 t 轉(zhuǎn)爐冶煉低磷低碳鋼時(shí)采用高鐵水比的裝入制度,應(yīng)用煙氣分析動(dòng)態(tài)控制模型熱平衡計(jì)算和生白云石加礦石溫控技術(shù),在確保轉(zhuǎn)爐出鋼磷和終點(diǎn)碳溫雙命中的要求下,確定終點(diǎn)溫度為1 610 ~ 1 640 ℃,終點(diǎn)鋼水 w( C) = 0.04 % ~0. 07 % ,終渣堿度達(dá)到3. 2 ~ 3. 5,終渣 w( FeO) 控制在15 % ~25 %,終點(diǎn) w( P) ≤0.015 %,將鐵水成分與溫度、廢鋼以及造渣料石灰、生燒白云石、礦石等成分輸入控制模型,計(jì)算出確保達(dá)到終點(diǎn)要求所需要散狀料加入量及配比。
4. 2 控制噴濺
針對(duì)噴濺主要分為前期泡沫渣噴濺和中期爆發(fā)性金屬噴濺,原因分別是前期鐵水中硅優(yōu)先氧化生成高 SiO2含量酸性泡沫渣,占據(jù)有效空間噴出爐口而形成; 吹煉中期噴濺主要是高鐵水比冶煉熱量富裕使碳氧易提前進(jìn)行并反應(yīng)激烈升溫快,渣中( FeO) 低,化渣不良金屬裸露,短時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生大量的一氧化碳?xì)怏w急劇排除,帶動(dòng)鋼渣噴出爐口而形成[3]。采用高鐵水比冶煉低碳低磷系列鋼時(shí),控制噴濺的要點(diǎn): 1) 由于采用生白云石加礦石溫控技術(shù),根據(jù)熱平衡計(jì)算在吹煉過(guò)程中加入了所需的生白云石加礦石,使總渣量由原87. 1 kg / t 降到79. 5 kg / t,熔池上部自由空間有所擴(kuò)大為減少噴濺創(chuàng)造條件; 2) 實(shí)行留渣操作開(kāi)吹時(shí)不加料,吹氧 3 ~5 min 左右選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)倒去泡沫渣避免前期泡沫渣噴濺的發(fā)生; 3) 針對(duì)高鐵水比冶煉升溫速度快特點(diǎn),倒去泡沫渣后迅速加入總量 2/3 的生白云石和礦石及石灰,吹氧過(guò)程根據(jù)槍位和氧量不斷連投生燒和礦石,控制升溫速度達(dá)到碳氧均衡反應(yīng),使一氧化碳?xì)怏w平穩(wěn)排出; 4) 經(jīng)過(guò)對(duì)煙氣分析曲線變化趨勢(shì)的研究與轉(zhuǎn)爐冶煉操作相關(guān)研究,掌握了噴濺的發(fā)生與曲線變化的對(duì)應(yīng)關(guān)系,開(kāi)發(fā)對(duì)可能出現(xiàn)噴濺的預(yù)報(bào)模式[4],煉鋼操作人員可以直觀地了解到爐內(nèi)的冶金反應(yīng)情況,及時(shí)采取措施短時(shí)間提槍加料降低碳氧反應(yīng)速度防止噴濺發(fā)生,轉(zhuǎn)爐噴濺率明顯下降,根據(jù)噴濺預(yù)報(bào)模型,在 2011 年 12 月—2012年 2 月期間,跟蹤統(tǒng)計(jì)了 328 爐次的數(shù)據(jù),噴濺率由原來(lái)的18. 2 %降低到5. 6 % 以下,吹損率由原來(lái)的10. 3 %降低到現(xiàn)在的8. 7 %。
4. 3 脫磷
根據(jù)冶金學(xué)原理可知: 2[P]+ 5( FeO) + 4( CaO) = ( Ca4P2O9) +5[Fe],脫磷需要爐渣中有較高的氧化鐵和堿度,以及較低熔池溫度有利于脫磷,此外,由于脫磷反應(yīng)屬于界面反應(yīng)需加強(qiáng)攪拌動(dòng)力學(xué)條件,以加大渣與金屬的接觸面積[5]。
根據(jù)馬鋼鐵水 w( P) =0. 08 % ~0. 14 %,終點(diǎn)鋼水 w( P) ≤0. 015 %的目標(biāo),冶煉高鐵水比模式時(shí): 1) 應(yīng)用生燒加礦石溫控技術(shù),倒去初期渣后立即加入總量 2/3 的生燒和礦石及石灰,礦石有助化渣提高堿度和生燒分解成氧化鈣、氧化鎂以利用前期溫度較低的有利時(shí)機(jī)進(jìn)行脫磷,同時(shí)控制溫度平緩上升逐漸命中終點(diǎn)溫度; 2) 實(shí)行留渣操作以幫助化渣,同時(shí)要求所使用石灰質(zhì)量要達(dá)到二級(jí)以上,即 w( CaO) ≥90 %、w( MgO) ≤2 % 、w( SiO2) ≤2 %、w( S) ≤0. 05 %、IL≤5 %、活性度達(dá)到 360 mL,終點(diǎn)堿度控制在3. 2 ~ 3. 5;3) 造渣制度實(shí)行鐵質(zhì)成渣路線即保證吹煉過(guò)程和吹煉終點(diǎn)渣中有較高的氧化鐵[6],槍位實(shí)行“低→高→低”模式并結(jié)合底吹攪拌強(qiáng)度如表 1,控制渣中w( FeO) 在吹煉前期15 % ~18 %,中期12 % ~ 15 % ,后期15 % ~ 25 % ,實(shí)現(xiàn) ( FeO) 含量由吹煉前期到中期的緩慢下降再到后期平緩上升的過(guò)程如圖 1,特別是要避免在吹煉中期由于碳-氧激烈反應(yīng),渣中( FeO) 激劇下降而易出現(xiàn)爐渣返干,造成脫磷困難甚至出現(xiàn)回磷及粘槍現(xiàn)象;4) 利用生燒和礦石還原分解不僅能吸收高鐵水比冶煉產(chǎn)生大量富裕的熱量,而且分解后生成CO、CO2氣體和氧化鐵、金屬鐵對(duì)加強(qiáng)熔池?cái)嚢韬突摿准疤岣呓饘偈盏寐势鸬酱龠M(jìn)作用; 經(jīng)過(guò)實(shí)踐,轉(zhuǎn)爐脫磷率達(dá)到90 % 以上,保證終點(diǎn)鋼水w( P) ≤0. 015 % 。

4. 4 提高終點(diǎn) C-T 命中率
在高鐵水比條件下應(yīng)用煙氣分析動(dòng)態(tài)控制冶煉低磷低碳鋼,代表鋼種為 SPHC,鋼種要求w( C)= 0. 04 % ~ 0. 07 % ,要提高終點(diǎn) C-T 的命中率即 w ( C) ± 0. 01 %,T ± 16 ℃ 的 目 標(biāo),關(guān) 鍵是控制好吹煉過(guò)程溫度-碳、溫度-磷平衡,采用生燒加礦石溫控技術(shù)和上述合理脫磷參數(shù)以確保終點(diǎn) w( P) ≤0. 015 %。另外采取以下措施: 1) 保持轉(zhuǎn)爐底吹攪拌與長(zhǎng)壽爐齡同步技術(shù),以使熔池鋼水成分和溫度攪拌均勻,并使煙氣中 CO、CO2和氧濃度能真實(shí)的反應(yīng)轉(zhuǎn)爐熔池氧化反應(yīng)過(guò)程,保持煙氣分析全程準(zhǔn)確有效; 2) 加強(qiáng)對(duì)入爐鐵水和造渣材料化驗(yàn)檢測(cè),強(qiáng)調(diào)其成分、溫度、質(zhì)量的準(zhǔn)確和及時(shí)性,在兌鐵前須傳輸?shù)綘t前計(jì)算機(jī)進(jìn)行模型計(jì)算,3) 規(guī)范轉(zhuǎn)爐冶煉操作,高鐵水比冶煉時(shí)倒完初期渣后,要求全程降罩操作,首批料生燒、礦石和石灰要達(dá)到總量的 2/3,其余可根據(jù)情況分批加入,終點(diǎn)前 3 min 不得加料,氧槍模式選為自動(dòng)控制,以確保煙氣曲線與熔池成分對(duì)應(yīng)的準(zhǔn)確性。經(jīng)過(guò)實(shí)踐 857 爐次中實(shí)現(xiàn)碳溫雙命中達(dá)91. 2 % ,冶煉周期可控制 38 min 以內(nèi),滿足工序要求。
4. 5 控制脫硫和擋渣
馬鋼鐵水中 w( S) 一般在0. 02 % ~0. 04 %,在高鐵水比冶煉低碳低磷鋼時(shí),要求轉(zhuǎn)爐出鋼w( S) ≤0. 025 % ,應(yīng)采取以下措施: 1) 利用脫硫的熱力學(xué)條件在吹煉中后期高溫、高堿度、低氧化性的有利條件脫硫; 2) 嚴(yán)格控制含硫高的爐料加入量,廢鋼以自循環(huán)廢鋼為主; 3) 可依靠鐵水預(yù)處理脫硫,將鐵水終點(diǎn) w( S) 脫至0. 005 %,做到轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)出鋼 w( S) ≤0. 025 %以下; 4) 對(duì)個(gè)別硫高爐次可利用 LF 造還原渣脫硫處理。出鋼雙擋渣,吹煉前用擋渣帽堵出鋼口,防止搖爐出鋼時(shí)下渣,出鋼快結(jié)束時(shí),用擋渣塞擋渣,控制下渣量小于 5 kg/t。
5 高鐵水比冶煉效果
分別跟蹤統(tǒng)計(jì)了采用低鐵水比( 107. 4 t 鐵水+ 25. 2 t 廢鋼) 、高鐵水比( 125. 5 t 鐵水 + 7. 3 t廢鋼) 模式冶煉 512 爐和857 爐數(shù)據(jù),對(duì)其爐料和渣料結(jié)構(gòu)消耗成本進(jìn)行計(jì)算對(duì)比,如表 2。

按照當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格,由表 2 可以粗略計(jì)算出,由爐料和渣料消耗所降低的成本可降低13.16元/t( 不包括鐵損由10.3 %降低到8.7 %的效益) 。
6 結(jié) 論
1) 煉鋼爐料是鋼廠成本最主要的構(gòu)成,根據(jù)效益最大化原則對(duì)爐料結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整是降本一個(gè)重要方面,轉(zhuǎn)爐煉鋼對(duì)爐料結(jié)構(gòu)的變化要有針對(duì)性技術(shù)和措施,可實(shí)現(xiàn)冶煉平穩(wěn)、終點(diǎn)命中率提高、消耗下降等顯著效益。
2) 采用高鐵水比冶煉低碳低磷鋼時(shí),應(yīng)用煙氣分析動(dòng)態(tài)控制和礦石加生燒溫控技術(shù),礦石消耗可達(dá)30 kg/t,噴濺控制在5.6 %,吹損從10.3 %降低到8.7 %以下,總渣料控制在79.5 kg/t,僅爐料結(jié)構(gòu)可降低成本13.16元/t,實(shí)現(xiàn)出鋼鋼水w( P) <0. 015 % ,終點(diǎn) C-T 雙命中率達(dá)91. 2 % 的目標(biāo)。
參 考 文 獻(xiàn)
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